汽车发动机造与维修项目三.pptVIP

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  • 2020-03-30 发布于辽宁
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项目三配气机构构造与维修 (2)液力挺柱的检修 ①液力挺柱与承孔的配合间隙一般为0.01mm~0.04mm,使用限度为0.10mm。 ②检查各部件有无损坏,应特别注意检查挺柱体外侧面及底部有无过度磨损。底部磨损可用钢板尺放在挺柱底面上检查底面有无凹损,如果底面呈凹损,除应更换磨损的液力挺柱外还应注意更换凸轮轴。 图3-45液力挺柱的检修 项目三配气机构构造与维修 3.气门推杆的修理 推杆一般都是空心细长杆,工作时易发生弯曲,要求其直线度误差不大于0.30mm;上端凹球端面和下端凸球面半径磨损应控制在-0.01mm~+0.03mm之间。 4.摇臂轴和摇臂的修理 摇臂常见的损伤主要是摇臂头的磨损。检查时,摇臂头部应光洁无损。修理后的凹陷应不大于0.50mm。如超过规定的值则可用堆焊修磨修复;摇臂与摇臂轴的配合间隙如超过规定的值时则应更换衬套,并按轴的尺寸进行铰削或镗削修理。注意:镶套时,要使衬套油孔与摇臂上的油孔对准,以免影响润滑。 项目三配气机构构造与维修 5.正时链轮和链条的检查 1)正时链轮的检修 测量最小的链轮直径。将链条分别包住凸轮轴正时链轮和曲轴正时齿轮,用游标卡尺测量直径,如图3-46所示,其直径不得小于允许值。否则应更换链条和链轮。 (2)正时链条的检修 测量链条长度时,对链条施以一定的 拉力拉紧后测量其长度,如图3-47所示。 测量值如果超过标准值时,应更换新链条。 图3-46正时链轮的检查 技术要求:直径35mm 图3-47链条长度的测量 项目三配气机构构造与维修 三、气门间隙的调整 1、目的保证发动机正常工作 1)过大的危害:进气不充分,排气不彻底,出现异响。 2)过小的危害:全面关闭不严,漏气,工作面烧蚀。 图3- 48气门间隙调整 操作步骤: 1打开气门室盖; 2摇转曲轴至1缸处于压缩上止点。方法可用多种。 3检查与调整第一缸两个气门的间隙、第三缸的排气门间隙、第二缸的进气门间隙,方法与逐缸法相同。 ?? 调整时,先松开锁紧螺母 1 ,用螺丝刀旋动调整螺钉2,将规定厚度的厚薄规插人气门杆端部与摇臂之间。当抽动厚薄规时有阻力感,拧紧锁紧螺母,再复查一次,符合规定值即可。进气门0.25mm-0.30mm,排气门0.30mm-0.35mm。 项目三配气机构构造与维修 气缸压缩压力的测量 操作步骤:1、检查发动机各部分正常后,起动发动机,怠速运转至水温到80°~90°时再熄火,随即拆下全部火花塞 2、把气缸压力表组装好,并把表内存气放净(复“0”),把气缸压力表的软管头部旋入火花塞孔(或将锥形橡皮头压紧在火花塞孔中) 3、将节气门置于全开位置,关闭所有用电设备,并把油泵保险丝拔下,不让其工作,以免喷油器喷油 4、用起动机带动曲轴旋转3~5秒,(转速不低于150转/分),看清并记录压力表读数,每缸测量2~3次,求出平均值,并与规定标准值比较分析 5、检查结果对比分析 图3-49 气缸压力检测 项目三配气机构构造与维修 注意事项: 如果测量出某一缸的压力比标准压力偏低,可向该缸火花塞(或喷油器)孔内注入20-30ml机油,然后重测一次。 第二次测出的压力比第一次高,接近于标准压力,则表明活塞气缸组密封不良。 第二次测出的压力与第一次差不多,则表明是气门或气缸垫密封不良。 如相邻两缸两次检测的压力都很低,则表明是两缸相邻处的气缸垫烧损窜气。 如果测量出某一缸的压缩压力比标准压力偏高,可能是由于燃烧室内积碳过多或是其他原因,引起压缩比增大,从而造成压缩压力增大。 项目三配气机构构造与维修 三 掌握气门传动组常见故障的诊断与排除 (一)、气门传动组常见故障 正时齿轮(齿形带)响 1、故障现象 (1) 声响比较复杂,有时有节奏,有时无节奏,有时间歇响,有时又是连续响。 (2)发动机怠速运转或转速有变化,在正时齿轮室盖处发出杂乱而轻微的噪声,转速提高后噪 声消失;急减速时,此噪声随之出现 。 (3)有的声响不受温度和单缸断火试验的影响;有的声响受温度影响,温度降低时无噪声,温度正常后才出现噪声。 (4)有的声响伴随正时齿轮室盖振动,有的声响不伴随振动。 2、故障分析 (1)正时齿轮旷动 (2)正时齿轮折断、破裂 (3)曲轴与凸轮轴中心线不平行 (4)正时啮合间隙过大或过小 (5)正时齿形带过松 (6)正时齿形带沾有油污 (7)正时齿带磨损损坏 3、诊断流程图 项目三配气机构构造与维修 图3- 50正时齿轮响的诊断流程图 项目三配气机构构造与维修 (二)学会气门传动组典型故障案例分析 宝来冷启动困难 故障现象: 一辆2004年产一汽大众宝来1.6L 5气门轿车,行驶里程3.4万km。车主反映该车冷启动困难

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