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提高33.6m跨厚板H 型钢梁截面尺寸一次合格率
杭州二建建设有限公司燃气供应设施小和山抢修中心QC小组
一、工程概况
燃气供应设施小和山抢修中心项目,位于西湖区小和山单元FG11-U13-01地块,建筑总面积19085㎡。其中地上建筑面积14685㎡、地下室建筑面积4400㎡,建筑高度35m,地下一层、地上7层,框架剪力墙结构;在该工程中庭,设有33m高处,设有H型钢梁,H型钢截面尺寸:120XX×600×24×40,长度33.6m有钢梁3根(分三段现场组装),长度8.4m有钢梁12根。H型钢钢板厚40,属厚板结构,焊接难度大,焊接变形很难校正。
二、小组简介
表1
QC小组简介表
小组名称
杭州市燃气供应设施小和山抢修中心
小组
20XX年
QC小组
注册日期
8月5日
课题名称
提高33.6m跨厚板H型钢梁截面尺寸一
课题类型
攻关型
次合格率
课题注册
HZEJ-QC20XX-02
小组人数
8人
登记号
课题活动时间
20XX年7月8日~20XX年10月8日
活动次数
6次
序号
姓名
性别
文化程度
现任职务
组内职务
1
稽黎霞
女
大学
项目经理
组长
2
朱小华
男
初中
项目副经理
副组长
3
董润
男
中专
施工员
组员
4
徐晓江
男
中专
焊接技师
组员
5
程家健
男
高中
质量员
组员
6
姜孝仪
男
初中
电焊工
组员
7
王东敏
男
大学
铆工
组员
8
张丽丽
女
大学
资料员
组员
制表人:张丽丽
20XX年7月
三、课题选择
1、公司没有能够校正厚翼缘校直机;
2、翼缘板与腹板垂直度、翼缘平面度超差将消耗大量人工、气体,后期校正难。
表2
焊接 H 型钢截面尺寸允许偏差(mm)
项目
允许偏差
图例
h500
±2.0
截面高度h
500h1000
±3.0
h1000
±4.0
截面宽度b
±3.0
腹板中心偏移
2.0
0
b/100且不应大于3.0
翼缘板垂直度
(矫正后不大于2.0)
弯曲矢高
l/1000,且不应大于10.0
扭曲
h/250,且不应大于5.0
t 14
3.0(矫正后1.5)
腹板局部平面度f
t ≥14
2.0(矫正后1.0)
制表人:张丽丽
20XX年7月
工程开工前 QC 小组成员抽查了工厂正在加工生产的H型钢,共计82件,对焊接完成后型钢截面尺寸质量检查后发现合格
数为66件,合格率为80.4%。因厚板加工后矫正难度较大,故选定课题为:提高33.6m跨厚板H型钢截面尺寸一次合格率。
四、目标设定
QC小组对16件不合格的构件尺寸偏差情况进行统计,每个构件检查8个点,有些构件存在一个不合格,有些构件存在3-4项不合格。根据统计后的结果,分析如下:
表3
截面尺寸不合格项目统计表
序号
不合格项目
频数(点)
累计频数(点)
累计频率(%)
1
翼缘板垂直度超差
65
65
76.5
2
截面高度
8
73
85.9
3
截面宽度
8
81
95.3
4
腹板局部平整度
3
84
98.8
5
腹板中心偏移
1
85
100
6
合计
85
制表人:张丽丽
20XX年7月
图1 截面尺寸质量问题排列图
制图人:张丽丽 20XX年7月
经过前期厚板焊接H型钢截面尺寸检查,通过排列图可见,影响厚板焊接H型钢截面尺寸质量合格率的主要问题是:翼缘板垂直度超差。
1
这个不合格影响程度高达76.5%,如果采取措施,解决这个问题,那么将不合格率降低是可行的。
五、原因分析
经过质量小组开会进行讨论,运用头脑风暴法广泛收集意见,认真研究归纳,采用鱼刺图进行原因分析,结果如下图。
图2 因果分析图
制图人:张丽丽 20XX年7月
六、要因确认
通过因果分析图,QC小组全体成员进行讨论,确定要因如下表:
表4
要因确认表
序
末端因素
确认内容
确认标准
负责人
确认方法
确认
号
时间
岗前培训
施工人员,上岗前是
岗前培训,有确认成
1
否都经过严格的培训
稽黎霞
现场了解
20XX.7.11
不到位
绩合格
工作
岗前技术
焊工在作业前是否进
岗前技术交底,有双
2
行技术交底,是否有
张丽丽
查看资料
20XX.7.11
交底未做
方签字的作业指导书
记录
管理人员
管理人员是否对厚板
岗前技术交底,明确
3
责任心不
型钢梁变形重要性认
稽黎霞
现场了解
20XX.7.11
质量要求
强
识不够,责任心不强
测量工具
检查测量工具的检定
测量工具的检定证书
4
证书,是否在有效期
张丽丽
查看资料
20XX.7.11
不准确
在有效期内
内
切割嘴不
采用数控切割机,切
数控切割机的割嘴应
5
割嘴对应厚板采用不
根据不同的板厚选择
董 润
现场了解
20XX.8.5
对应
同的型号
不同的型号
6
焊接设备
采用埋弧自动焊,焊
焊接设备要满足厚板
董 润
现场了
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