SMED快速换模- 提高60%生产力的秘密.docxVIP

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PAGE 1 PAGE 1 SMED快速换模- 提高60%生产力的秘密 对于因换型引起的产量低,产品质量差问题,单位分钟快速切换(SMED)供应了有效解决方案。这一方法是由日本的新乡重夫先生(Shigeo Shingo)首创的,并在众多企业实施论证过。当新乡先生亲眼目睹发换型时间竟然高达1小时的时候,他的反应“必需让流淌顺畅起来”。基于新乡先生的丰富经验,他开发了一个可以分析换模过程的方法,从而为现场人员找到了换型时间之所以长的原因,以及如何相应削减的方法。在他领导的多个案例当中,换型时间甚至被降到了非常钟以下,因此这种快速换型方法被冠名为“单位分钟快速切换”。 提高60%生产力的隐秘 刚出道的阿隆索为什么战胜舒马赫? “窍门就在于进站”X市贝尔阿尔卡特生产平台PBA(通信设备中的电路板)生产线的奚雯是个F1赛车迷。奚雯把自己负责的SMT生产线上的换型比方为进站。在一条生产线上,可以生产不同型号产品,从生产一个产品向下一个产品更换版本就是换型。 “在赛车道上,进站时间就意味着荣誉和奖金,在生产线的换型时间就意味着市场竞争力。”奚雯所在的精益6西格玛小组,将生产线的换型时间从平均118分钟削减为49分钟,仅这个项目,公司就每年产生306万元效益。 这是将“精益生产”(lean manufacturing)与6西格玛两种生产管理结合起来的改进项目,这种改进项目正在中国企业中悄然盛行。 换型标准化 长期在生产线工作,奚雯对于换型所花的时间习以为常。但是高级顾问李骅却依据自己对中外企业的观看,认为时间至少可以降到55分。 根据精益6西格玛的“DMAIC(定义、测量、分析、改进、掌握)”的方法,她所在的项目小组先将目标进行定义:项目名称是削减SMT换型时间。指标是更换时间,目标是从118分钟降低到55分钟。 在项目的S(供应商)I(投入)P(流程)O(产出)C(客户)中,供应商被定义为人力资源、设备部门、在线仓库、工艺部门、计划部门、后勤部门——与这些部门的协作将影响到换型的时间;投入则是操作人员、机器设备、生产材料、生产标准、生产计划和生产工具;产出是合格产品,而客户则是下一道工序。 最有意思的是流程,项目组将每一次换型的动作进行分解之后,经过对流程细节进行观看, 绘制了细节流程图,发觉一次换型竟然有81个动作。 “很让人惊异,简直不敢相信!”奚雯说,这是一个剧烈的认知过程。接下来,奚雯所在项目组依据细节流程图,分成两批人,一批技术人员,一批测量团队。操作人员按常规动作做事,团队成员记录他们每个动作需要多少时间——这是项目的测量阶段。 项目组对81个动作进行了数据集成。对“人员、设备、材料、测量、环境、方法”6大项目类的原因用“鱼刺图”详细分解成诸如 “生产线与配送中心距离太远”、“工时本记录不正确”“扫描不准时”等细节原因。 对鱼刺图最末梢的这些原因进行分析之后,项目组评价总结出了6点需要改进的地方,对其中5个原因进行了重点改善。 改进步骤分为5点:第一步是标准化动作设计——把工人全部操作的动作标准化。“这是最困难最精彩的环节。”项目小组设计出来的第一步是失败的,用于生产线实际检验的时候并没有使时间缩短,反而增加,工程师并不气馁,重新设计并等待检验。由于根据正常的排产计划,与试验环境同类产品换型的时间要在一周之后,经过和计划经理协调,特地为项目小组创造一次换型试验机会。经过四个班次验证,试验最终成功。 为了让动作标准化,公司还给每个员工发了一个小卡片,被称为“袋中宝”,根据员工工作服上衣口袋定制。上面将操作人员的角色描述得很清晰。包括副机手是谁,检验员做什么等。还包括大家在各个时段要做什么事情。卡片反面还描述另外的操作员他们要做哪些动作——这样他们才知道与其他相关操作员合作。 此后,项目的第二个步骤是标准化动作培训,标准化动作要求,5分钟内通知,必需到位;5分钟不响应,申告,非常钟不响应就要遭到投诉。 第三个步骤是服务梯队预备,第四个步骤则是增设自动更换功能。原来手动更换需要15-20分钟,现在则变成了5-10分钟。第五步是添置预存储盘。 “下道工序满足了,工艺人员满足了——因为他们的方案被很好的执行了、”对于项目的告成,奚雯收获许多,她觉得自己像一个制片人一样,验证的过程中有摄像、有场记还有顾问。 在项目过程中,有一个环节:削减元件喂料器喂料时间。受超级女生的启发,为了让技能培训更加活跃,通过海选从50人选拔到20人,到10人,到5人,到3人。原来员工一次上下线需要10分钟,通过培训上下线降到了4分钟。 为了让

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