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#1机组事故跳机现象及处理经过
一、事故前运行状况
运行一值白班,时间:2007年08月01日9时39分
#1机组485MW,A、B、D、E、F五台磨煤机运行,总煤量215T/H,A、B引送风
机运行,送风手动,引风自动,A、B一次风机自动投入,A、B汽泵自动运行,A、
B循环水泵运行,机组控制方式为CCS;6KV厂用电分别由A、B高厂变接带,厂
用电快切正常投入。
二、事故现象:
9:39:21定期工作试启动#1机电泵,机、炉、电光字牌报警,机组负荷到零,
检查#1发电机出口5012、5013开关已跳闸,机、炉联锁跳闸正常,6KV1A、1B、
1C段快切正常,但6KV 1C段切换后造成备用电源进线开关“过流、低电压”保
护动作造成6KV1C段失电,A、B、C三台空压机全部跳闸,仪用气压力由0.712MPa
下降至最低0.389MPa.就地检查发变组保护为C屏B高厂变A相差动保护动作。
三、事故处理过程:
1. 9:51:44 将6KV1C段备用进线开关6161B开关合闸,09:55恢复
公用PCA及公用MCCA、B段电源,启动A、B、C空压机。
2. 10:51#1炉MFT复位,10:55启动B磨煤机,10:56因启动分离器
至大气扩容器左侧3A阀电动门开不了造成分离器水位达13.2M引起MFT动作,
联系九江维护处理同时派人就地将其摇开。
3. 11:28#1机汽机转速到零,投入大机盘车。
4. 因两台密封风机入口滤网堵,暂停启炉。11:55将A密封风机入口
滤网拆除。
5. 12:08启动B磨煤机锅炉点火成功,12:24启动A磨煤机,12:41
主汽压7.19MPa,主汽温482度,再热汽压0.29MPA,再热汽温476度,汽机挂
闸开始冲转,就地检查盘车未脱扣,手动打闸将盘车脱扣后重新挂闸继续升速,
13:09 大机定速3000RPM, 13:22#1发电机并网;13:47将厂用电切换至本
机高厂变接带。14:25启D磨、14:50启E磨逐渐将负荷升至320MW,15:23
停电泵。
四、事故原因:
1. 启动电泵引起1B高厂变差动保护误动导致#1发电机跳闸;
2. 由于6KV 1C段的快切动作后,备用电源进线6161B开关“过流、低
电压”保护动作造成造成6KV1C段失电,是造成事故扩大的根本原因。
五、存在问题:
1. 在电泵启动时引起1B高厂变“差动“保护动作的原因不明;
2. 备用电源进线6161B开关“过流、低电压”保护动作的原因不明;
3. 当“空压机控制电源消失”将造成运行中的空压机跳闸,四台空压机
控制电源分别接在公用380V MCC A段及公用380V MCC B段,接线设计不合理;
建议将部分空压机的控制电源改接到保安PC段;
4. 6KV 1C失电后造成工业水泵无法“远方”操作,但“就地”可以操
作,原因不明。
5. 汽轮机冲转后,盘车不能脱扣。
6. 全面检查厂用电系统的运行方式,将其调整为正常运行方式;
发电部运行 2007年8月2日
9.18 #2机B汽泵跳闸事故处理经过
白班一值,事故发生前,机组TF模式,负荷660MW;A、B汽泵运行,电泵备用,
给水控制自动方式,总给水流量1920t/h左右;A、B、C、D、E、F磨运行,总
煤量265t/h左右。
12:40根据调试人员安排机组切至TF模式,手动加煤,开始由600MW升负荷,
准备做#2机组最大出力试验。13:08:44负荷升至669MW,B汽泵#1瓦X向振
动由47.8um突升至151.3um,B汽泵跳闸,电泵联启,B汽泵其他各瓦振动也有
突升。总给水流量由1922t/h最低降至1185t/h。13:09:04手动打跳F磨,13:
09:12手动打跳E磨,总煤量减至120t/h左右,给水切手动,将电泵并入,加
给水至1420t/h左右。13:09:27 B一次风机发喘振报警,13:09:42 B一次
风机喘振跳闸。13:10:20手动打跳D磨,13:10:51B磨一次风流量低跳闸,
手动减煤至100t/h,只有A、C磨在运行,将A层等离子拉弧,13:15重启B
磨,退出A层等离子。
13:44B小机冲转,13:54启B一次风机,将B一次风机并入,14:10启D磨,
14:24并入B汽泵,将电泵停运。14:30启E磨,14:38机组重新投入CCS模
式,负荷升至600MW。
事
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