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74 2006年度全国烧结球团技术交流年会论文集
生石灰配比和消化时间对烧结过程的影响
冯红云翁得明张树华
(武钢烧结厂)
摘要针对四烧目前使用生石灰的现状,在试验室条件下研究了不同生石灰
配比、消化时间、加水量、生石灰分加对烧结生产的影响,并提出了改进建议。
关键词生石灰消化配比分加
对产量的影响;生石灰分加试验。
1 前 言
四烧所用的生石灰有两种,一是武钢矿
用生石灰作粘结剂,国内外很多厂都研 业公司乌龙泉矿生石灰;二是武钢耐火材料
究过,并用于生产实践。武钢四烧在工艺上 公司生产的石生灰。其中又分颗粒灰和活性
mm粒级含量占27.55%,
也采用了配生石灰强化混合料制粒,但从生 灰。颗粒灰中+l
产情况看,混合料从二次混合出来后, 粒度较粗,故采用内配(因其消化时间需要
+3.15
mm粒级含量随运输线路的延长逐步 长些),活性灰采用外加。其结果表明内配l
降低,其原因是四烧车间配料室一次混合、 外配=70:30时,烧结矿各项技术经济指标
二次混合的布置很紧凑,胶带运输机倒行线 较好。
路短,导致生石灰消化时间短,制粒之后还
2试验条件及方法
在继续消化,一方面破坏了成球,导致
一3.15 2.1试验原料及配比
mm粒级含量增加;二来恶化了料层
透气性,对台时能力影响较大。 原料采用武钢四烧目前使用的原料,铁
为了充分发挥450m2烧结机的生产能 原料是来自工业港混匀料场的混匀矿;熔剂
力,我们结合四烧工艺参数,在试验室研究 为白云石、石灰石,生石灰为耐火厂的活性
了生石灰的适宜配比和消化时间对烧结过程 灰和颗粒灰;燃料为无烟煤。所有原燃料均
的影响,以改善混合料制粒,提高料层的透 在现场矿槽取样。其化学成分见表l。
1.80
气性,从而使烧结矿的产、质量得到进一步 试验配比按TFe58.0%,碱度R
的提高。研究内容包括:适宜的生石灰配 倍计算,不同生石灰配比(不含返矿)见
比;不同消化时间对产量的影响;不同水分 表2。
裹1原料的化学成分(%)
2006年度全国烧结球团技术交流年会论文集 75
表2试验配比(%) 制粒效果较好,料层透气性好,烧结速度
快,高温保持时间短,烧结矿强度变差,仅
编号混匀料白云石石灰石活性灰无烟煤(芽螽)
为62.4%,故生石灰配比不能太大。混合
SSF—l80 8 4 2.5 5.5 33
SSF一280.5 8 3 3.0 5.5 33 料中配人适宜的生石灰,既能提高烧结料层
SSf一48l 7.5 2.5 3.5 5.5 33 的透气性,又能保证烧结矿的强度,还能节
2.2试验方法 约成本。在四烧工艺条件下,适宜
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