20t电炉钢渣分离技术工艺探讨.docVIP

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  • 2021-06-29 发布于天津
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20t 电炉钢渣分离技术工艺探讨 【摘 要】随着市场竞争越加激烈, 20t 电弧炉作为当 今炼钢设备中逐步淘汰,如何最大限度的发挥其价值,作为 小型电弧炉车间,只有进行提高钢的洁净度最大限度的提高 产品的含金量,本文主要阐述针对 20t 电炉系统实施钢渣分 离新技术,有效降低钢种 [O] 、P 的含量,进一步提高钢水洁 净度。 【关键词】钢渣分离; EAF 炉;中间包;蜡石砖;水口 0 前言 电炉冶炼氧化渣过多,限制了后期精炼,直接影响钢水 纯洁度,影响生产周期的运转,针对 20 吨电炉进行工艺改 进提出了钢渣分离技术。 1 技术 工艺流程 20t 电炉系统流程为 EAF+LF/VD+ 模铸三联式工艺,在 此工艺流程基础上出钢过程增加一个中间包,进行钢渣分离 处理,钢水进入精炼的钢包内,分离的氧化渣进行剥离回至 EAF 炉内。 中间包及相关工装的设置 钢渣分离技术的核心问题便是中间包的设置问题,比如 钢包砖的选用影响到使用周期、水口的大小影响到分离过程 的快慢以及安全性能等 中间包砖 为了提高中间包寿命,减少挂渣,留渣量,综合考虑选 用蜡石砖。 1) 耐高温性能好。蜡石砖耐火度可达 1670 C以上,高 温荷重温度也能达到 1470 C; 2) 砌筑整体性好。蜡石砖采用平砌法,有效减少每层 砖的数量,提高砖的紧密度,同时由于蜡石砖采用合理的低 温烧成工艺,确保了制订外形尺寸的致密度; 3) 不沾渣。在高温熔体作用下,砖表面生成半熔融状 态的高粘度、高硅质玻璃体釉,厚度约 1?2mm,封闭了砖 表面气孔,使得钢、渣等熔体无法渗入体中。 4) 较低的导热性能。可以有效提高保温效果,温降较 慢,提高热利用率。 中间包水口 钢渣分离过程就是中间包中的钢水通过水口放流至 LF 炉工位的钢包内,这个过程时间上要快,可以有效的减少温 降,从而要求水口规格必须大,但是同因为 40t 钢包的液压 站为便携式,压力一定情况下,水口的规程有所限制,目前 方案有两种① ①60mm②①80mm。为了有效进行对比,进行 了试验,数据如表 1 。 工艺控制 1)通过对中间包和做包烘烤进行温度控制; 2)避免开浇不畅进行水口的烘烤,并且使用大口径水 口; 3)出钢钢水混冲过程进行增碳,提高钢水流动性; 4)实施工艺前进行液压机构和钢包检查和确认工作。 统计 通过针对钢渣分离新技术的采用 ①80mm水口进行试生 产,进行了统计 钢水温降 放流过程的钢水温降,此温降较为稳定,其中最小值 35C,温降基本保证在 60C左右,这是由于座包为常用普通 钢包,都是连续作业生产,偶尔出现大幅度温降产生,由于 采用新钢包导致,同时为了减少合金烘烤,采取在座包内加 入合金办法,这也造成了钢水温度下降的一个因素。 精炼时间 温降大了,升温时间有所增加,前期升温较以往多出 10-20 分钟左右,但是通过数据分析观察,一般钢种完全可 以控制在 60min 以内,效果较为良好。 渣料用量 LF 冶炼主要以造渣为主, 由于倒包工艺实施, 氧化渣减 少,提高精炼效率。渣量需求降低,减少了精炼渣石灰的用 量。 回 P 得控制 通过倒包后,控出氧化渣,可以有效的避免后期还原导 致的回 P 现象,数据如表 3 2 总结 通过该工艺实施,不仅减少了钢水下渣量,降低各种渣 量使用, 同时有效的减少了钢水的初始全氧含量, 减轻了 LF 炉精炼强度。 【参考文献】 王新华?纯洁钢冶金技术(学术报告) [R].北京科技大 学,2001. 国外特殊钢生产技术 [M]. 北京:冶金工业出版社, 1996. 朱建龙,等 .短流程洁净钢冶炼理论与实践 [J].2002. [ 责任编辑:曹明明 ]

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