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空压机的节能及运行维护
作者:佚名 中国压缩机网 更新时间: 2007-12-19 17:49:59
摘要:阐述了 空压机 改造前的工况,对节能改造的可行性分析及改造后出现问题的处理。
正文:
一、改造前的设备状况
青岛啤酒四厂有 2 台 20m3/min 螺杆空压机和 2 台 10m3/min 螺杆 空压机 ,其工作原理是由一对相互
平行啮合的阴阳转子在气缸内转动,使转子齿槽之间的空气不断地产生周期性的容积变化,空气则沿着转
子轴线由吸入侧输送至输出侧,实现 螺杆 空机的吸气、空压缩和排气的全过程。
20m3/min 螺杆 空压机 的主电机额定功率为 132kW ,10m3/min 螺杆 空压机的主电机额定功率为 75kW ,
均为 Y—— △减压启动。原系统存在以下问题:①主电机虽然采用 Y—— △减压启动,但启动电流仍很大,
会影响电网的稳定及其他用电设备的运行安全。 ② 空压机 时常空载运行,属非经济运行,电能浪费严重。
③工频运行时噪声很大。④工频启动对设备的冲击较大,各部件如电磁阀的动作频率高,所以设备维护费
用相对高。
二、变频改造可行性分析
1 .节能
由于啤酒四厂用气负荷波动较大,而变频控制系统可以比较准确地根据用气系统的需求来控制空压机
的输出,达到节约能源的目的。①变频器的软启动功能,使空压机的启动电流小;②空压机加载时,因供
气量的变化而改变电机转速;③当用气量极小时,导致空压机卸载运行,变频控制统的空压机在空载状态
时电机能耗也大大降低( 20m3/min 空压机 低于 30kW )。
经查变频曲线表(由空压机厂家提供变频器的试验数据表)得知,使用变频器控制时, 空压机 加载时
的平均功率约为 80kW ,空载时约为 30kW ,根据 2001 年运行数据,年运行时间为 8000 多小时,加载比
例为 45% ,T 频加载时的平均功率为 113kW ,空载时约为 50k W ,与工频相比,变频控制加载时节电量
118800kW?h ,节约电费 77220 元(每 kW?h 以 0.65 元计),空载时的年节电量 88000 kW?h ,节约电费
57200 元,共计 134420 元。 20m3/min 螺杆空压机 变频改造费用约为 15 万元,因此从理论上此改造是可
行的。
2 .降低维护成本
采用变频控制系统,空压机的软启动减少了对部分电气部件和机械部件的冲击。正常运转时,转速大
部分时间低于额定转速,降低了各类相关电磁阀和气动元件的工作频率,延长了零部件的使用寿命,减少
了空压机的维护费用 。
3 .降低噪声
当排气量减少时。电机运转速度减慢, 空压机 发出的噪声比全速运行时的噪声大大减少,改善了操作
工的工作环境,有利于环保。
三、改造措施及运行效果
根据原设备工况存在的问题, 空压机 经变频改造后应满足以下要求:①电机变频运行状态保持气罐出
口压力相对稳定,上下波动 0.1MPa ;②为了系统运行的可靠性,系统应具有变频和工频两套控制;③变
频控制系统应采取闭环控制方式;④为了系统的稳定性,一台 20m3/min 螺杆 空压机运行在变频方式,但
两台空压机可以相互进行变频切换。⑤根据 空压机 的转距特性,应选用恒转矩变频器;⑥在用电气量小的
情况下,变频器处于低频运行时,应保证设备的正常润滑。 /p
根据要求,采用一套变频控制系统( ABB ASC600 型通用变频器),通过切换装置转换控制 2 台
20m3/min 螺杆 空压机(一台变频运行,另一台可工频运行)。控制回路仍采用原 空压机 系统中的西门子
S7-200 型 PLC 控制, 并在压缩空气总管路上安装一只压力变送器, 输出 4 ~20mA 信号反馈至变频器, 与
压力设定值进行比较, 经 PID 运算输出控制
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