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- 2021-03-11 发布于江苏
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花纹板生产工艺论文
1花纹板生产工艺优化
1.1程序的开发
(1)增加精轧花纹板清零模式
由于在精轧轧制前需要对于辊缝进行标定,而常规轧辊的辊缝标定压力较大,容易造成花纹辊裂纹等问题,因此特开发了花纹辊标定模式,精轧末机架一级画面的Calibration画面中有正常模式Nor-malMode和花纹板模式DiamondPlateMode,当轧制花纹板前标定时点击DiamondPlateMode进行标定即可。既保证了辊缝清零,又避免了花纹辊裂纹等问题。
(2)在卷取画面添加花纹板卷径计算输入模式
在轧制花纹板时,由于系统按普板厚度进行计算,造成跟踪及卷径计算错误,尾部在到达卷取机前时没有减速垫,对卷取机冲击大,容易造成设备松动及液压管路漏油。为了完善花纹板卷取控制模式,将卷取机HMI中操作画面中添加花纹板纹高输入对话框。3台卷取机分别为C1/C2/C3thickness(其中C3为预留),具体操作:在轧制平板时,输入框内输入值为0,在轧制花纹板时,投用卷取机相应输入框内输入花纹板纹高值,根据现场实测纹高值,操作工可以进行一定范围内的修正。花纹板轧制完成后,将相应卷取机纹高输入框改为0。
1.2轧线稳定性的保证
在薄规格轧制时带钢穿带速度与轧制速度较高,穿带不稳造成废钢,甩尾造成刮撕的事故出现机率较大,尤其是1.4mm薄规格花纹板对于轧机的稳定性要求很高。只有避免了精轧的跑偏,卷取机的卷
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