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合金冷镦钢SCM435加热工艺研究与实践
摘要:本文主要针对韶钢高一线目前的加热炉现状,合金冷钢SCM435 脱碳控制
困难,脱碳层超标严重,目前合金钢质量无法满足客户要求,研究主要包括梳理
合金冷镦钢SCM435 脱碳的因素研究、技术改造和优化加热工艺等三方面。
关键词:SCM435 ;脱碳层;炉内气氛;加热温度
1 前言
合金冷镦钢SCM435 主要用作制作10.9-12.9 级高强、超高强度级别六角头螺
栓、螺柱、内六角螺钉、内六角螺母等,故为满足客户要求,脱碳层必须严格控
制;基于韶钢高一线目前的加热炉现状,对于易脱碳合金钢的脱碳控制困难,完
全脱碳层超标严重,目前合金钢质量无法满足客户要求,优化加热工艺和质量攻
关成为支撑产品质量的瓶颈。
2 合金冷镦钢SCM435 加热防脱碳工艺优化及分析
2.1 工艺流程
试验所需材料为SCM435SCM435 盘条试样,目前高韶钢高一线主要生产规格为5.5-
16mm,其工艺流程:大方坯加热→开坯→坯料检验、清理→加热炉加热→高压水
除磷→轧制→集卷→打包→入库。
2.2 在炉时间优化
2.1.1 生产计划排布优化
高一线生产钢种多,规格切换频繁,加热时间受整条产线的设备状态和生产
状况而定,生产计划排布的优化是缩短加热时间的一个方法,制定生产计划标准,
规格由小到大排布,可以便于轧线缩短改规格时间,加热工艺相近的钢种衔接一
起,工艺温度低的钢种优先入炉,开轧温度相差50℃以上的钢种禁止与合金冷镦
钢SCM435 衔接入炉,并规定易脱碳钢种禁止压炉,改规格时易脱碳钢种禁止入
炉。
2.2.2 入炉坯料空位优化
减少加热时间的另一个方法就是采取间隔布料,轧制小规格5.5-6.5mm 的易
脱碳钢种时,平均轧制间隔在130 秒左右,布满料70 支后,在炉时间平均在
160-220 分钟之间,而加热炉走空步的周期循环为分钟之间,而加热炉走空步的周期循环为42 秒,走空位一步再入炉一支
钢坯,时间需要60 秒,在实际生产SCM435 中,在炉时间由原来的3-4 小时缩短
到1.5-2 小时,目前弹簧钢和轴承钢采用此方法后,基本消除了盘圆脱碳现象,
为韶钢高端产品开拓市场奠定基础。
2.3 优化加热炉炉温
2.3.1 优化加热段和均热段炉温和烧嘴开启量
钢坯700℃加热时,钢坯表面不产生脱碳,超过750℃时,开始脱碳,并且随
着温度升高,脱碳层深度逐渐增大,到1100℃左右时,深度达到最深,温度继续
升高时,深度反而减小,因此加热温度为时SCM435- 的总脱碳层深度最大。
总脱碳层控制的符合产品交付标准后完全脱碳层的深度超标严重,原因是,
轧件在700℃时,不产生脱碳现象,750℃时,试样开始脱碳,脱碳层组织以全脱
碳层为主,几乎没有半脱碳层,铁素体晶粒沿着与试样表面垂直的方向伸长,具
有很强的方向性,800℃时,脱碳层组织以全脱碳层为主,铁素体晶粒仍然具有
方向性,与 750℃时相比,全脱碳层深度变厚,并开始出现轻微的半脱碳层,850℃
时,全脱碳层开始变薄,半脱碳层开始变厚,为典型的全脱碳+半脱碳组织,全
脱碳层中的铁素体晶粒由长条状变为等轴状。当温度900℃以后,全脱碳层变得
很薄。
综合考虑:轧制SCM435 时,炉温1100℃时,总脱碳层深度达到最高,考虑
到轧机设备能力,为了保证轧件利于轧制,故加热温度控制在 1000-1100℃之间,
钢坯温度控制在930-960℃之间。
2.3.2 轧制不顺时,轧线停开机频繁时控温优化
轧制时轧线并非是连续轧制,设备和工艺故障,生产调整和工艺质量调整停
机都存在,并且频繁出现,加热炉温度控制出现波动,在炉时间长等影响因素,
操作人员执行升降温制度,导致升降温频繁,导致SCM435 会脱碳层超标,不符
合客户标准。
通过对数据跟踪和反复试验,发现加热炉在反复升温的过程中,各段的炉温
虽然降低,炉内的热平衡和气氛已经被破坏,导致二次脱碳加重,跟踪加热段可
以降低至950℃,不低至900℃以下,会出现全脱碳层,而均热段可根据待轧时
间把炉温控制在1000-1050℃,轧制大规格8mm 以上时,因在炉时间可以控制在
2 小时以内,然而采取快速加热法,对于小规格的6mm 以下使用,对于大规格效
果相反,采取快速加热法实质是,在低温段,缓慢加热,高温段快速加热,
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