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攀钢批量生产IF钢冶炼技术措施
摘 要:介绍了攀钢新钢钒提钒炼钢厂批量生产IF钢的工艺实践,确定了IF钢的主要控制因素及采取的技术措施。
关键词:批量;IF钢;技术措施
Snelting Technology Measure of IF Steel Which Is Producted Batchly By Panzhihua SteelIron Company
Yu lin
Vanadium Recovery and Steelmaking Plant of PZH Steel,Panzhihua 617062,China
Abstraction: This paper instucted technology practice?of snelting batchly IF steel,decided firmly primary controling factor and using technology measure of IF steel.。
Key words: batch??? IF steel??? technology measure
IF钢,即无间隙原子钢,是含碳量(含碳量在10~50ppm之间)极低的钢种,加入适量的强化元素Ti、Nb,与钢中残余的C、N元素形成碳化物和氮化物,消除C、N等元素对钢材表面质量的影响。本文主要分析攀钢大批量生产IF钢冶炼过程控制。
攀钢IF钢工艺要求
攀钢IF钢化学成分
攀钢IF钢化学成分及残余元素控制要求如表1、表2所示。
表1 攀钢IF钢化学成分,%
元素
C
Si
Mn
P
S
Als
Ti
N
目标
≤0.005
≤0.03
0.10~0.25
≤0.015
≤0.015
0.02~0.06
0.06~0.09
内控
≤0.003
≤0.03
0.10~0.25
≤0.008
≤0.008
0.03~0.06
0.05~0.075
≤0.0025
表2 攀钢IF钢残余元素控制要求,%
残余元素
Cr
Ni
Cu
控制要求
≤0.08
≤0.08
≤0.10
1.2 攀钢IF钢工艺流程
铁水脱硫拔渣 顶底复吹转炉 炉后喂线吹氩简单精炼 LF电加热精炼 RH真空处理 连铸全程保护浇注。
攀钢IF钢技术措施
2.1 炼钢过程控制要求
攀钢采用铁水或半钢冶炼,基本要求如下:
入炉S≤0.008%
终点S≤0.008%
终点P≤0.008%
终渣R(Ca/SiO2)=4~5
终点[C]:0.02%~0.04%
出钢温度:1670℃~1690℃
钢液氧活度:400ppm~600ppm
2.2 IF钢炼钢转炉过程控制
2.2.1 转炉P控制
随机统计生产的100炉IF钢中,入炉P、终点P如表3所示。
表3——攀钢炼钢转炉P控制情况
平均
最大
最小
入炉P,%
0.070
0.093
0.057
终点P,%
0.0084
0.012
0.004
成品P,%
0.0092
0.012
0.006
终点P与活性石灰加入量之间的对应关系如图1所示。
图1 成品P分布折线图
从图1的分布情况可以看出,活性石灰加入量的多少与成品P高低并无直接对应关系。
2.2.2 转炉S控制
随机统计生产的100炉IF钢中,入炉S、终点S如表4所示。
表4——攀钢炼钢转炉S控制情况
平均
最大
最小
入炉S,%
0.012
0.021
0.005
终点S,%
0.09
0.015
0.005
成品S,%
0.01
0.015
0.004
入炉S,%
入炉S,%
图2 入炉S分布折线图
成品S,%
成品S,%
图3 对应成品S分布折线图
活性石灰,kg
活性石灰,kg
图4 对应活性石灰加入量
本统计先把统计炉次的活性石灰加入量进行排序,试图找出活性石灰加入量与对应的成品S之间的关系,从图3与图4的折线看,成品S与活性石灰加入量并无直接关系,图2与图3折线之间的波峰、波谷大致相同。对于IF钢的S控制主要在铁水脱S,转炉脱S能力很有限,平均每炉降低S0.002%。
2.2.3 转炉出钢后氧活度控制情况
由于IF钢需要用氧脱碳,故在转炉终点控制过程中采取不脱氧工艺,其钢液氧活度由炉后补喂Al线完成。出钢结束后,先进行钢包吹氩,再进行钢液定氧操作,视钢包内钢液氧活度高低进行一次喂Al线,将钢液氧活度控制在400ppm~600ppm。根据随机取100炉炉后氧活度数据,其波动情况如图5。
图5 一次喂线后氧活度控制折线图
从图5可看出,经过处理后的钢水氧活度波动在327.4ppm~598.3ppm,小于400pp
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