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汽油非临氢异构化装置在塔河分公司的生产应用万重山概述塔河分公司汽油异构化装置采用石油化工科学研究院开发的石脑油非临氢改质技术利用型催化剂的催化作用以加氢石脑油为原料生产出了符合要求的车用石油液化汽及高辛烷值的汽油调和组分生产综述石脑油非临氢改质过程利用型催化剂的催化作用使低辛烷值的轻石脑油发生选择性裂解异构齐聚和环化脱氢等反应转化为烯烃芳烃含量低的高辛烷值汽油调和组分用于调兑汽油降低调和汽油的烯烃及芳含量降低汽油密度提高调和汽油的辛烷值将低辛烷值的汽油馏分转化为几乎不含烯烃芳烃含量低的高辛烷值的
汽油非临氢异构化装置在塔河分公司的 生产应用 万重山 概述 ? 塔河分公司 7 × 104t/a 汽油异构化装置采用石 油化工科学研究院开发的石脑油非临氢改质技 术,利用 RGW-1 型催化剂的催化作用,以加 氢石脑油为原料,生产出了符合要求的车用石 油液化汽及高辛烷值的汽油调和组分。 1 生产综述 ? 石脑油非临氢改质过程利用 RGW-1 型催化剂 的催化作用,使低辛烷值的轻石脑油发生选择 性裂解、异构、齐聚和环化脱氢等反应,转化 为烯烃、芳烃含量低的高辛烷值汽油调和组分, 用于调兑汽油,降低调和汽油的烯烃及芳含量, 降低汽油密度,提高调和汽油的辛烷值,将低 辛烷值的汽油馏分转化为几乎不含烯烃、芳烃 含量低的高辛烷值的汽油调和组分。 该工艺 过程简单、投资小,操作条件缓和,干气产率 低,可大幅度提高加氢石脑油辛烷值。 1 生产综述 ? 因非临氢改质反应的特点会使催化剂上积炭很 快,导致催化剂活性下降,因此反应器内催化 剂单程运转周期大约在 2-2.5 个月左右,装置 采用间歇操作,停工再生的生产方式 。 ? 本设计年处理量为 7 万吨,装置进料量为 10 吨 / 小时;车用石油液化汽收率为 30% ,高辛烷值 汽油收率为 68% 。见下表 1 : 表 1 装置设计负荷及液收 物料名称 kg/h t/d t/a m% 入方 加氢石脑油 10000 240 70000 100.00 出方 干气加损失 200 4.8 1400 2 液 化 气 3000 72 21000 30 改质汽油 6800 163.2 47600 68 合 计 5714.28 240 70000 100.00 1 生产综述 ? 目前,装置进料量最大为 5 ~ 6 吨 / 小时,年处 理量约为 4 万吨。自 2006 年 8 月开工至今,已 经两年半,历经 10 个生产周期和 10 次催化剂 烧焦。共生产石脑油 8.81 万吨,年平均处理量 3.5 万吨,其中生产出液化石油汽 23329 吨, 异构化汽油 62886 吨, RON 平均 82.3 ;液收 97.86% ;液化石油汽收率 26.48% ,异构化汽 油收率 71.38% 。见表 2 : 表 2 装置生产负荷及液收 物料名称 t 收率 % 入方 加氢石脑油 88100 100 出方 干气加损失 1885 2.14 液化石油汽 23329 26.48 异构化汽油 62886 71.38 合计 88100 100 1 生产综述 ? 通过表 1 表 2 看,装置液收达到了 97.86% ,基 本达到了设计指标。而导致干气超标和液化汽 收率低的主要原因是在 08 年 6-7 月的生产过程 中,装置单独加工重整轻石脑油,造成吸收稳 定系统压力高,气相组分多而吸收剂量不够, 使干气中携带大量的液化汽组分进入火炬管网, 而使影响了装置的液收。重整轻石脑油分析见 表 3 : 表 3 重整轻石脑油分析 流 程 KK 10% 50% 90% KK 密度 kg/m 3 温度 ℃ 29.6 32.4 38.5 51.8 66.6 637.4 1 生产综述 ? 从流程分析看,原料油组分太轻;在实际生产 中反应油汽中大部分都以气态组分进入吸收和 解析系统,导致吸收剂无法将轻组分完全吸收, 系统压力高,干气中 C3 、 C4 含量高,干气携 带部分液化汽组分进入火炬管网,使液化石油 汽的收率降低。同样在液化石油汽中 C5 含量 超指标,影响了液化汽的质量;导致系统压力 高和液化汽中含量高的另一个原因是,异构化 装置 T602 顶冷却器 E607/AB 冷却负荷较小, 导致冷却后液化气温度高于设计值 45 ℃, 1 生产综述 ? 而达到了 54 ℃,从而增加 了 T602 的负荷, 使 T602 塔顶压力偏高又影响到 T601 操作压力, 干气量明显增大,为确保塔顶压力不超过控制 指标, T601 、 T602 放空阀开度过大,导致轻 组分大量排放,使塔内分离效果变差;同时, T602 底温偏高、顶温高,造成液态烃中重组 分携带较多,使液态烃中 C5 含量上升,液化 气中 C5 含量出现偏高。 1 生产综述 ? 为此,车间及时对加工量和操作参数进行调节, 将加工量由 5t/h 降至 3t/h ,同时将 T602 顶压指 标上限由 1.07MPa ,更改为 1.17 MPa , V605 减少液态烃排放;同时,降低 T601 、 T602 塔 底温度至 100 ℃和 125 ℃,减轻吸收稳定系统 负荷,在保证稳定汽油辛烷值不低于指标的情 况下,尽可能控制反应器升温速度,避免催化 反应剧烈而增加分馏系统负荷;通过操作调整 液态烃的质量得到有效控制。
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