汽轮机再热主汽门门杆漏汽解决方案研究.docVIP

汽轮机再热主汽门门杆漏汽解决方案研究.doc

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汽轮机再热主汽门门杆漏汽解决方案研究   摘要:针对目前我公司300MW机组再热主汽门门杆均不同程度存在漏汽问题,对机组经济运行的影响,分析了原因及提出一些技术上可行的措施。   关键词:再热主汽门;原因分析;处理方法   1;概述   目前我公司4台300MW机组均不同程度的存在再热主门门杆漏汽情况,特别是5机2号再热主汽门门杆漏汽量较大,当冬季气温较低时,漏出的蒸汽会凝结成凝结水滴落到地面上。这样长期漏汽不但影响机组经济运行,而且还会对门杆密封环造成冲刷,影响密封环的使用寿命,当漏汽量较大时会使罩壳内的热控元件及设备部件老化腐蚀。   2;再热主汽门结构简介与存在问题   1)我公司300MW机组再热主汽门是非平衡式摇板门,其结构如图所示;由曲臂、门杆、阀盖、门芯、密封环、油动遮断阀等主要部件组成。   其开关是由油动机和弹簧推动曲臂转动来实现的,再热主汽门油动机与油动遮断阀油动机同时受到安全油控制,当汽轮机挂闸前,再热主汽门处于关闭状态,油动遮断阀处于开启状态,使汽室与凝汽器相连,处于真空状态。在大气压力作用下转轴被推向油动遮断阀端,使球面密封环脱开,再热主汽门关闭。当汽机挂闸后,油动遮断阀关闭,非传动端汽室内逐渐建立起压力,直至与再热蒸汽压力相等。而传动端处于大气压下,在压差作用下,门轴被推向传动端,密封环贴合后,将再热蒸汽与外界密封隔离。   2)目前存在的问题是当在热主汽门开启后传动端出现漏汽情况,经过分析有以下几点因素。   3;原因分析   1)设计上存在偏差,由于挂闸后门杆的截面积较小,再热蒸汽作用在门杆上的轴向推力就小。当门杆表面光洁度稍差,或产生氧化皮后与门杆套之间的摩擦力就会增大,这样就不能顺利的将门轴推向传动端,因此球面密封环也不能很好的贴合密封,从而产生漏汽。2)球面垫圈变形或密封面严密性较差同样会出现漏汽情况。3)油动遮断阀不严密,由于油动遮断阀阀芯、阀座接触不良产生漏汽。当再热主汽门开启后,油动遮断阀关闭不严密,就不能在非传动端汽室内建立起足够的压力,所以也没有足够的推力将门轴推向传动端。使门杆产生漏汽。   4.解决办法   1)利用检修机会将密封环进行研磨,如果密封环有严重变形现象,就要更换新的密封环并进行研磨处理。研磨后的密封环全周接触面积达到100%接触,不得有断开部分。2)利用检修机会将油动遮断阀解体检修,研磨阀芯、阀座。使阀线全周接触不得有断开部分。3)在主汽门的传动端做一专用支架,将一长杆螺栓选在门杆中心的螺孔内,利用长杆螺栓将阀杆向传动端拉,使球面密封环紧密贴合达到密封效果,密封环贴合后需要将长杆螺栓松掉,防止再热主汽门关闭时损坏密封环或出现阀门卡涩现象。4)在传动端加装轴向拉伸油动机代替长杆螺栓,轴向油动机控制油取自再热主汽门油动机控制油,当主汽门关闭时同时也泄掉轴向油动机的压力油,防止主汽门关闭时由于球面密封贴合紧密而损坏密封环。   5.目前状况   1)在605-04C级检修中,我们对#1、#2再热主汽门密封环及油动遮断阀阀芯、阀座进行了研磨,确认接触良好后进行组装。2)6号机启动后再热主汽门门杆仍然有漏汽情况,于是采取了用长杆螺栓向传动端拉门轴的方式,取得很好的效果,目前没有漏汽情况发生。3)在505-03C级检修中,我们同样对漏汽较严重的#2再热主汽门密封环进行了更换研磨,同时对油动遮断阀阀芯阀座进行研磨。在机组启动后再用长杆螺栓将门杆拉向传动端。4)由于4.4中介绍的方法比较复杂,而且操作不当容易使密封环损坏,所以暂时没有采用。   6.结束语   综上所述,如果能减少或避免门杆漏汽,可以进一步减少漏汽产生的损耗,提高机组的热经济性。根据实际情况,对汽轮机组的主汽门、调速汽门门杆密封结构形式进行必要的优化,使门杆达到更好地密封效果。

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