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- 2019-10-11 发布于江西
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通 风 实 验 报 告
20/5/2002 第 PAGE 1 页
Q59\Q96电厂330MW发电机转子通风试验报告
一 试验目的
北重33万发电机转子为槽底副槽通风方式,参照JB/T6229-92GB进行静态通风数据测量,为检测各通风孔的通风状况,为今后用户大修工程作参照数据。
二 试验原理与方法
JB/T6229-92是采用一端吹风,一端堵死,测量完后两端对调,两次数据相加平均。而我们则采用两端同时吹风,一次测量记录的方法。转子两端套上用高强度合成布制成的蜗壳式气室,进风口用全压1500Pa鼓风机两端同时吹风。在测量开始前,转子槽楔风孔除月牙槽和当前欲测的线棒槽外,全部用橡胶塞子堵死,调节鼓风机进风口档风板,使气室静压保持恒定。槽楔风孔出风用数字式热球风速仪进行逐槽测量记录并打印。因为槽楔出风口是Φ8的圆孔,风速截面是一个曲面,测量时寻找最大值记录下来。转子绕组经向通风长圆孔对应槽楔出风圆孔,端部是三个,直线是两个,因此,我们把出风圆孔取平均值做为一个绕组通风长圆孔的测量最大值,用这个值来分析对比。在端部气室风压保持恒定时,每个风孔最大值风速也就反映了整个转子沿轴向风量的分配关系。
本试验分为两项内容:1.端部总风压恒定在1000Pa下,测量端部和直线部分各风孔最大风速。2.选取一个大包绕组和一个小包绕组的一个单边所在槽,变化端部总风压,测量其风孔最大风速值。其目的是考察在1000Pa压力下各风孔风量分配情况,这是标准JB/T6229-92推荐压力。另外,想掌握在不同压力下各风孔通风变化情况。
图1 风路示意图
图3 三路通风方式示意图
三 使用的仪器和设备
1 ZRQF智能热球式风速仪 1台
2 蜗壳式气室 2具
3 风压计 2个
4 鼓风机 2台
5 微机 1台
四 数据分析
为测量分析方便,我们把14个绕组线圈按NS极分成两组,小包为1#包,大包为7#包具体位置如图5。因为风路的不同,端部和直线数据分开两组分析。
表一记录了在1000Pa下,NS两极绕组直线部分各个径向风道最大风速(由对应的槽楔两个风孔平均后得到)。从表中知道总体均值为6.51m/s和6.11m/s, 表二和表三记录了端部绕组风孔最大风速(由对应的槽楔三个风孔平均后得到)。
由于副槽从两端到中间有0.6%的斜度,副槽通风道面积是逐渐减小的,其目的是想压低中间抬高两端的通风量,这样,沿轴向风量分配趋于一致。在试验中,把同一圆周数据求平均后,沿轴向绘成直方图,见图6,图7。从图中看出,基本是平坦的,中间略有凸起,看来副槽斜度还可以大一些为宜。端部风速显然比直线部分大得多,端部结构比较复杂,风路是轴向-径向方
式,大部分是轴向风沟,不象直线部分那样经向出风孔多而密,风速值比较大是合理的,这样保证了整个线棒冷却效果的一致性。
图6 N极通风孔风速沿轴向分布图
图7 S极通风孔风速沿轴向分布图
3.综合表一,表二,表三,求出每一个槽的平均值,具体数值后 表
4.这里进行一下误差分析,误差分为系统误差和人为误差,热球风速仪说明书讲,基本误差为3%,在测头与迎风面的角度小于15度时,附加误差为5 %,计算截断误差不足0.5%。人为误差包括测量时,寻找最大值记录有误差,大概有3%。总误差为11.5%。在通风试验中,也就是这种精度等级。
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