人工挖孔桩混凝土质量缺陷修复.docx

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人工挖孔桩混凝土质量缺陷的修复 【摘 要】用沿桩身垂直钻孔、 高压注浆的方法处理人工挖孔桩混 凝土质量缺陷。 一、工程概况 电信花苑小区 3#楼工程地质较为复杂,多为杂填土和淤泥质土, 工程为一层地下车库、十六层框架结构,总建筑面积 16700〃。由于整 个小区的地下车库相连成为整体,因此对限制沉降要求较高,故基础 采用单桩承载力较大的人工挖孔灌注桩,共 352根,桩深为自然地坪以 下15n左右,桩径800?1400mm内配①I6mm主筋,混凝土强度等级为 C2在桩浇筑完成7天后对其进行了无损检测,结果在低应变确定桩 身结构完整性时发现, 部分桩分别在距桩顶 7.0m(21#)、 6.3m(22#)、 4.5m (50#)、3.9m (54#)位置的频谱发生变化,断定为桩身混凝土 在该处产生离析。 二、原因分析 该分项工程系由当地桩基公司分包施工,由于受城管及交通条件 限制,桩身混凝土均安排在夜间浇筑, 加上项目部对分包工程的质量没 能实施连续有效的监控, 使得混凝土的坍落度没有得到很好的控制, 水 灰比不均匀,时大时小,易产生离析。再者混凝土振捣不及时,使得投 料时产生离析的混凝土没能充分密实,最后导致桩身产生上述质量缺 陷。 三、处理方案 因该工程工期较紧,发现问题后我们立即采取了相应的措施,邀 请设计单位、检测单位的有关专家,会同建设单位和分包单位的有关 人员共同协商,提出如下加固修复方案。 方案1:对离析位置距基坑底距离小的,采取凿除上部混凝土及离 析层重新浇筑混凝土接桩。这是常规处理方法。 方案2:对离析位置距基坑底距离较大(较深)的用风钻沿桩身垂 直钻孔,穿过离析层,然后以高压注浆填补离析层的空间。 四、施工方法 由于54#桩的离析位置距基坑底只有3.9m,该桩完成时间又不 足1 0天,混凝土强度不是很高,易于凿除,故采用“方案 1”进行处 理,即凿除范围比原桩径增大40cm每凿进1m加一道钢筋护圈,护圈 高1m,直径等于开凿直径,骨架米用直径14mr的圆钢,外罩1000目钢 丝网。当凿至离析位置以下10cm后,清理桩头,使桩头露出周围土体 20cm按规范及图纸要求重新焊接钢筋笼至设计标高。再以实际桩直 径为准,沿桩身往上用1m高的钢筋护圈接至基坑底,护圈外罩编织布, 边接边用土将护圈周围填满填实,同时控制好钢筋笼的垂直度和主筋 保护层。混凝土采用比原强度等级 C25高的C30,配合比为水泥:砂: 石=1 : 1.56 : 2.27 ,水灰比0.41 ,内掺水泥用量2%的U— E(超早强剂, 混凝土坍落度控制在40?60mm第一盘混凝土比设计配合比适当少投 5%?8%的碎石,浇捣时每两盘振捣一次,振捣至没有气泡并出现浮 浆为止。最终桩顶标高控制在比承台混凝土垫层高出 40mr为准。 由于21#、22#、50#桩离析层位置距基坑距离较大, 故采用 “方案2”进行处理。 (1)钻孔位置及孔径的确定:由于 21 #、22#、50#桩桩径只 有800mm故每根桩设定三个孔,点位如图1所示。为不影响原结构, 同时便于插人注浆管进行注浆(注浆管直径为25mr)。孔径定为30mm 即米用30m的钻头。 (2)钻孔深度的确定:钻进深度以穿过离析层 50cm为准,根据 测得的离析层深度, 21#、22#、50#桩的钻进深度分别应为 7.5m、 6.8m、5.0m。 ( 3)水泥浆及外加剂:为确保高压注浆达到应有效果,水泥浆 的水灰比力求与原混凝土的水灰比相同,因此水灰比定为 0.5。因水 泥用量较多,水化热高,易产生凝结收缩,所以内掺水泥用量 12%的 UEA膨胀剂,目的是能有效降低水化热,减少收缩。同时掺水泥用量2% 的超早强剂,以提高早期强度,弥补工期的损失。 (4)施工工艺 钻孔: 先清理出作业面, 在桩顶弹线定出钻孔位置, 钻头采用直径 30mm 的金刚钻,长度分1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 钻孔开始前, 先弹好的孔位固定好钻孔机械,使钻孔支架支撑牢固; 钻孔时控制好 钻头的垂直度;施工中当钻头外露长度只剩 300mr时,掉换另一个长 度增大im勺钻头,依此顺序替换钻头,直到钻至要求深度为止。钻进 速度不宜过快,以免磨擦产生过高的温度,影响桩身混凝土结构。 清理: 当每根桩三孔深度均达到要求后, 逐一在孔内插人吹气管, 用高 压气泵将孔内浮尘吹净,然后用25mr的镀锌钢管插人孔内,注入清水 冲洗孔洞,由此我们也发现,三个孔在离析层处均相通。 注浆: 准备注浆管: 21#、 22#、 50#三个桩分别选择 7.7m、 7.0m、 5.2m长直径均为25m啲镀锌钢管。在管的一端攻出丝口,在另一端1m 范围内均匀钻出呈梅花状分布的小孔,小孔孔径为 5mm。 安装注浆设备: 在每个孔中分别插人相应长度的注浆管, 有

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