中水#2浓缩池刮泥机减速器损坏事故原因分析与处理报告.doc

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事故原因分析与处理报告 报告正文: 1、事件(或故障设备)名称:2006年8月14日中水#2浓缩池刮泥机减速器损坏 2、事件(或设备故障)过程: 8月12日早晨姚电检修收到化学运行11日填写的“#2、3浓缩池搅拌机异常”缺陷单,到现场检查发现#1浓缩池搅拌机齿轮箱顶轴轴帽脱落,难以处理,通知技术支持部涂红俊,涂红俊立即联系设备厂家来现场处理;8月13日15:19,浓缩池设备厂家、脱水机设备厂家对#2浓缩池(液位4095mm)进行手动排泥,#2脱水机在运行过程中报二级报警,联系厂家进行调整后继续排泥;16:15#2浓缩池排泥正常,泥浆液位降至3500mm,工程部涂红俊通知暂停排泥。8月14日3:30,化学主值蒋淑芳考虑到#3浓缩池液位高,令滑向前对#3浓缩池进行手动排泥;3:32,#3脱水机故障停机;3:35,滑向前对#2浓缩池进行自动排泥,发现#2浓缩池刮泥机连锁启动后立即停运设备运行;8:00,检查发现#2浓缩池刮泥机减速器已损坏。 事件原因分析: 1、#2、3浓缩池已经报缺陷,并正在处理中,发电市场部在交接班中没有进行必要的交代,以致下班人员在不知情的情况下投运设备,并直接导致本次事件的发生。 2、由于#2机加池检修需要排空,造成大量排泥,在短时间内使浓缩池液位升至4米多,在这时启动刮泥机造成设备过载使减速器损坏。 3、浓缩池在调试期间调试所、设备厂家没有进行技术交底,没有明确规定浓缩池泥浆液位在什么液位开始投运污泥脱水设备,在什么液位停运污泥脱水设备。 事件处理措施与处理结果: 1、在浓缩池底部接临时管道,将粘稠泥浆直接排至运输车辆;目前,浓缩池积泥已基本清空,消除影响系统正常运行的危险。 2、联系工程部、设备厂家对设备进行技术交底,规定浓缩池的高、低液位。 3、在机加池大量排泥时,及时投运污泥脱水设备。 4、本次事件造成的设备缺陷,技术支持部已安排在场的设备厂家进行修复。 暴漏问题: 交接班制度执行不够严格,运行管理工作有待进一步加强。 技术支持部没有对发电市场部进行必要的技术交底。 运行人员经验不足,应进一步加大在岗培训工作。 4、工作中彼此沟通不够,安全警惕性不高。 防范措施: 尽快消除目前中水系统影响运行的缺陷。 技术支持部对发电市场部进行技术交底和培训。 3、发电市场部化学运行人员应尽快熟悉中水系统,制定运行规程。 结论: 1、依据《电力生产事故调查规程》规定,本次事故定性为设备异常。 2、发电市场部运行人员交接班时没有进行必要的工作交代,对本次事故负主要责任。 3、技术支持部没有对发电市场部进行必要的技术交底,对本次事故负间接责任。 处罚: 依据“四不放过”原则,以查清事故原因、避免同类事故再次发生、保证机组安全经济运行为目的,根据公司《安全生产管理规定》,参照相关制度,处罚建议如下: 发电市场部:请发电部对事故相关人员进行考核,考核总额度:100元。 技术支持部:对技术支持部相关专业人员进行通报批评。 请发电市场部、技术支持部将考核结果于2006年8月20日前送安全保卫处备案,并报公司领导。

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