2-2.案例分析汽轮机油).pptVIP

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  • 2021-08-24 发布于湖北
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汽轮机油应用案例分析 1.气体压缩机选用汽轮机油应慎重 某厂的丙烯气压缩机外部传动部分润滑曾选择过国内外多种油品,近期选用ESSO公司Teresso150汽轮机油,是一种优质的汽轮机油. 使用时间不长,油品粘度值不稳定,油品粘度过低,超出换油指标。造成了使用部门与检测部门相互不信任. 丙烯气压缩机构造比较特殊,它的外部润滑系统不与大气接通,受压缩机内部压力的影响,在高压下丙烯气迅速混溶到汽轮机油中,造成油品理化性能的恶化. 某厂双螺杆压缩机使用TSA32汽轮机油,近期检修后使用时间不长,汽轮机油的颜色变深,有较大气味。 采取频繁补充新油,油品性质虽有所改善,但不能有效解决问题,油品委托分析结果为40℃运动粘度32.2 mm2.s-1,闪点180℃,与新油质量差别不大。 现场调查 双螺杆压缩机压缩介质为丁二烯,压缩机轴承等部位使用TSA32汽轮机油润滑,压缩室为无油润滑,丁二烯不与润滑油直接接触。 现场观察,汽轮机油油样透明但颜色较深,有难闻气味。初步判断压缩机轴承密封出现泄漏,压力较高的丁二烯的混入汽轮机油中。 丁二烯具有微弱芳香气味的无色气体,沸点-4.41℃,易液化,闪点小于 -6℃,相对密度0.621,丁二烯在汽轮机油中具有一定的溶解性,常温下在空气中易氧化变质。丁二烯混入到汽轮机油,对润滑油的颜色、粘度、闪点、密度以及其他理化性能产生不良影响,关系到设备润滑和环境安全。 混入丁二烯的汽轮机油的样品分析要点 ①?采样后要密封及时分析,以防样品“失真”; ② 测闪点时,常温为起点设定温度; ③?测粘度时,不能加热、过滤,直接测试油品; ④?测定酸值和RBOT的实际意义更大。 不同分析方法结果对比 汽轮机油混入丁二烯的危害 丁二烯属于不饱和轻质烃,混入汽轮机油中,使油品的粘度、闪点和密度下降,氧化安定、抗乳化等性能变差,造成危害如下: 加速汽轮机油氧化变质,缩短使用周期; 降低油品粘度,造成设备不良润滑,严重时轴承产生磨损擦伤; 闪点急速下降,必须提高防火防爆的安全等级。 建 议 检修设备解决泄漏问题; 要加强油品检测,及时了解油品质量变化,酌情补油或换油; 根据溶解气体油品的特点采用适合的分析方法及分析中注意事项; 必要时更换同粘度等级的聚醚型合成气体压缩机油。 3.汽轮机油短期失效的原因 某厂2#空气透平机为空气分离的动力设备,工作温度40℃左右,不与水接触,工作条件并不苛刻。润滑用油为TSA32汽轮机油,油箱容积4m3。 使用中按期采样分析,使用23个月后,发现油品颜色变深,粘度、闪点、水分和机械杂质理化指标没有明显变化,而酸值由一月前的0.11mgKOH.g-1上升到0.9mgKOH.g-1 。氧化安定性(RBOT)测定,诱导期只有18 min。 TSA32汽轮机油在使用中质量变化 两种油品使用中酸值的变化 两种油品在使用中氧化安定性对比 点 评 符合国标要求的汽轮机油,预期使用寿命在五年左右。而国外的汽轮机油使用期要在10年以上。而这批油品使用不足2年就要换油。停工清洗、更换新油都要造成较大的经济损失。 从地方小调合厂采购的汽轮机油,偷工减料,抗氧剂的含量不足,油品的氧化安定性不能达到GB11120-89质量指标要求。使用寿命短是必然的。 4.烟气轮机发电机组的润滑 从德国DHH公司引进烟机发电机组,是由烟气轮机、减速器和发电机组成. 机组投产后减速器噪音达到90分贝以上严重超标,判断减速器的摆线齿轮表面发生严重磨损. 齿轮早期失效的主要原因双方为减速器的索赔问题发生激烈的争论. 原因分析 DHH公司认为甲方没用按照《设备说明书》使用具有抗磨性能(FZG 大于6级)的汽轮机油;甲方指出烟机齿轮副材质和安装质量存在问题。 通过添加剂配方技术对30#汽轮机油进行改质,改质后命名为L-TSE46 极压汽轮机油。符合《说明书》对质量要求。 改质后的TSE46 极压汽轮机油油品改善润滑条件,并不能修复严重磨损的齿面; 更换新的摆线齿轮后,继续使用TSE 46 极压汽轮机油发挥一定的作用,噪音降到70分贝以下。 双方谈判由对抗转为合作,相互作出让步,各承担一半的责任。 点 评 新设备运行中出现故障时,查找过程中出现的问题比较困难,而查找润滑油原因最容易。而不按规定选油,会使用户很被动。 因此,新设备投运前,必须按照设备制造商的要求或《设备使用说明书》规定,正确选用润滑油。 5.两种进口汽轮机油的质量对比 某厂引进的两套离心式压缩机,分别使用英国BP中国有限公司的 Tubinol VG46汽轮机油和美浮石油中国投资有限公司的Mobil DTE Medium 循环油(VG46)。 分析数据表明,前者油品使用一年后的综合质量优于后者的新油,后者的新油在抗乳化和空气释放性等性能实测数据甚至没有达到国

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