- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
基于复合工作液的电火花线切割技术研究(上)
摘 要:极间放电机理的角度分析了目前阻碍高速走丝电火花线切割(WEDM-HS)工艺指标及产生表面黑白交叉条纹的根本原因是工作介质的洗涤性问题,试验证明WEDM-HS在使用洗涤性良好的复合工作液后由于极间冷却状态的改善而获得切割工艺指标的大幅度提高,目前的切割速度已经超过200mm2/min,并从放电间隙、电极丝的放电能量承受能力及运丝速度等方面进行了WEDM-HS更高效率切割的可行性研究,分析了基于复合工作液电火花线切割技术的四种发展方向。
关键词:WEDM-HS 放电机理 复合工作液 高效切割 发展方向
电火花线切割工艺指标主要包括切割效率、精度及表面完整性等项目,在切割效率方面目前低速走丝电火花线切割(WEDM-LS)一次切割最高效率已经可达500m m2/min,中档WEDM-LS实用的一次切割最高效率为150m m2/min左右[1],而我国独有的高速走丝电火花线切割(WEDMHS)自上世纪80年代以来实用的一次切割最高效率仍徘徊在60~80 mm2/min,其它工艺指标也与WEDM-LS的相差甚远,差距十分明显。我国的电火花线切割技术如何发展的问题已成为业内关注的焦点。
一、目前WEDM-HS存在的主要问题及分析WEDM-HS技术存在的主要问题首先是切割效率偏低,由此带来诸如多次切割工艺实用意义不大,导致切割精度与表面质量无法大幅度改善等一系列问题;其次切割表面存在黑白交叉条纹也是影响WEDM-HS切割表面宏观质量的一个重要问题。
电火花线切割稳定加工的前提首先必须保证在切割过程中不断丝。断丝的机率主要随着放电能量和切割厚度的增加而加大,即与电极丝在放电通道内所受到的离子轰击、冷却状态及停留时间密切相关。切割的效率和表面粗糙度也与极间冷却与消电离并恢复绝缘状态有关。目前普遍使用含有机械油5%左右的乳化液作为工作介质,切割完毕后出现两个现象:首先切割完毕的试件是粘附在基体上的,一般需要用力甚至敲击才可以使其与基体脱离;其次切割完毕的试件表面覆盖着胶粘的甚至是粉末状的蚀除产物,需用煤油才能刷洗干净。这主要是伴随着放电通道内10000°C以上的高温,乳化液将分解生成大量的含碳高分子化合物并与金属蚀除产
物反应生成胶体状或颗粒状物质所致。如图1所示,这些物质粘附在切缝内,并主要在切缝出口部位堆积,严重影响电蚀产物的排除,并阻挡了新鲜工作介质进入切缝。由于两极间不能保证存在不断更新的工作介质,将直接影响正常放电的延续甚至是在混有大量胶体物质的间隙内进行放电并产生电弧放电,从而使工件和电极丝表面得不到及时冷却,绝缘状态不正常,造成正常放电比例降低,切割速度降低,工件表面烧伤,换向条纹严重并使加工质量恶化,同时损伤电极丝的耐用度,严重时引起烧丝。因此选用乳化液作为工作介质对于极间通道内冷却状态的改善、消电离并恢复绝缘状态均有较大的影响,甚至粘稠状产物反而会对电极丝起到“保温”作用,并且工件愈高,运丝速度愈慢,电极丝在加工区域停留时间将愈长,断丝的机率自然就会增加。而乳化液在极间放电时将分解成胶体或颗粒状物质是一种必然的现象,所以使用乳化液必然会大大限制切割工艺指标的提高。极间冷却状态恶化其最直接的结果将导致WEDM-HS必须以十分保守的放电能量换取不断丝的加工状况。目前使用乳化液为工作介质时一般平均切割电流都在3A以内,在这种放电能量条件下是不可能获得较高切割效率的。
图1 使用乳化液切缝状态示意图
因此在使用乳化液作为工作介质的前提下以往对于高频脉冲电源的改进以及运丝系统的完善包括增加运丝速度等措施均对切割效率的提高收效甚微,这就是目前WEDM-HS切割效率长期徘徊在很低水平的根本原因。
此外由于乳化液的使用将导致蚀除产物在切缝出口部位堆积,在存在大量蚀除产物且冷却不充分的条件下产生的放电将导致碳黑物质反粘在工件表面并可能引起工件表面烧伤,产生黑白交叉条纹(图2),因此切割表面的黑白交叉条纹一般出现在电极丝运丝的出口处,颜色是由工件内部向外逐渐变深,并且由于重力的作用,在上下喷液基本对称时,电极丝自下向上运丝时由于蚀除产物的排出能力比电极丝自上而下运丝时弱,工件上部的条纹会比下部的条纹颜色深且长(如图3所示),在条纹处的工件表面质量要低于无条纹处。洗涤能力越差的乳化液切割表面的条纹就会越明显。因此WEDMHS切割时产生黑白交叉条纹其根本的原因仍然是工作介质的洗涤性问题。目前人们只能通过增加乳化液的浓度、添加一些洗涤性物质和增加脉间来改善切缝内的冷却和洗涤状态,减弱条纹的颜色。
图2 使用乳化液后的有条纹切割表面
图3 切割面产生黑白交叉条纹原因示意图
因此必须选用在放电过程中尽量不生成粘稠状高分子化合物的非油或少油性工作液,从而保证切缝内工作介质的均匀与流动才能达到改善放
文档评论(0)