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电厂
定排管道泄漏非停分析报告
一、事件经过
(一)具体时间: 2018 年 12 月 27 日 18:00
(二)事情发现: 3 号机负荷 300MW,3 号炉零米值班员汇报捞渣机上方突然有响声并伴随大量蒸汽外漏。监盘发现主汽
压由 16.6MPa 持续快速下降, 给水流量 946t/h 突升至 1035t/h ,将机组负荷减至 150MW。因零米泄漏区域无法靠近, 且汽包补水量增大,水位无法维持,申请中调和集团公司生产调度中心、
河南公司安生部同意, 3 号机停运处缺。 18:30 手动停炉, 18:34
3 号汽机打闸, 发变组解列, 厂用电切换正常, 汽机按正常停机
处理。锅炉通风后,停运风机,关闭各风烟挡板,进行焖炉,
开启事故放水和定排门进行锅炉放水。
(三)处理过程:
28 日 02:20 汽水系统降压至零, 03:30 脚手架搭设完成后,
检查发现,水冷壁乙侧墙下联箱定期排污管道(编号 44V,规
格Φ 42*6 ,材质 20G),下联箱加强管座向下第一个弯头处开裂
泄漏。
06:30
对泄漏
L 型管段更换完毕,更换长度约
2100mm,
07:00
对新焊接两道焊缝探伤合格,
28 日
22:49
机组启动并网
运行。
锅炉降压后,检查断开的两端口均无弯头部分,在锅炉零
米检查未见到此弯头, 随后对 3 号炉输放渣系统进行跟踪检查,
也未见到弯头。分析可能为此弯头的位置处于捞渣机斜坡起始
段正上方,在管道断开后,受力折断掉落在捞渣机内拉走。
割下的断口管道 29 日已送至华中院进一步检测分析,目
前金属试验报告还未完成。
加强管座
端断口
加强管座端断口
另一端断口
另一端断口近照 焊接完成管道照片
1、对管道断口检查情况:
检查加强管座端断口管壁无明显减薄现象;另一侧管道断
口管壁管口呈喇叭状, 有明显受力弯曲, 直径在 36.5mm至 37mm,
管壁减薄明显,最薄处约 1.5mm,最厚处约 5.0mm,且管道外
壁存在腐蚀坑点。
5.0mm
1.5mm
2、对 3 号炉定排管道弯头及焊缝抽检情况:
测量 3 号锅炉定排前墙、后墙管道 18 处弯头壁厚( 5.4mm
至 6.0mm),抽检 8 道水冷壁下联箱至定排联箱管道接头焊缝,均未发现异常。
二、原因分析
(一)直接原因:
3 号炉水冷壁乙侧墙下联箱定期排污 44V 管道弯头处,在机
组满负荷工况下突然爆破泄漏,是本次机组非停的直接原因。
(二)主要原因:
3 号炉水冷壁乙侧墙下联箱定期排污管 44V 弯头壁厚减薄,
强度降低,是本次机组非停的主要原因;
(三)次要原因:
1、3 号炉水冷壁乙侧墙下联箱定期排污管 44V 电动门全关
行程不到位,责任点检以及运行巡检人员未能通过测温等手段
及时发现,致使该阀门存在长期漏流,冲刷弯头及管道内壁;
2、3 号炉水冷壁乙侧墙下联箱定期排污管 44V 弯头处于捞
渣机斜坡起始段正上方,水蒸汽对管道外壁的长期腐蚀也未能
引起设备点检员的高度重视,未能将该弯头作为重点进行壁厚
抽查。
三、暴露问题
1、制度落实不到位:未严格和全面的落实《火力发电厂金
属技术监督规程》 、集团公司《火电金属技术监督制度》 、《火电
厂机炉外管道监督管理办法》等各项制度规定开展公司的金属
技术检测工作;
2、责任落实不到位:未能根据公司人员的变动情况对防磨
防爆组织机构进行调整,没有分区、分级确定责任人,尤其是
疏放水、放空气、减温水、汽水取样、吹灰蒸汽等炉外小管及
各类管座,未明确管理责任人、监督人,导致责任无法落实到
位;
3、检修管理方面:机组等级检修或临停下发的检修项目不
齐全、检修内容不清楚、抽查比例不达标准;
4、技术管理方面: 锅炉四管以及机炉外管台账记录不完善,
台账的记录缺乏统一性和连续性,公司制定的《防止四管泄漏
管理办法》未涵盖机炉外管等相关内容;
5、隐患排查方面:落实上级管理要求不到位,两防隐患排
查不彻底。未能按照河南公司关于受热面专项排查有关要求进
行全面开展隐患排查,对易磨损、易冲刷、易腐蚀的部位预估
不到,排查不全,导致应该发现隐患没有及时发现;
6、人员培训方面:未能根据专业人员的变动,有针对性的
进行技术培训,致使专业点检、金属专责技术标准掌握不清,
技能和业务水平偏低,对设备整体状况掌控力不足。
四、防范措施
1、将《火力发电厂金属技术监督规程》 、集团公司《火电
金属技术监督制度》 、《火电厂机炉外管道监督管理办法》印刷
成册,发放至防磨防爆机构成员,保持人手一份;
2、组织防磨防爆机构成员对《火力发电厂金属技术监督规
程》、集团公司《火电金属技术监督制度》 、《火电厂机炉外管道
监督管理办法》三个文件进行学习,并出题考试;
3、根据公司人员的变动情况对
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