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330MW机组风煤比控制方式的优化方案
(华能海口电厂符亮)
[摘要]海口电厂#8、9机组为了节能减排和提高协调控制品质,对机组风煤比控制 方式进行了优化调整,取得了显著的节能效果。在此基础上,乂对协调控制中的相关策 略逻辑进行了优化改造的探讨,以实现节能和协调控制品质的同步优化。
关键词:锅炉风煤比燃烧优化方案
0.设备概述
华能海口电厂四期工程共两台330MW机组(编号#8、#9),配套锅炉型号为
HG1018/18. 6-YM23型,是由哈尔滨锅炉厂有限责任公司根据美国ABB-CE燃烧工程公 司技术生产制造的引进亚临界、一次中间再热、自然循环汽包炉、单炉膛、平衡通风、 四角切圆燃烧器,冷一次风正压直吹式制粉系统、水封斗式刮板捞渣机连续固态排渣, 全钢构架悬吊结构,露天布置。设汁燃料为烟煤。每台炉配置两台50%容量的静叶可调 轴流式吸风机,两台50%容量的动叶可调轴流式送风机,两台50%容量的入口静叶调节 离心式一次风机,五台MPS190中速磨煤机。2009年2月,#8、9炉一次风机进行变频改 造,一次风机正常运行改为变频调节。
1.问题的提出
1.
问题的提出
1原风煤比控制方式
海口电厂#8、9机组原磨煤机风煤比控制方式如下:各台磨煤机的给煤量由锅炉 主控指令产生;一次风量按给定的风煤比跟随其给煤量变化,山磨煤机热风调整门调 节;磨煤机冷风调整门跟随热风调整门变化,调节磨煤机出口温度稳定;一次风母管 压力随着负荷的加减而增减。磨煤机一次风控制逻辑见图1。
1.2磨煤机风门档板调节特性差
磨煤机冷、热风调整门采用档板调节,不可避免地存在调节线性差的情况。用其调整磨煤机一次风量和温度,调节特性较差,对机组协调控制的调节品质影响很大。
1. 3 一次风量测量不准
为了节省空间和降低成本,磨煤机入口管道的布置非常的紧凑复朵,没有长的直 管段,整个磨煤机入口管道上的速度场和温度场分布很不均匀,一次风量或冷、热风 门开度的微小变化,都可能对其速度场和温度场产生较大的干扰。一般大型锅炉磨煤 机入口风道温度最高点和最低点的温差有时超过100°C。温度参与气流密度的讣算, 大约每10°C的温度测量误差引起1%的流量误差。这就是造成一次风量不管采用何种方 法测量,其误差都很大的原因。
#8、9炉磨煤机原一次风量测量使用热式测量装置,测量误差较大,有时甚至出 现定性错误,即一次风量指示与冷、热风门开度成反向变化。后来改造加装了差压式 测量装置,测量误差还是较大。因此,用各磨煤机一次风量信号来进行精确控制,效 果很不理想。
1. 4与节能降耗的潮流背道而驰
原制粉系统优化控制方案,是2009年4月根据西安热工研究院《9号锅炉燃烧及制 粉系统优化调整试验报告》制定的优化方案。具体如下:
表I原制粉系统优化控制方案
项 目
单位
A磨
B磨
c磨
D磨
E磨
备 注
热风门开度(参考)
%
70
50
70
70
70
根据磨煤机出口温度
控制
磨煤机出口风压/I
KPa
1.4
1.2
1.2
1.0
1.0
磨煤机出力低时应适 当降低,磨煤机石子煤 量异常增大时可适当 加大。
300MW —次风压
KPa
9.0
250MW 一次风压
KPa
8.5
200MW —次风压
KPa
8.5
160MW —次风压
KPa
8.5
山于磨煤机进口热风门担负有调整风煤比的一次风量的任务,必须保留有一定的 调节裕量,一般要求热风门开度在70%以下,否则将影响控制品质。因此,这样调节, 风门档板存在较大的截流损失,对一次风机电耗的影响较大。这种调节方法与当前节 能降耗的潮流背道而驰,必须进行优化改造。
1. 5 —次风机控制方式不合理
在#8、9机组协调控制中,磨煤机进口热风门调整一次风量,一次风机调节控制 一次风母管压力,一次风母管压力设定值跟踪机组负荷,设定值函数f(x)见图2:机 组负荷在150MW以下时,设定值保持7.0KP不变;机组负荷在150MW?330MW之间,设 定值在7.0KP?12 KPa之间线性增加;设定值最大不超过12.0KP。一次风机控制逻 辑见图3。
一次风机的这种调节控制方式是不合理的。虽然,制粉系统需要的总一次风量与 机组负荷是线性关系,但是,山于不同负荷下运行的磨煤机台数不同,各台磨煤机的 出力并不与机组负荷呈线性关系,其需要的一次风量与机组负荷并不呈线性关系。因 此,制粉系统需要的一次风母管压力并不与机组负荷呈线性关系,这种调节控制方式 必须进行修改。
1.6问题的提出
综上所述,海口电厂#8、9机组原磨煤机风煤比控制方式不仅控制特性不理想, 而且与节能降耗的潮流背道而驰,必须对其进行全面的优化改造。
风煤比控制方式的优化
海口电厂#8/9机经过儿年不断的探索和试验,制定出了新的风煤比优化运行方 案,取得了很好的节
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