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农网配电系统氧化锌避雷器故障检查及防
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【摘要】在我地区农网配电系统中,以配电线路跳闸故 障数据为样本,统计分析造成线路跳闸的主要原因是由避雷 器发生故障。因此,本文针对避雷器故障原因进行分析,提 出防范措施,以确保电力线路正常运行。
【关键词】电力线路;氧化锌避雷器;故障
氧化锌避雷器特性
氧化锌避雷器由阀片、绝缘杆、瓷套等部件构成。阀片 以氧化锌材料为主要成份制成,为氧化锌阀片的伏安特性。 当避雷器工作在额定工作电压下,氧化锌阀片通过电流在 50uA,近似为零;也可以说在额定工作电压下氧化锌阀片为 一绝缘体C电流1mA的区域为小电流区,非线性系数最高为 0.2;电流在1mA?3kA为非线性区域,非线性系数在0.02? 0. 05;电流>3kA为饱和区域,电流随电压增长而增长较缓慢。 该伏安特性使氧化锌避雷器具有以下特点:
由于在额定工作电压下氧化锌阀片所起作用为绝 缘体,故在氧化锌避雷器中无需串联火花间隙隔离工作电 压,即氧化锌避雷器为无间隙避雷器。
氧化锌避雷器在整个过电压过程中均有电流流过,
因而降低了作用在电气设备上的过电压。
氧化锌阀片导通后其电流与残压无关,基本为一 定值;当电压低于导通电压后即终止导通而恢复为绝缘体, 具有无续流特性,因而对其热容量要求较小。
氧化锌避雷器通流量大,耐操作波能力强。
由于氧化锌避雷器无间隙、无续流,进而使其具有体积 小、重量轻、结构简单、运行维护方便等优点,使其得到越 来越广泛的应用。
故障事例分析
在我地区农网配电系统中,安装运行的2130只复合外 套无间隙氧化锌避雷器,共发生击穿故障23次,其中6kV 的13次、10kV的10次,共发生在10条线路上,累计击穿 的氧化锌避雷器共25只,其中6kV的15只、10kV的10只。 6kV和10kV的故障率分别为1. 06%和1. 38%o从发生的气象 条件来看:15次是雷雨天气、5次是晴天、3次是阴天,分 别占故障次数的65. 22%、21. 74%和13. 04%。
2001年5月13日某一线路同时发生6只避雷器击穿后, 决定对6kV洞子沟线路击穿的氧化锌避雷器进行分析,联系 厂家共同对这6只避雷器进行了详细的检查、分析,具体情 况如下:
2.1氧化锌避雷器外观检查
事故避雷器均没有沿硅橡胶外套(裙加套)表面
从上到下闪络击穿。
6只避雷器硅橡胶伞裙完好,胶套(厚5mm)的中 间一段有从里到外击穿的孔洞。小孔直径约3mm,大孔直径 约8mmo胶套上的孔和避雷器芯体绝缘管上的工艺孔对应。 击穿孔的情况见表lo
事故避雷器硅橡胶外套的弹性、韧性、强度均较 好。击穿周围呈黑色,孔边缘少量硅橡胶炭化。
2.2氧化锌避雷器解体后内部检查
经值班人员对全站避雷器进行雷雨后检查,检查发现 UOkV北母避雷器B相在线监测仪泄漏电流超标达1. 4mA, 随后安排人员对索llOkV北母避雷器三相进行红外测温,通 过红外图谱分析发现,B相避雷器上部第三片瓷瓶较其它两 相有明显发热点(36. 8。6正常相28°C),环境温度(2(TC), 据此,初步判断B相避雷器内部可能存在绝缘损坏的缺陷。 图1、图2为B相避雷器红外图谱,图3为正常相避雷器红 外图谱。
对避雷器停电试验,在1mA直流电流下直流参考电压为 36kV,远远低于规程要求的145kVo确认该相避雷器内部存 在缺陷。
经解体检查,发现避雷器下部密封圈有严重变形,法兰 内部有明显的锈蚀痕迹,部分紧固螺丝也有锈蚀痕迹。说明 避雷器内部已经严重受潮。
导致避雷器故障原因及对策
3. 1避雷器受潮原因分析
通过以上几起避雷器故障情况的分析,避雷器内部受潮 是造成避雷器故障和损坏的主要原因,而导致避雷器受潮的 主要原因有以下几个主要方面:
避雷器的密封胶圈永久压缩变形的指标达不到设 计要求,装入避雷器后,随着时间的增加,密封胶圈丧失弹 性,造成密封失效,潮气和水分侵入。
避雷器的端盖加工粗糙有毛刺,将防爆板刺破, 导致潮气和水分侵入。
组装时将密封圈移位,或是没将充氮气的孔封死, 或是密封胶长期使用后失效。
组装工艺要求不严。组装车间环境湿度太大,或 经过长途运输后附有潮气的避雷器绝缘件(如绝缘筒),未 经干燥处理或处理不彻底就转入瓷套,使潮气被封在瓷套 里。
充氮的气瓶未经干燥处理就灌入干燥的氮气,致 使氮气受潮,对避雷器充氮时将潮气带到避雷器本体中。
3. 2采取的对策
为了避免避雷器发生故障,一方面应加强设备选型和订 货的监督;另一方面应加强运行监督,从上面的分析来看, 避雷器受潮是一个发展过程,特别是运行十年以上的避雷 器,其受潮的概率较高,因此,应加强运行的监督,主要包
定期巡视,并将避雷器计数器的泄漏电流数据进 行记录,每月对数据进行分析,绘制曲线。对泄漏电流电流 突然增大的应及时汇报
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