聚乙烯( PE )管道焊接失败 案例分析 二、聚乙烯( PE )管道焊接失败案例分析 ? 焊接失败案例 — 1 聚乙烯( PE )管道焊接失败案例分析 ? 焊接失败案例 — 1 ? 案例背景:焊接接口表面有商标等杂物, 接口表面未处理干净导致翻边受阻,接口 试压出现泄漏 …… ? 情况分析:施工方操作时,热熔连接前不 仅要对铣削接触表面处理好,还要注意管 材的内外表面不得有杂物等影响焊接质量, 防止因细节疏忽而遗留隐患。 聚乙烯( PE )管道焊接失败案例分析 ? 焊接失败案例 — 2 聚乙烯( PE )管道焊接失败案例分析 ? 焊接失败案例 — 2 ? 案例背景: 2004 年 10 月 Ф315 SDR11 的 PE 管 与 Ф315 PE 法兰对接焊,问题出现在热熔焊接口 表面翻边下面气泡较多,焊口翻边的上面气泡相 对少,接口试压出现泄漏 …… ? 情况分析:管端未封堵,有水进入 PE 管道,经过 擦拭处理后,施工方热熔焊接时, PE 管内的积水 又回流到焊接接口附件,导致产生大量气泡,严 重影响焊口质量,锯去不合格的部分管段,重新 清理净 PE 管内的积水,按要求处理好 PE 管焊口, 重新焊接后问题消失。 聚乙烯( PE )管道焊接失败案例分析 ? 焊接失败案例 — 3 聚乙烯( PE )管道焊接失败案例分析 ? 焊接失败案例 — 3 二、聚乙烯( PE )管道焊接失败案例分析 ? 焊接失败案例 — 3 ? 案例背景:没有准确插到限位位置,电熔套筒焊接 Ф200x160 异径三通, Ф200 端承插过长,接缝距离约 10mm 处,在电阻丝密集区导致泄漏。 ? 情况分析:因没有插入到指定位置,在电阻丝密集区熔接 过度导致泄漏。 【注:规范规定,测量管件承口长度,并在管材插入端或 插口管件插入端标出插入长度和刮除插入长度 10mm 的 插入段表皮,刮削氧化皮厚度宜为 0.1~0.2mm 。将管材 或管件插入端插入电熔承插管件承口内,至插入长度标记 位置,并应检查配合尺寸。通电前,应校直两对应的连接 件,使其在同一轴线上,并应采用专用夹具固定管材、管 件。】 聚乙烯( PE )管道焊接失败案例分析 ? 焊接失败案例 — 4
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