锅炉定排管道泄漏事件分析报告.docxVIP

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电厂 定排管道泄漏非停分析报告 一、事件经过 (一)具体时间: 2018 年 12 月 27 日 18:00 (二)事情发现: 3 号机负荷 300MW,3 号炉零米值班员汇报捞渣机上方突然有响声并伴随大量蒸汽外漏。监盘发现主汽 压由 16.6MPa 持续快速下降, 给水流量 946t/h 突升至 1035t/h ,将机组负荷减至 150MW。因零米泄漏区域无法靠近, 且汽包补水量增大,水位无法维持,申请中调和集团公司生产调度中心、 河南公司安生部同意, 3 号机停运处缺。 18:30 手动停炉, 18:34 3 号汽机打闸, 发变组解列, 厂用电切换正常, 汽机按正常停机 处理。锅炉通风后,停运风机,关闭各风烟挡板,进行焖炉, 开启事故放水和定排门进行锅炉放水。 (三)处理过程: 28 日 02:20 汽水系统降压至零, 03:30 脚手架搭设完成后, 检查发现,水冷壁乙侧墙下联箱定期排污管道(编号 44V,规 格Φ 42*6 ,材质 20G),下联箱加强管座向下第一个弯头处开裂 泄漏。  06:30  对泄漏  L 型管段更换完毕,更换长度约  2100mm, 07:00  对新焊接两道焊缝探伤合格,  28 日  22:49  机组启动并网 运行。 锅炉降压后,检查断开的两端口均无弯头部分,在锅炉零 米检查未见到此弯头, 随后对 3 号炉输放渣系统进行跟踪检查, 也未见到弯头。分析可能为此弯头的位置处于捞渣机斜坡起始 段正上方,在管道断开后,受力折断掉落在捞渣机内拉走。 割下的断口管道 29 日已送至华中院进一步检测分析,目 前金属试验报告还未完成。 加强管座 端断口 加强管座端断口 另一端断口 另一端断口近照 焊接完成管道照片 1、对管道断口检查情况: 检查加强管座端断口管壁无明显减薄现象;另一侧管道断 口管壁管口呈喇叭状, 有明显受力弯曲, 直径在 36.5mm至 37mm, 管壁减薄明显,最薄处约 1.5mm,最厚处约 5.0mm,且管道外 壁存在腐蚀坑点。 5.0mm 1.5mm 2、对 3 号炉定排管道弯头及焊缝抽检情况: 测量 3 号锅炉定排前墙、后墙管道 18 处弯头壁厚( 5.4mm 至 6.0mm),抽检 8 道水冷壁下联箱至定排联箱管道接头焊缝,均未发现异常。 二、原因分析 (一)直接原因: 3 号炉水冷壁乙侧墙下联箱定期排污 44V 管道弯头处,在机 组满负荷工况下突然爆破泄漏,是本次机组非停的直接原因。 (二)主要原因: 3 号炉水冷壁乙侧墙下联箱定期排污管 44V 弯头壁厚减薄, 强度降低,是本次机组非停的主要原因; (三)次要原因: 1、3 号炉水冷壁乙侧墙下联箱定期排污管 44V 电动门全关 行程不到位,责任点检以及运行巡检人员未能通过测温等手段 及时发现,致使该阀门存在长期漏流,冲刷弯头及管道内壁; 2、3 号炉水冷壁乙侧墙下联箱定期排污管 44V 弯头处于捞 渣机斜坡起始段正上方,水蒸汽对管道外壁的长期腐蚀也未能 引起设备点检员的高度重视,未能将该弯头作为重点进行壁厚 抽查。 三、暴露问题 1、制度落实不到位:未严格和全面的落实《火力发电厂金 属技术监督规程》 、集团公司《火电金属技术监督制度》 、《火电 厂机炉外管道监督管理办法》等各项制度规定开展公司的金属 技术检测工作; 2、责任落实不到位:未能根据公司人员的变动情况对防磨 防爆组织机构进行调整,没有分区、分级确定责任人,尤其是 疏放水、放空气、减温水、汽水取样、吹灰蒸汽等炉外小管及 各类管座,未明确管理责任人、监督人,导致责任无法落实到 位; 3、检修管理方面:机组等级检修或临停下发的检修项目不 齐全、检修内容不清楚、抽查比例不达标准; 4、技术管理方面: 锅炉四管以及机炉外管台账记录不完善, 台账的记录缺乏统一性和连续性,公司制定的《防止四管泄漏 管理办法》未涵盖机炉外管等相关内容; 5、隐患排查方面:落实上级管理要求不到位,两防隐患排 查不彻底。未能按照河南公司关于受热面专项排查有关要求进 行全面开展隐患排查,对易磨损、易冲刷、易腐蚀的部位预估 不到,排查不全,导致应该发现隐患没有及时发现; 6、人员培训方面:未能根据专业人员的变动,有针对性的 进行技术培训,致使专业点检、金属专责技术标准掌握不清, 技能和业务水平偏低,对设备整体状况掌控力不足。 四、防范措施 1、将《火力发电厂金属技术监督规程》 、集团公司《火电 金属技术监督制度》 、《火电厂机炉外管道监督管理办法》印刷 成册,发放至防磨防爆机构成员,保持人手一份; 2、组织防磨防爆机构成员对《火力发电厂金属技术监督规 程》、集团公司《火电金属技术监督制度》 、《火电厂机炉外管道 监督管理办法》三个文件进行学习,并出题考试; 3、根据公司人员的变动情况对

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