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某浮法玻璃生产线窑炉脱硫除尘系统岀口烟尘浓度超标原因分析及对策
浙江省环境保护科学设计研究院姚建松 周荣 周敏捷骆倩张宗霖 刘青阳
摘要 分析了某500 t/d浮法玻璃生产线窑炉脱硫除尘系统出口烟尘 浓度超标的原因。并对原工艺流程进行了改造,改造后的运行结果表明,出口烟 尘达到《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9078—1996)的二级标准。
关键词 玻璃炉窑烟气;脱硫除尘;尘超标
进入21世纪以来,由于建筑、汽车等行业快速发展的拉动,我国的玻 璃行业也迅速发展。据初步统计,到2009年底,全国平板玻璃产量约达5.79亿 重量箱,其屮浮法玻璃生产线共180条,产量约4.9亿重量箱,占平板玻璃总量 的84.6%以上。以500 t/d的浮法玻璃生产线为例,以重油(含硫率为1%)为 燃料,燃油耗量为85 t/do另外,玻璃生产使用的原料中,芒硝(Na2SO4)的使 用量为3 t/d,按365 d投产制计算,玻璃熔窑烟气屮SO2的排放量约927 t/a, NOX的排放量约279. 8t/a[l]o按我国年产4.9亿重量箱浮法玻璃(1重量箱为 50 kg,约折合2.45times;107t)计算,产生的SO2、NOX分别约为12.4万t/a 和 3.76 万 t/ao
《平板玻璃行业准入条件》、《排污费征收管理条例》等的实施,对S02、 NOX排放提出了强制治理要求和排污收费制度,因此有必要对玻璃熔窑烟气进行 脱硫。分析了某500 t/d浮法玻璃生产线窑炉脱硫除尘系统出口烟尘浓度超标的 原因,对原工艺流程进行了改造,要求出口烟尘达到《工业炉窑大气污染物排放 标准》(GB 9078—1996)的二级标准。
1脱硫除尘工艺及运行效果
1.1设计参数
500 t/d浮法玻璃生产线窑炉脱硫除尘系统的主要设计参数及设计要求 如表1所示。
表1设计参数及设计要求项目 参数生产*/ (t*d-l) 500处理 烟气量/(mN3*h-l) 80 000排烟温度/°C 250进气SO2质量浓度/(mg*mN3) 2 406进气烟尘质量浓度/ (mg*mN3) 280重油用>/ (t*d~l) 103.18重油
含硫/%2.5芒硝(Na2SO4)用量/(t*d —1) 6芒硝纯度/%99脱硫率/% ge;92 SO2排放质量浓度/ (mg*mN3) le;400烟尘排放质量浓度/ (mg*mN3)
le;200
1.2工艺流程
浮法玻璃生产线窑炉的脱硫除尘采用双碱法旋流板塔脱硫工艺,改造前 后的工艺流程为吸收塔塔径3.8 m,高23.0 m,采用麻石砌筑。为保证吸收塔内 不积浆液,设置塔外循环池。烟气切向引入吸收塔,由下至上依次经过一级旋流 板一喷淋层、二级旋流板一喷淋层、三级旋流板一喷淋层,所有喷淋层由2台
(1用1备)循环浆液泵供给浆液。喷淋层采用螺旋形喷嘴,数量由下至上依次 设置12、9、9只喷嘴(流量10 m3/ (hmiddot;只))。其中,一级、二级喷淋 层投用,三级备用。三级喷淋层之上还设置有1层PP除雾器及喷淋系统。喷淋 系统液气比为2.5 L/m3,塔内烟气流速约为2 m/s,进出口烟气流速约为8 m/s, 循环喷淋液pH控制在5.0?6.0。
1.3运行效果
该浮法玻璃生产线窑炉脫硫除尘系统启动调试后,按环保验收技术规范 进行测试,结果显示:在近似设计条件下,吸收塔出口 S02质量浓度低于50 mg/mN3,系统的脱硫率高达98%以上,S02排放浓度和脱硫率均达设计要求。 但是入口烟尘质量浓度约为280 mg/mN3,出口烟尘质量浓度约为213 mg/mN3, 未达到设计要求。而且在运行中还出现出口烟尘浓度高于入口浓度的现象,具体 原因还有待进一步的分析。
2 烟尘排放超标原因分析
2.1玻璃窑炉烟气特点
玻璃窑炉烟气温度较高,高温烟气通过余热锅炉换热后,排入吸收塔的 烟气的温度仍高达250 °C。其次,湿法脱硫除尘后净烟气含水率高、雾滴大, 进而导致脱硫后烟道的腐蚀非常严重。另外,玻璃生产工艺决定了玻璃炉窑烟气 成分的不稳定,一般玻璃生产工艺设置20 min自动换火一次,换火过程中引入 的全是新鲜空气,会造成净烟气中检测到的含氧量偶尔偏高,瞬时含氧量与空气 接近,影响浓度的换算结果。
2.2烟尘成分及来源分析
理论上旋流塔板吸收塔湿法脱硫工艺是兼具除尘功效的,但本项0的实 际测试结果及大量同类型治理工程案例均显示,玻璃窑炉湿法脱硫工艺的除尘效 果较差。
首先,可从生产工艺上进行分析。浮法玻璃生产线利用熔融后金属锡密 度大、上表面平整度高等特点,将玻璃液从熔窑经流槽流到并浮在有保护气体的 金属液面上,形成厚度均匀,两表面平行、平整和抛光的玻璃带,再经退火,而 得到高度平整的平板玻璃。高温的金属锡熔液容易被空气氧化,生成氧化锡,
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