井下作业施工总结编写标准规范.pptVIP

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施工总结编写规范 2011年8月 提纲 一、资料数据精度及填报要求 二、封面及总体设计 三、内容及工序 四、管柱结构图 五、其它注意事项 六、实例分析 一、资料数据精度及填报要求 资料录取应遵循的规范 在我大队的施工总结中,资料的录取基本遵循标准中的要求,但是由于设备或技术原因,部分数据的录取存在一定难度,如粘度、PH值、氯根等数据。 不用t KCl、干水泥 不用kg/m3 大队的一些要求: 1、完井后三天内上交单井资料,超过7天每周一上交施工日报 2、每月27日前将当月所有施工井资料上交。 3、出现不及时上交、缺项、不规范等现象,每项扣罚责任技术员业绩工资50元。 4、重点工序要详尽描述,及时录取数码资料。 由于计算产值和工作量的要求,要求3天上交 (一)页面布局设置: 1、文字方向:横向 2、页边距(cm):上1.7、下1.6、左右均为1.2 3、纸张方向:纵向 4、纸张大小:A4 5、分栏:一栏 二、封面及总体设计 宋体四号 宋体一号 宋体小二 宋体二号加粗 宋体小初加粗 宋体一号下划线 宋体二号 尽量小于四个字 (二)总体设计: 1、板式:首页不同, 页眉:1.2cm 页脚:1cm 2、段落:单倍行距 3、每页47行,跨度15.6磅 宋体四号 行宽2.40cm 宋体六号 宋体三号加粗 宋体五号 宋体四号 宋体四号 宋体四号 宋体四号 为查找原因提供方向 简介 目的 内容 上修原因 三、内容及工序 (一)施工目的及要求: 该井为XX断块一口油井,目前该井不出液,初步判断为抽油杆断脱,要求检泵,查明原因,恢复生产。 该井为XX断块一口油井,目前该井低产间开,折日产油0.4t左右,为增加产能,依据《XX井补孔地质方案》、 《XX井补孔工程方案》要求 ,对该井实施补孔增油措施。 1、补孔井段:4 #: 1494.60-1500.00m 、5 #: 1502.00-1505.40m 、7#:1507.80-1514.6 0m。 2、补孔后生产井段:1494.6-1535.4m。 (二)搬家洗井: 日 期 工 序 施 工 内 容 11-08-08 搬 迁 自XX井搬至XX井,上动力XJ-40t型修井机、值班房、工具房、15m3池子及工用具,做好施工前准备工作。自带油管D73mm加×30根。 管柱结构 丝 堵D89mm×1395.60m 筛 管D73mm×1301.56m 管式泵d38mm×1291.00m 250型井口 油套放压 放压前油压0.4MPa,套压0.5MPa,对油、套管同时放气降压约10min,喷出大量天然气体和少许原油后井口压力降为0MPa。 洗 井 接泵车管线地面试压合格后,使用2%的KCl溶液40m3反循环洗井,泵压1~2MPa,排量为20m3/h,洗井历时1.5h,循环深度:1301.56m,返出物为油气水混合物,全部循环进站,漏失不详,洗井效果良好。洗井后稳压1h,放压无异常,使用KCl共计800kg。 倒序 池子内循环,应估算漏失量 日 期 工 序 施 工 内 容 11-08-09 施工准备 拆偏心(250型)井口及流程,座SFZ18-21型防喷器,井口安装放喷管线,并试压合格。 起 杆 光 杆D29mm×1 变 扣D25×22mm×1 短 节D25mm×3 变 扣D22×19mm×1 活 塞D38mm×1 ? ? 刮蜡杆D22mm×43 抽油杆D19mm×116 注:1、活塞以上第1~10根D19mm抽油杆接箍轻微偏磨,磨损直径1~3mm(见图1); 2、活塞以上第1~30根D19mm结垢,灰白色硬垢,厚度1~2mm(见图2); 3、该井刮蜡块缺失20个,第117-136根D22mm刮蜡杆刮蜡块轻微磨损,磨损直径2-3mm(见图3); 4、活塞以上第50根D19mm抽油杆疲劳断(见图4)。 起 管 偏心井口 变 扣D73mm×1 管式泵d38mm×1 筛 管D73mm×1 丝 堵D89mm×1 油 管D73mm加×123 油 管D73mm平×12 油 管D73mm平×1 油 管D73mm平×9 1、油管结蜡一般,结蜡井段:井口~700m,结蜡厚度2~3mm,蜡质为黑色硬蜡; 2、泵上第1-10根D73mm加油管偏磨,磨损直径2-3mm,需更换,泵上第1根D73mm加磨漏,裂口长0.20m,宽约1-10mm(见图5); 3、丝堵以上1-3根D73mm平油管堵死,内为地层砂; 4、丝堵以上第1-30根D73mm油管有腐蚀,深度1-2mm(见图6)。 (三)起原井管杆 对偏磨、结垢、腐蚀、断杆、刮蜡块

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