合金冷镦钢SCM435加热工艺研究与实践.pdfVIP

合金冷镦钢SCM435加热工艺研究与实践.pdf

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
合金冷镦钢SCM435加热工艺研究与实践 摘要:本文主要针对韶钢高一线目前的加热炉现状,合金冷钢SCM435 脱碳控制 困难,脱碳层超标严重,目前合金钢质量无法满足客户要求,研究主要包括梳理 合金冷镦钢SCM435 脱碳的因素研究、技术改造和优化加热工艺等三方面。 关键词:SCM435 ;脱碳层;炉内气氛;加热温度 1 前言 合金冷镦钢SCM435 主要用作制作10.9-12.9 级高强、超高强度级别六角头螺 栓、螺柱、内六角螺钉、内六角螺母等,故为满足客户要求,脱碳层必须严格控 制;基于韶钢高一线目前的加热炉现状,对于易脱碳合金钢的脱碳控制困难,完 全脱碳层超标严重,目前合金钢质量无法满足客户要求,优化加热工艺和质量攻 关成为支撑产品质量的瓶颈。 2 合金冷镦钢SCM435 加热防脱碳工艺优化及分析 2.1 工艺流程 试验所需材料为SCM435SCM435 盘条试样,目前高韶钢高一线主要生产规格为5.5- 16mm,其工艺流程:大方坯加热→开坯→坯料检验、清理→加热炉加热→高压水 除磷→轧制→集卷→打包→入库。 2.2 在炉时间优化 2.1.1 生产计划排布优化 高一线生产钢种多,规格切换频繁,加热时间受整条产线的设备状态和生产 状况而定,生产计划排布的优化是缩短加热时间的一个方法,制定生产计划标准, 规格由小到大排布,可以便于轧线缩短改规格时间,加热工艺相近的钢种衔接一 起,工艺温度低的钢种优先入炉,开轧温度相差50℃以上的钢种禁止与合金冷镦 钢SCM435 衔接入炉,并规定易脱碳钢种禁止压炉,改规格时易脱碳钢种禁止入 炉。 2.2.2 入炉坯料空位优化 减少加热时间的另一个方法就是采取间隔布料,轧制小规格5.5-6.5mm 的易 脱碳钢种时,平均轧制间隔在130 秒左右,布满料70 支后,在炉时间平均在 160-220 分钟之间,而加热炉走空步的周期循环为分钟之间,而加热炉走空步的周期循环为42 秒,走空位一步再入炉一支 钢坯,时间需要60 秒,在实际生产SCM435 中,在炉时间由原来的3-4 小时缩短 到1.5-2 小时,目前弹簧钢和轴承钢采用此方法后,基本消除了盘圆脱碳现象, 为韶钢高端产品开拓市场奠定基础。 2.3 优化加热炉炉温 2.3.1 优化加热段和均热段炉温和烧嘴开启量 钢坯700℃加热时,钢坯表面不产生脱碳,超过750℃时,开始脱碳,并且随 着温度升高,脱碳层深度逐渐增大,到1100℃左右时,深度达到最深,温度继续 升高时,深度反而减小,因此加热温度为时SCM435- 的总脱碳层深度最大。 总脱碳层控制的符合产品交付标准后完全脱碳层的深度超标严重,原因是, 轧件在700℃时,不产生脱碳现象,750℃时,试样开始脱碳,脱碳层组织以全脱 碳层为主,几乎没有半脱碳层,铁素体晶粒沿着与试样表面垂直的方向伸长,具 有很强的方向性,800℃时,脱碳层组织以全脱碳层为主,铁素体晶粒仍然具有 方向性,与 750℃时相比,全脱碳层深度变厚,并开始出现轻微的半脱碳层,850℃ 时,全脱碳层开始变薄,半脱碳层开始变厚,为典型的全脱碳+半脱碳组织,全 脱碳层中的铁素体晶粒由长条状变为等轴状。当温度900℃以后,全脱碳层变得 很薄。 综合考虑:轧制SCM435 时,炉温1100℃时,总脱碳层深度达到最高,考虑 到轧机设备能力,为了保证轧件利于轧制,故加热温度控制在 1000-1100℃之间, 钢坯温度控制在930-960℃之间。 2.3.2 轧制不顺时,轧线停开机频繁时控温优化 轧制时轧线并非是连续轧制,设备和工艺故障,生产调整和工艺质量调整停 机都存在,并且频繁出现,加热炉温度控制出现波动,在炉时间长等影响因素, 操作人员执行升降温制度,导致升降温频繁,导致SCM435 会脱碳层超标,不符 合客户标准。 通过对数据跟踪和反复试验,发现加热炉在反复升温的过程中,各段的炉温 虽然降低,炉内的热平衡和气氛已经被破坏,导致二次脱碳加重,跟踪加热段可 以降低至950℃,不低至900℃以下,会出现全脱碳层,而均热段可根据待轧时 间把炉温控制在1000-1050℃,轧制大规格8mm 以上时,因在炉时间可以控制在 2 小时以内,然而采取快速加热法,对于小规格的6mm 以下使用,对于大规格效 果相反,采取快速加热法实质是,在低温段,缓慢加热,高温段快速加热,

文档评论(0)

kxg5050 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档