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- 2021-07-05 发布于山东
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化工工程师工作总结 化工工程师个人总结
化工工程师工作总结 (一 )
本人自一九八九年任化工工程师以来,在各专业技术人员的支持下,在本人的勤奋努力下,工作取得了一些成绩,以下谈谈我的几点工作体会。如有不够,敬请原谅。
一、专业技术人员应充分理解科技是第一世产力的意义,应将专业技术和市场经济紧密结合起来。
我认为,邓小平同志倡导的 “科技是第一世产力 ”的深远意义,在于将专业技术转
化为生产力,并应用到实践工作中,在转变过程中实现专业技术的升华,造就自
己,体现个人对社会的价值。
将专业技术转变为生产力,我做了一定的工作,也取得了一定的成绩。比方
91
年,将我厂硫酸车间 “一转一吸 ”生产工艺改为 “二转二吸 ”生产工艺,原 “一转一吸 ” 生产流程所产生的二氧化硫转变率低,造成排放于空气的二氧化硫超标,产量低,
影响了本公司的经济效益又污染了环境。经过这次改造,二氧化硫排放量达到国家的排放标准,并经过了省、市两级环保部门的查收,硫酸产量由原来年产
1.5 万吨提高到 2 万吨,大大知足了我厂磷肥生产的需要。还有更重要的一点是减少了空气污染,改良了工人工作环境和邻近居民的生活环境。
此外, 1992 年,我引进华南理工大学化工研究所研制的换热器新技术,即把硫
酸车间换热器改换成空心环管壳式换热器。在这次技改中被换下的六台换热器,
由原来的折流板式改换成空心环管壳式,使用面积由原来的 1835M2 减少到
1210M2 ,气体总压降由原来的
15050Pa 降到
6320Pa,硫酸产量均换
87T/d
计,所
需用热面积由原来的 22.1M2(t?d) 降至 14.58M2(t?d) 使我厂每年节俭生产用电
270000KWh 达到节能降耗的目的取得了直接经济效益。
在推行技术改革实践的过程中,收效比较显著的是普钙车间的湿法生产改造工程。 1990 年 8 月 — 12 月,普钙车间投资 120 万元,将传统的干法生产改为湿法生产,年产量由原来的 3 万吨提高到 6 万吨。工艺流程缩短了,省略了干法生产中的干燥、配酸系统和除尘设施,进而使生产成本降低了,据统计,就燃料、电耗、大气污染三项每年合计节俭 50 万元。
二、基础理论是搞好专业技术工作的前提。
“万丈高楼从地起 ”,人类历史从一开始就存在着这样一条自然规律,即人类不论从事何种社会活动都是从基础开始。基础是否牢固,直接影响其此后的发展,因此,没有基础,就谈不上发展,没有扎实的基础理论去指导专业技术工作,就没有技术成果的产生。而每一基础理论的打破,都孕育着一场技术革命,可见基础理论对专业技术工作来说,是何等的重要。
我一向都比较着重基础理论的学习,而且根据本公司的生产实际系统地学。我任
职化工工程师以来,每年都参加专业学习。如 91 年的《无机盐化工产品技术》、
95 年的《无机化工生产流程设计工艺》、 97 年的《磷肥湿法生产工艺》等理论的
学习,在以后的工作中得到很好的应用。
20xx 年 8 月至于 12 月,普钙车间将传统的干法生产改为湿法生产,经过八个月
的技改和试产探索,一次投产成功,实现了不用脱水设施,直接进行
“湿法磷肥生
产”的工艺生产线。我厂从
64 年建厂以来,普钙生产经历了三次不同的生产方法。
前两次都是 “干法生产 ”,这些传统的流程具备干燥、配酸系统、除尘设施,工艺
流程繁琐、耗资大、污染环境,不利于工人和邻近居民的身体健康,还给公司造
成浪费。湿法工艺流程的成功投产,不单降低了生产成本,而且减少了工人的劳
动强度,提高了工人的生产效率,改良了工人的劳动环境,邻近居民对我厂的怨
言减少了。在这次技改工作中碰到最大的难题就是怎样使产品水分达标。我率领
车间技术员经过几个月的生产探索,找到了影响产品水分指标的六大因素及对应
的解决举措。比方针对矿种因素,我采取矿种搭配使用,云贵矿与湖南矿以
1:
0.6 的比率进行搭配,磨矿浆的水采用氟吸收的水,增加矿浆的流动性,降低矿浆
的水分含量,产品水分问题解决了,其余的指标也随之好转,使我厂湿法生产的
普经过磷酸钙成品由原来的四级品达到三级品,产量由原来的
3 万吨增加到
6 万
吨节俭成本约 50 万元。
三、扩大知识面,使专业技术工作如鱼得水。
我认为,任何现代工程项目,不可能是纯专业技术,而是多项技术的组合。要把
专业技术工作做好,必须要扩大自己的知识面,计划经济时代是这样,在竞争日
益强烈的市场经济条件下更要这样。
我参加工作以来,就喜爱阅读各方面知识的理论书籍。我想如果知识宽泛一些,
或许对以后的工作有所帮助。我这样想也这样做了。我在系统地掌握本公司的专
业知识的基础上,还有计划有目的地自学其他理论知识。近十年来,主要学习了
《电工学》、《工程流体力学》、《塑胶工业》、《二氧化钛
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