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- 2019-10-31 发布于湖北
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台灣電力公司興達發電廠
興達電廠#1~4機鍋爐連續沖放水回收
FGD使用改善工程
台電興達電廠/林興南
一、改善緣由及改善前現況
1. 興達#1~4機汽力機組共裝置四部500MW/550MW
火力燃煤鍋爐,使用經除礦處理後水質合乎要求
之生水(自來水)為鍋爐爐水,當泵送至鍋爐汽
鼓內部之爐水隨著蒸發而逐漸增加其懸浮物及溶
解鹽類之濃度時,會引起汽水共騰或水垢鍋垢之
現象,為防止此情形之發生必須排出部份爐水換
入新的給水以降低其濃度。本廠採自動連續沖放方式來控制操作,使爐水沖放量降低,鍋爐運轉順
利,減少熱損失。
2. 改善前鍋爐連續沖放水由鍋爐汽鼓排出,四部機每日約排放320噸,流經閃化槽、閃化槽熱交換器及
沖放槽等設備,在鍋爐房排水渠溝混合部份廠區煤污水後流至綜合廢水處理場,經加藥處理待水質
合乎排放標準再排放至大海,其流程如圖1所示。
圖1:鍋爐連續沖放水排放流程圖(改善前)
3.
4. 興達#1~2機排煙脫硫(FGD)設備為濕式石灰石-石膏脫硫方式,裝設有除塵塔及吸收塔以除去煙氣中
之煙塵及硫氧化物,此系統在煙氣除塵脫硫過程需補充消耗大量生水以洗滌除塵,中和吸收硫氧化
物並產生石膏副產品。補充至FGD系統之生水,除小部份沖放至廢水處理設備及被石膏副產品帶出
系統外,其餘大部份均隨煙氣由煙囪蒸發排放。依廠家之設計,在FGD滿載通氣運轉時,FGD每日
約需補充1,992噸生水至系統使用,其消耗量可說相當龐大,尤其若遇夏季枯水期常造成發電機組用
水調度困難,嚴重時FGD需停機因應,以渡過缺水期。
5. 經化驗鍋爐連續沖放水水質,發現其水量良好(酸鹼值8.6~9.0,導電度5以下,矽土0.2PPM以下,
氯鹽0.3PPM以下,磷酸鹽0.5PPM以下,濁度10NTU以下),經評估對石膏品質應不會造成不良影
響,故為節省FGD生水用量,降低FGD營運成本而將鍋爐連續沖放水回收至FGD系統使用。
二、改善規劃理念
本工程改善範圍牽涉甚廣,自鍋爐發電機組至FGD系統均需改善或增設新的管路、泵浦及儀電設備,同時
須有機械、儀控及電氣等方面人力參與改善方可達成,故為使本工程可以最經濟、人力投入最少之情況來
完成,經開會研討後,決定以下述改善規劃理念來執行。
1.利用現有設備,不影響設備正常運轉,減少停機發電損失。
2.不修改既有控制系統,以減少設備運轉複雜性。
3.減少工程費用支出,降低人力成本。
三、改善工作內容及經過
本工程自88年11月開始規劃設計至90年10月各項工作施工完成,鍋爐沖放水正式於90年10月底
回收FGD使用,92年6月回收水泵淨吸水須改善完成,共經歷3年餘之久,總工程費用為5,178,660元,相
關改善或增設之設備及管路如附圖面及照片所示,其主要改善工作內容及經過分述如下:
1.鍋爐沖放水排放至1,000噸回收水槽管路及隔離閥增設
(1)因鍋爐起動停機期間,沖放水溫度太高(80℃)不適合FGD回收使用,故需在每部機閃化槽
及沖放槽之間增設電動隔離閥各2只,使鍋爐沖放水於鍋爐起動停機期間可由舊有沖放槽管
路排放,而鍋爐正常運轉期間之沖放水則藉由新設管路回收,新設管路以3茛X及4茛X不
銹鋼管裝配,共長1,700M,管路裝設在汽機房屋頂,使鍋爐沖放水可藉重力自然流至1,000噸
回收水槽儲存,其配置流程如圖2及照片一、二、三所示。
圖2 鍋爐連續沖放水回收FGD使用流程圖
照片一:鍋爐沖放水排放管路及隔離閥增設情 照片二:閃化槽與排放管路、隔離閥現場配置情
形 形
(2)本項工作於89.9.1開工增設,89.12.2竣工驗收,其工程費用為573,000元。
2. 1,000噸回收水槽增建 照片三:改善前沖放
水經沖放槽排放情
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