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要因确认4:毛坯板尺寸误差偏大 确认方法 现场检查 确认标准 毛坯板尺寸精度必须合格 确认时间 2009.7.12 确认人 xx 确认内容 毛坯板尺寸精度 合格。 (图:毛坯板检测 结果) 确认结论 非 要 因 要因确认5:打磨机精度存在偏差 确认方法 现场检查 确认标准 打磨机调试精确到0.2mm 确认时间 2009.7.12 确认人 李伟 确认内容 用全站仪复核后发现, 打磨机调试精度仅为 0.4mm,达不到精确到 0.2mm的要求。(图: 打磨机调试测量结果) 确认结论 要因 要因确认6: 检测工装存在偏差 确认方法 现场检查、内业检查 确认标准 检测工装精度必须达到0.2mm 确认时间 2009.7.12 确认人 崔刚 确认内容 检查检测工装检定 证书并用全站仪复核 后发现,检测工装精 度为0.2mm,符合精 度要求。(图:检测 工装测定证书) 确认结论 非 要 因 要因确认7:扫描仪测量时承轨台表面有积水 确认方法 现场检查 确认标准 扫描仪测量时承轨台表面无积水 确认时间 2009.7.10 确认人 温淑荔 确认内容 经现场查看,发现扫描仪 测量时承轨台表面有积水。 (图:承轨台表面积水) 确认结论 要因 要因确认8:磨轮太粗糙 确认方法 现场检查 确认标准 使用细粒磨轮 确认时间 2009.7.10 确认人 崔庆武 确认内容 经现场查看并检查磨轮材 质单,发现磨轮上的金刚石 为粗粒金刚石。 (图:粗磨轮) 确认结论 要因 主 要 因 素 1 打磨机精度存在偏差 2 扫描仪测量时承轨台表面有积水 3 磨轮太粗糙 主要因素 确认表 根据以上分析,我们确认了以下三项主要因素。 八、制定对策 QC小组针对3个要因运用5W1H原则,制定了以下对策。 表8.1 对策表 制表人:xx 制表日期:2009年8月15日 序 号 要 因 对 策 目标 措 施 地 点 责任 人 完成 时间 1 打磨机精度存在偏差 重新校准打磨机 将打磨机调试精确到0.2mm 试磨轨道板后,用全站仪进行检测,将检测结果与打磨机检测的数据进行对比,纠正打磨机的检测偏差。 打磨车间 白斌 2009. 8.15 2 扫描仪测量时承轨台表面有积水 清除轨道板上积水 扫描仪测量时承轨台表面无积水 打磨前和打磨结束后,使用打磨机上的高压气管将轨道板上的积水吹干净 温淑荔 2009. 8.10 3 磨轮太粗糙 更换磨轮 使用细粒磨轮打磨 选用细粒磨轮,消除承轨台上的肋状突起 崔庆武 2009. 8.10 九、对策实施 QC小组按照制定的对策对轨道板打磨质量进行了控制。 1、校准探针 ①探针是打磨机的精测系 统。校准探针具体操作方法是:把全站仪测量数据和探针测量数据进行比较,找出二者的偏差,根据偏差值对探针参数进行修正。 ②将探针校准周期由原来 的半个月缩短到一个星期,提高探针精度的可信度。 实施一:重新校准打磨机 图9.1 校准探针 2、校准扫描仪 扫描仪是打磨机的常规检测系统,扫描仪是利用探针的测量值进行校准的。具体做法是:用扫描仪测量7次后,取平均值与探针的检测值做比较,保证扫描仪与探针的检测数据一致。 图9.2 校准扫描仪 扫描激光束 项目 重新校准前(样本1)的频数(次) 重新校准后(样本2)的频数(次) 打磨精度不合格 60 18 承轨台有肋状突起 55 56 重新校准打磨机后,对新打磨的400块板(样本2)进行质量调查,并与校准前的400块板(样本1)进行对比,发现轨道板打磨精度不合格现象大幅度降低,承轨台肋状突起数量基本没有变化。 实施效果 调查人:xx 调查日期:2009年8月15日 表9.1 重新校准打磨机后,打磨精度调查对比表 打磨前和打磨结束后,使用打磨机上的高压气管将轨道板上的积水吹干净,以减少积水反光对扫描仪精度的影响。 实施二:清除轨道板上积水 图9.3 清除积水 表9.2 清除积水后,打磨精度调查对比表 项 目 清除积水前(样本2)的频数(次) 清除积水后(样本3)的频数(次) 打磨精度不合格 18 0 承轨台有肋状突起 56 54 清除轨道板上积水后,对新打磨的400块板(样本3)进行质量调查,并与清除轨道板上积水前,重新校准打磨机后的400块板(样本2)进行对比,发现轨道板打磨精度不合格现象已消除,承轨台有肋状突起数量无明显变化。 实施效果 调查人:xx 调查日期:2009年8月22日 提高Ⅱ型轨道板打磨精度 中铁xx轨道板厂 发布人: 目 录 工程概况
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