100万吨水泥生产线试产总结.pdfVIP

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  • 2020-10-21 发布于江苏
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100 万吨水泥粉磨站试产总结 一、 组织架构: 建立生产质量管理体系,建立生产管理制度体系,采购原材物料管理制 度,操作员培训体制等,并逐步完善了管理体制,以适用批量生产的要求。 二、 管理制度: 组织相关人员编写制定粉磨站日常管理制度,要求《安全生产责任制度》、 《安全生产管理制度》、《设备管理制度》、《安全生产考核制度》、《产品检 验制度》、等相关制度,以保证各项制度的贯彻执行,有效地保证了生产程 序的正常运作。 三、 质保体系: 专门建立了质量监督管理体系,设有专职人员分布负责质检、施工、采 购等岗位,从原料采购进厂验收、施工、成品检验等 每个环节进行了严 格的质量控制。 四、 工艺完善: 组织编写《质量保证体系报告制度》对单位人员进行培训指导,以保证 水泥质量的稳步提高。 五、 试车前准备工作及注意事项: 1. 安全措施:检测开关,保险丝、总开关处于正常状态。要求动作灵敏稳定 可靠。 2. 传动设备不准有漏装现象,各固定螺栓应拧紧牢固,各液压机构应工作灵 活。 3. 冷却水、润滑油应确保供应正常。 4. 电气系统和各种保护装置、开关、仪表、照明不得有漏接线头及漏电现象, 连锁应可靠,电机转向应正确。 5. 金属物件的外观不得有脱漆、损坏、变形、断裂现象,焊接应符合要求。 6. 检查各密封处的密封装置是否符合质量要求。 7. 进行空磨盘车,检查球磨机和其他回转体有无与其他物体相接触或碰撞现 象,有无异常声响等。 做完以上的检查工作,认为都合乎要求后可以进行试车。 六、 组织生产: 1. 首先进行单机试运行,一次对入库斜槽、入库提升机、选粉机、收尘器、 风机、出磨提升机、以及所有输送系统进行了试车调整。 2. 待所有附属设备运行正常后,和中控操作员联系对主机系统进行远程操控, 主机设备一次启动成功。 3. 经检查确认所有设备运行正常后,启动喂料系统,并成功生产了 3120 吨 优质合格的水泥。 七、试车中出现的问题解决对策: 经各单位密切配合本次试车比较成功,各主机设备运行比较平稳,在试 产中出现的斜槽堵料问题,经检查属法兰口漏风所致,并及时予以解决。 八、试车经验与教训: 1. 试车前必须对每一台设备进行仔细检查,避免内部有任何遗留杂物,各连接 点应牢固、密封应良好。 2 、无负荷试车前要仔细检查高压及润滑油站、齿轮润滑、轴承润滑及冷却系 统达到良好状态。 3 、提前开启高压油泵,使回转部顶起,确保能生成具有足够厚度的油膜,轴 承箱和管路内都应有足够容量的润滑油。 4 、人工在齿轮啮合处涂适当的润滑脂,齿轮轮缘密封毛毡处涂适量润滑脂, 防止初启动时损伤齿轮。 5、再确认传动机构灵活后,启动慢转设备使主机设备慢转一周。 6、电气安装调整完成以后,同步电机要进行无负荷运转,时间为4 小时,注意 转子前后轴承温度,转子轴承油环转动是否灵活。同时检查电气的联锁点工作 是否可靠、信号是否正常,与磨机上下配套设备的联锁控制是否正常、可靠。 7、检查磨机各部分是否有运动干涉、碰撞、螺栓松动等现象,衬板是否有敲击 声响,如有问题要迅速停车检查排除。 8、正式进行无负荷试车,重新启动高压及润滑油站,使与主电机联锁的高压及 润滑油站进行 3 分钟,认定收到反馈信号,即以生成油膜,然后启动主电机。 使磨机运转 15 分钟,然后正常停车检查;如一切正常,再启动运转 30 分钟; 停车检查,如无问题,在启动磨机连续运转 4 小时,并达到以下验收标准: (1) 电机电控系统启动、运转和联锁装置工作正常; (2)轴承工作正常,回油温度不超过 50℃; (3 )润滑油供油正常。 (4 )传动齿轮工作平稳,无强烈周期噪音与振动。 (5 )各连接处不得松动、密封处密封良好。 (6 )冷却水管无泄漏,回水温度不超过40 ℃。 九、试产期间主要设备运转参数: 设备名称 电流 温度℃ 压力 pa 频率hz 主电机 165A 28 主减速机 50 磨机出口压力

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