结合β系数优化除磷剂的投加.docVIP

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结合3系数优化除磷剂的投加 【摘要】3系数的指导投加在上洋厂水质没有突变的情况 下,对日常生产除磷药剂起到了非常重要的作用,大大的改 善以往相对滞后的除磷加药工艺调整,在确保出水水质稳定 迗标的同时,对生产节能降耗起了关键作用。经过一段时间 的摸索,得出对上洋厂以P系数对实际除磷药剂投加的工 作指导。 【关键词】e系数污水处理除磷 分类号:R123文献标识码:A 2013年年初,在生产技术部的带领下,各厂进行了 3 系数优化除磷课题,在上洋喻厂积极指导下,上洋工艺管理 与运行班组、化验班组积极配合下,对上洋厂粗格栅进水TP、 曝气深砂池末端TP、生物池、二沉池配水井出水、二沉池出 水、紫外消毒系统出水TP进行数据监控,在调整投加量TP 变化、更换除磷药剂投加点等试验中进行大量的数据比对,; 上洋厂结合厂部实际情况改良沙田厂P系数投加理论,经 过一段时间的摸索,得出对上洋厂以P系数对实际除磷药 剂投加的工作指导。 一、原理论投加理念 例:污水处理厂设计水量为10000m/3d,进水中的P浓 度为14mg/L,出水P浓度要求打到lmg/Lo设计采用沉析药 剂三氯化铝A1C13,其有效成分为6% (60g/kgAlC13)其浓 度为1.3kg/L。为同步沉析,试计算所需要的药剂量。 解:经过初次沉淀的沉淀处理后去除的磷为2ing/L,则 生物处理设施进水的P浓度为llmg/L,经过生物同化作用去 除的P为lmg/L。则需经沉析去除的: P 负荷=10000m3/dX (0. 011-0. 001) kg/m3=100kg/d 设计采用投入系数0值为1.5 设计 A1 的投量为:1.5X (27 / 31) X100=130kgAl/d 折算需要药剂量为:130X1000 (g/d)/60(g/kg)=2167kg/dAlC13 折算需要体积为:2167(kg/d)/1.3(kg/l)=16671AlC13 二、实际除磷药剂投加的工作指导 由于上洋厂采用的除磷剂是铝、铁、镁、钙4种离子混 合有机高分子的新型药剂,厂家数据:含量11?12%(以A1203 计);上洋厂与化验班组对曝气沉砂池的TP监控时,发现进 水至曝气沉砂池末端已有生物除磷反应,理论结合实际,得 出除麟计算公式:曝气沉砂池除鱗计算公式:(进水TP浓度 *10%)o 生物池则对厌氧段、缺氧段、好氧段及好氧段缺氧区域, 进行间隙时间测验,经过连续半个月时间反复测试、比对, 得出生物池生物除磷计算方式:((进水B0D-(进水TN-出水 TN) *4) /20);根据理论,反硝化去除IgN需要3. 7gB0D, 考虑到BOD的不完全利用,取整数4;如果此项数据出现负 数,则及时关注碳源及反硝化情况;生物池化学除磷计算公 式:(进水TP-物理除磷-生物除磷-出水TP);如果为正,表 示需要化学辅助除磷,显示计算结果;如果为负,表示有足 够的碳源进行生物除磷,不需要投加化学药剂;其中P负荷 计算公式:如果生物除磷〉0,则表示有剩余碳源用于生物除 磷,P=化学除磷*处理水量;否则表示碳源不足无法进行生 物除磷,P=(进水TP-物理除磷-出水TP) *处理水量; 在实际运行操作中,投加系数(实际PAC投加量/ 理论PAC投加量*理论投加系数3 );当P负荷为0时,理论 PAC投加量也为0,实际投加系数显示为空。 3系数的指导投加在上洋厂水质没有突变的情况下,对 日常生产除磷药剂起到了非常重要的作用,大大的改善以往 相对滞后的除磷加药工艺调整,对生产节能降耗起了关键作 用,除低生产运营成本。下表为2012年与2013年每月除磷 剂投加量对比: 项目年度1月2月3月4月5月6月7月8月9 月10月11月12月 PAC 投加量(t) 2013 400 200 220 264 185 142 110 85 248 434 282 2012 其他药剂 250 265 336 412 421 381 413 PAC 投加比(mg/L) 2013 98 72 56 52 29 20 14 11 43 96 80 2012 / 45 44 52 85 89 82 88 注:1、2012年1-5月使用其他除磷剂,不能确保出水 TP稳定达标,因此无法比较; 2、2013年9月上旬一11月中旬由于特殊情况要求出水 TP低于0.2mg/L,2012年9、10月同样有此要求; 从上表可以看出,自3月开始精确投加方案以来,PAC 投加比持续降低。首先从2012年及2013年6-8月3个月同 期对比情况来看,3个月均处于丰水期,2013年进水TP浓 度同比降低37%, PAC平均投加比从47mg/L下降至15mg/L, 下降比例达到68%;出水TP方面,2013年出水TP达标率100%, 而2012年则只有70

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