基于循环流化半干法的烟气脱硫除尘脱硝超洁净排放环保技术应用.docxVIP

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基于循环流化半干法的烟气脱硫除尘脱硝超洁净排放环保技术应用 基于循环流化半干法的烟气脱硫除尘、脱硝超洁净排放环保技术应用   摘要:工业大型燃煤锅炉烟气湿法超洁净技术在国内应用较为广泛,但高氯废水处置成本高、烟囱水汽、微细烟尘拖尾影响视觉感观的弱点也确实存在。中国石油独山子石化六台220t/h高压自然循环煤粉炉循环流化半干法脱硫、除尘装置自2009年投入实际应用运行,至2016年已不能满足超低排放要求。2016年至2019年实施基于半干法脱硫脱硝技术的超低排放提标改造,改造效果达到预期超洁净指标要求。为非电行业循环流化半干法超洁净技术的推广应用树立了典范。   关键词:烟气;循环流化;超洁净   中图分类号:x701文献标识码:a文章编号:2095-672x(2019)10-00-01   doi:10.16647/j.cnki.cn15-1369/x.2019.10.041   abstract:theindustrialsuper-cleantechnologyoflarge-scalecoal-firedboilerfluegasiswidelyusedinchina.however,thehighcostofhigh-chlorinewastewatertreatment,theweaknessofchimneywatervaporandfinesoottailing,andthevisualperceptionarealsopresent.chinapetroleumdushanzipetrochemicalliutai220t/hhigh-pressurenaturalcirculationpulverizedcoalboilercirculatingfluidizedsemi-drydesulfurizationanddedustingdevicehasbeenputintopracticaloperationsince2009,andithasnotbeenabletomeettheultra-lowemissionrequirementsin2016.from2016to2019,theultra-lowemissionstandardizationreformbasedonsemi-drydesulfurizationanddenitrationtechnologywasimplemented,andthetransformationeffectreachedtheexpectedultra-cleannessrequirements.ithassetagoodexampleforthepromotionandapplicationofcirculatingfluidizedsemi-drysupercleantechnologyinnon-electricalindustry.   keywords:fluegas;circulatingfluidization;ultraclean   1工藝技术方案   1.1改造前状况   2010年7月完成1~6号炉脱硫、除尘系统改造。脱硫系统采用烟气循环流化床脱硫工艺,二炉一塔模式,6台锅炉配3座so2吸收塔,设计钙硫比为1.3,脱硫效率大于90%。除尘系统配置3套布袋除尘器,除尘效率大于99.9%。经脱硫、除尘系统改造后,项目so2、烟尘达标排放,满足当时环保标准要求。   2014年7月—2015年9月1~6号炉脱硝系统改造陆续投入运行。1~5号炉设计采用低氮燃烧+sncr+scr(炉内)联合脱硝工艺,催化剂按1层布置(布置在锅炉尾部烟道),6号炉设计采用低氮燃烧+scr脱硝工艺,催化剂按2+1层布置。1~5号炉出口烟气nox排放浓度在170±30mg/nm3左右运行,6号炉nox排放浓度可以长期保持在70mg/nm3左右运行,1~6号炉so2排放值可以保持在200mg/nm3以下运行,极限工况(钙硫摩尔比达到2.5~3),二硫化硫排放值可以达到50mg/nm3以下,粉尘浓度可以保持在20mg/nm3以下运行。   1.2改造目标   消除核心制约因素,解决关键问题,实现长周期稳定运行,达到超低排放标准要求,即:nox排放浓度小于50mg/nm3,so2排放浓度小于35mg/nm3,烟尘排放浓度小于10mg/nm3。   在原方案工艺设备上实施超洁净技术升级,实现烟气超低排放。   1.3主要改造技术方案   1.3.1脱硫除尘部分改造目标   最大可能地消除两炉一岛暴露出的稳定性、连续性缺点和不足,着力加强脱硫岛对单-双、

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