丹海5标杨家堡隧道年终技术总结.doc

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丹海5标杨家堡隧道年终技术总结 时光飞逝,自2008年11月20日杨家堡隧道开工至今,已经历了近1年零1个月的时间,在项目部、工区的共同努力下,目前杨家堡隧道工区共完成工程量:隧道洞身开挖完成100%,隧道二次衬砌完成40%,铺底、仰拱完成60%,路基、桥涵完成90%,改路、改沟完成80%,基本完成预期的施工进度计划。工程质量方面:隧道贯通误差控制良好,中线偏差2cm,高程偏差1cm;隧道二次衬砌质量合格,各种预埋件及预留洞室尺寸、位置正确;二衬拱部、边墙不渗水,衬砌背后不积水;桩基工程验收全部合格。 回想这1年多的时间里,多少个不眠的夜晚,从第一次挂洞门到隧道顺利贯通,从第一组台车进洞到二次衬砌正常进行,从第一根桩基开钻到检桩结束,从路基试验段开工到主线路基拉通。在刘总及王部长的指导下,在我们隧道工区技术室共同的努力下,解决了一个又一个技术难题,在保证施工生产正常运行的同时严格控制施工质量,使各项质量目标均达到要求。杨家堡隧道工区主要施工任务有:杨家堡隧道左线1040m,右线1102.5m;涵洞3座,通道桥3座(桩基100根);路基填方22.9万m3,挖方13万m3,路线长1.3km。 一、克服人员少、经验不足的条件下开展工作 由于前期隧道施工测量、质检人员短缺,且公路隧道施工经验短缺,技术室只有测量工1人实习生两人,加质检一人,为顺利开展技术工作,每人身兼数职,不计辛劳,日夜奋战,每天加班到半夜已成家常便饭,为隧道正常施工付出很多却从未抱怨。尤其是灌桩作业时,有时每根桩连续施工24小时,质检人员必须守在现场,防止出现突发事故。 二、紧抓隧道洞内防排水 由于隧道右线YK38+620~590段山顶有河流通过,导致隧道洞顶渗水严重,局部有小股状流水流出,整个隧道如“水帘洞”一般,隧道路面泥泞不堪。与工区商讨后,在流水处增设MF12塑料盲沟,将渗水引至边沟,再排出洞外。经实践证明,效果明显。挂防水板时,质检人员24小时值班,对这一地段横向排水管、防水板焊接及防水板漏洞严格检查,确保焊接紧密,无漏洞。 三、明洞二次衬砌防水 由于明洞衬砌砼施工与洞内不同,洞内施工缝防水采用背贴式止水带,明洞亦相同,但经过现场实践,背贴式止水带在明洞施工缝根本不能起到防水作用,因为明洞衬砌砼背后与洞内不同,背贴式止水带受砼压力与岩面能贴紧,且明洞砼施工完毕后,由于洞外温度及湿度影响,砼收缩较洞内加大,施工缝加宽,因此明洞二衬施工缝使用背贴式止水带作用不是很大。经驻地办及业主共同商讨后,建议使用中埋式橡胶止水带,在实际施工中起到很大改观。 四、加强监控量测 隧道进出口地段开挖时均为全风化花岗岩,围岩稳定性极差,若支护不好,很容易发生安全事故。为保证施工安全,质检人员对立拱、锚杆、喷射砼每个工序都严格检查监督,确保满足设计及规范要求。测量人员按规范要求,在洞顶及边墙设监控量测点,坚持每天3次进行监控,发现变形量较大时,及时通知工区以便采取措施,加强支护,确保施工安全。

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