关于弱酸清水泵节能建议.docVIP

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关于弱酸清水泵节能建议 一、概况: 我厂循环水弱酸处理系统设计为8台弱酸阳床处理出水,配备3台弱酸清水 泵,电机型号为Y315M—4型,额定功率90KW,额定电流235A,转速1480r/min, 效率94%,功率因数COSO: 0. 89,接线方式:△;清水泵型号为30()S—58B, 流量 Q: 504—835m3/h,压力 P: 0.46—0.37MPa。 运行方式为一台清水泵带两台弱酸阳床,电机工频运行。 数据统计显示: 阳床 运行 台数 清水 泵运 行台 数 T 清电— 水电2) 清泵流(A m 荷/ 负率— 11 11 45 11 rv 3 3% 2 80 ^1 o 60 44% 3 2 60 11 60 11 90 48% 4 2 00 2 5% 根据工频电机功耗计算公式 耗电度数=(1.732(?号3)X电机线电压X电机电流X功率因数)X效率X用 电小时数/1000 阳床运 行台数 清水泵 运行台 数 全年运行小 时比例(%) 全年运行小 时数 耗申岸 (KW.h) 1 1 3% 262.8 20981.7 2 1 44% 3854.4 382013.4 3 2 48% 4204.8 740874.5 4 2 5% 438 86821.2 合计耗电量W1为:123.1万度 二、节能方法一:变频控制 若采用变频控制,在不同负荷情况下耗电 阳床 运行 台数 清水 泵运 行台 数 荷%) 负率— 全年运行小时 数 耗电量 (KW.h) 1 1 35.9% 262.8 12207.8 2 1 71.8% 3854.4 358095.1 3 2 53.9% 4204.8 586517.9 4 2 71.8% 438 81386.2 合计耗电量W2为:103.8万度 每年节电费用二节电量X (上网电价一成本电价)=4.23万元 而且弱酸清水泵采用了变频器软启停,消除了原来工频启动吋大电流对电网 的冲击,用电环境得到了改善,同时变频器能改善功率因素,电能的使用效率会 大大提高,并消除了水泵启停时产生的水锤对管道、阀门、压力表等的损害,消 除了原来直接启停水泵造成的机械冲击,电机及水泵的轴承、轴封等机械磨擦大 大减少,机械部件的使用寿命得到延长,由于水泵大多数时间运行在额定转速以 下,电机的噪声、温升及震动都大大减少,电气故障也比原来降低,电机使用寿 命也可相应延长。 节能方法二:采用高分子复合材料修复保护 1、 弱酸清水泵效率下降的原因 弱酸清水泵输送介质为从全厂预处理来水,由于锈蚀、腐蚀、磨蚀和空蚀 等破坏作用,使泵壳和泵轮表面变得凸凹不平,摩阻系数逐渐增加,泵效率下降, 电耗增加,泵的使用寿命缩短。对水泵流道使用高分子复合涂层材料,提高水 泵叶轮、泵壳的表面光洁度,提高运行效率,改善水泵的水利条件;减少摩阻损 失;修补汽蚀空洞,避免产生旋涡或回流,提高水泵的效率。 水泵长时间使用,运行效率会明显下降,主要有以下原因:1、由于水流 的冲刷,水泵流道内壁和叶轮过水而变得粗糙不平,水泵内流道的摩阻系数增大, 再加上水在泵内的流速很大,水头损失增加。水力效率降低。2、由于在泵前投 加药物或水质等原因,使泵壳内严重积垢或腐蚀。泵壳内积垢严重的可以使泵壳 壁厚增加2mm左右,而且水泵内壁形成垢瘤,使泵体容积缩小、抽水量减少、 并且流道粗糙,水头损失增加。客积效率和水力效率都降低。3、由于水泵加工 工艺造成的铸造缺陷、汽蚀、磨蚀、腐蚀和化学浸蚀等原因造成泵流道内产生空 洞或裂缝,水流动时产生旋涡而造成能量损失。水力效率降低。4、叶轮表面的 汽蚀。由于叶片背水面运行时产生负压,当压力PkWPva时,产生汽穴和蜂窝表 而后,在电化学腐蚀作用下,使泵叶汽蚀。5、容积损失和机械损失。由于泵使 用时间长,机械磨损产生漏失和阻力增大,使容积效率和机械效率降低。以上 原因,使水泵性能变差。运行效率降低2?5%,严重的可以使水泵效率降低1()% 以上。 2、 解决方案 节能原理:在水泵工作过程中,泵内流动的水受到其与流道和泵叶轮表面 的摩擦以及水本身粘度的影响,泵所消耗的能量主要用于抵抗水表面的流动摩擦 力及涡流阻力。水在流动过程中所消耗的能量(水头损失)就是用来克服内摩擦力 和水与设备界面的摩擦力。如果泵、叶轮表面光滑(这种表面称为水力光滑表面) 表面阻力较小,消耗能量就小。在水泵过流面和叶轮上喷涂高分子材料,使其表 面形成水力光滑表面,超光滑表面涂层表面光洁度是经过抛光后不锈钢的20倍, 这种极光滑的表面减少了泵内流体的分层,从而减少泵内部紊流,降低了泵内的 容积损失和水力损失,降低了电耗。达到降低水流阻力损失的目的,从而提高水 泵的水力效率,同时在一定程度上也可提高机械效率和容积效率。涂层分子结构 的致密性,能隔绝空气、水等介质和水泵叶轮母材的

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