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提高超厚钢板组合拼焊施工质量
一、小组概况
小组名称
小组编号
课题名称
课题确立时间
活动时间
课题编号
人员出勤率
组内职务
姓 名
学历
职责内容
职称
受TQC教育时间
制表人:
二、工程概况
位于济南市天桥区无影山路38号,南邻无影山中路,交通便利,地理位置优越,本工程总建筑面积为54892.5㎡,框架—剪力墙结构,地下二层,地上十七层(含机房层),建筑高度为67.5m,其中地下二层主要包括直线加速器等区域,而本QC小组课题内容即选择在该部位区域内。
在本工程负二层直线加速器N/5-6轴和8/L-N轴范围内分别有450mm和300mm厚的大钢板;直线加速器墙厚又分别为2.85m和3.5m厚,与超厚钢板混凝土墙形成整体,避免设备产生辐射到室外伤害他人。
钢板所在加速器的BIM模型
制图人:
同时,由于整块钢板吊装难度大,且对焊缝有探伤要求,故该部位采用2cm和1cm厚的钢板进行拼焊,各道钢板的焊缝依次错开10cm(两处钢板分别由23层和15层钢板组成)。
三、课题选择
首先,目前建筑市场竞争日益激烈,竞争对手又实力雄厚、技术精良,对我001项目部形成了严峻考验,因此,我要不断提高质量要求,形成企业的核心技术。
其次,及业主要求的质量目标为创“鲁班奖”。大钢板焊接变形的处理,属于施工的薄弱环节,根据以往工程的施工经验,钢板焊接变形是施工过程中出现的主要问题,因此下决心改善此问题。
最后,活动课题确定为“提高超厚钢板组合拼焊施工质量”。
四、现状调查
QC小组通过联系钢板生产厂家,工厂预制20mm厚钢板进行钢板焊接实验,共实验焊接150道钢板焊缝,其中不合格点数为28个,合格率为81.33%。
钢板焊接质量缺陷统计表
序号
项目名称
频数
累积频数
频率
(%)
累积频率
(%)
1
变形
14
14
50
50
2
咬边
9
23
32.14
82.14
3
气孔
3
26
10.72
92.86
4
夹渣
1
27
3.57
96.43
5
裂纹及其它
1
28
3.57
100
6
合计
28
100
制表人:
根据以上统计数据,我们绘制出质量缺陷排列图,由以下排列图我们不难发现,钢板焊接质量缺陷主要表现为变形、咬边,两者占问题总数的82.14%,只要解决上述问题的90%,钢板焊接质量合格率就能达到81.33%+(1-81.33%)×82.14% × 90%=95.13%。
质量缺陷排列图
制图人:
五、设定目标
QC小组确定的钢板焊接质量合格率目标:合格率由81.33%提高到94.0%以上。
小组活动目标图
制图人:
六、原因分析
根据制定的活动目标,小组成员组织医科院附属医院综合楼工程全体管理人员召开了“关于钢板焊接质量缺陷的原因分析”专题会议,并邀请了有关专家及专业技术人员的参与,集思广益。运用头脑风暴法和关联图对影响钢板焊接质量的原因进行分析,得关联图如下:
QC小组成员开展综合分析会
QC小组成员开展综合分析会
原因分析关联图
制表人:
七、要因确认
我们对以上9个末端因素进行了分析如下:
序号
末端因素
确认内容
确认标准
确认方法
负责人
要因判断
1
CO2保护焊气罐不到位
CO2保护焊气罐是否安装正确、到位。
CO2保护焊气罐正确安装、使用
调查验证
否
2
运条手势不当
运条手势是否按正确方式进行焊接。
运条手势要正确合理。
现场验证
否
3
运条角度不当
运条角度是否按正确方式进行焊接。
运条角度合理。
现场验证
否
4
焊接方法选择不当
是否选择正确的焊接方法进行焊接。
焊前进行预热,采用短弧焊,运条速度合理。
调查验证
是
5
施工前技术交底不到位
是否按要求做了技术交底,重点部位或者细部处理是否做了专项交底
交底率必须达到100%。
调查分析
否
6
管理不到位,组织不力
管理者是否充分明确自身的管理职责,项目内部质量奖罚制度是否健全。
1、管理者应明确职责和义务。
2、应按照要求制定奖罚制度。
调查分析
否
7
坡口设计不当
坡口设计是否合理。
坡口设计符合规范设计要求。
现场验证
是
8
工人培训教育不足
是否对工人进行培训,培训后是否考核,考核表是否存档。
工人培训率100%,合格率95%以上。
调查分析
否
9
加固方式不当
是否采用合理的加固方式对钢板进行加固,再施焊。
将钢板对接后,先加固中间部位,再用千斤顶加固两头施焊。
现场验证
是
制表人:
末端因素一:CO2保护焊气罐不到位
确认时间
确认方法
调查验证
确认人
确认标准
CO2保护焊气罐正确安装、使用
确认内容及过程
1、在实验调查分析中发现,CO2保护焊气罐安装不到位的现象仅为6%,CO2保护焊气
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