2010年01月17日制粉车间#1磨机螺旋输送机堵塞异常分析[运行台账].pdfVIP

2010年01月17日制粉车间#1磨机螺旋输送机堵塞异常分析[运行台账].pdf

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2010 年 01 月 17 日制粉车间#1 磨机系统 螺旋输送机堵塞分析 一、事件经过 2009 年 01 月 17 日 ,脱硫制粉车间#1 磨机系统准备启动,根据脱硫制粉 运行四班当班主值郭兴文安排,巡操员孙建军负责检查制粉磨机厂房一层所有设 备,巡操员薛金卫负责检查制粉厂房二层所有设备。 21 :20 远程启动#1 磨机前、后轴瓦油站,#1 选粉机油站运行。 21 :40 由主值郭兴文监护,巡操员孙建军操作对脱硫制粉#1 空压机、#1 磨机入口城中皮带给料机、#1 石灰石粉仓入口斗提机、#1 引风机、#1 选粉机、 #1 磨机主电机进行了送电操作。 22 :10 启动脱硫制粉#1 空压机、#1 厢式除尘器底部螺旋输送机、#1 厢式 除尘器、#1 离心通风机、#1 石灰石粉仓入口斗提机、#1 磨机出口斗提机。 22 :35 启动#1 磨机、#1 磨机入口称重皮带给料机运行,调整#1 磨机入口 称重皮带给料机运行频率 10Hz ,给料量约11t/h。 23 :05 巡操员薛金卫巡检发现#1 厢式除尘器底部螺旋输送机停转,汇报主 值郭兴文,主值郭兴文检查制粉 PLC 画面显示#1 厢式除尘器底部螺旋输送机为 运行状态,紧急停运#1 磨机系统运行。 23 :10 主值郭兴文进入配电间检查发现#1 厢式除尘器底部螺旋输送机配 电柜 ST522 LED 屏显示运行开关为运行状态,显示运行电流为 0% ,检查空开 发现已脱扣 ,重新将#1 厢式除尘器底部螺旋输送机送电后就地启动时,ST522 LED 屏报堵转信号,18S 后堵转跳闸。 1 读万卷书 行万里路 23 :30 汇报班长张世成。 2010 年01 月18 日00 :57 ,汇报至MIS系统,生成服务申请号为“SR74214”, 内容为“脱硫制粉车间#1 厢式除尘器螺旋输送机堵塞”的缺陷。2010 年 01 月 18 日10 :30 ,检修人员打开#1 厢式除尘器底部人孔后发现底部积粉严重造成 螺旋输送机堵转。 二、原因分析 1、22 :10 启动#1 厢式除尘器底部螺旋输送机时造成#1 厢式除尘器底部输 送机配电柜开关空开脱扣,螺旋输送机电机失电停转,而该设备运行、停止反馈 均由开关柜内接触器送出,由于其控制电源取自空开上口,所以空开脱扣后,制 粉 PLC 画面#1 厢式除尘器底部螺旋输送机显示运行状态 ,#1 磨机未联锁保护 停运,造成#1 厢式除尘器底部积粉。 2、由于空开脱扣造成螺旋输送机停转,23 :05 巡检发现法停转,重新送电 启动时,由于厢式除尘器内部积粉造成螺旋输送机堵转,无法启动。 3、螺旋输送机布置位置较高,设备启动时就地巡检人员未仔细检查螺旋输 送机运行情况,只通过地面空气斜槽内有无粉进行判断螺旋输送机是否启动。由 于#1 石灰石粉仓顶部布袋除尘器负压风机抽吸力较大,上一次停磨时,系统内 或多或少存在有积粉,#1 石灰石粉仓布袋除尘器启动后,空气斜槽内出现漂浮 粉尘的现象,巡操人员未认为空气斜槽内有粉尘,即螺旋输送机以启动运行。 4、由于空开脱扣后螺旋输送机停转,但 PLC 画面仍显示运行,以至于未及 时发现停转。 三、防范措施 2 读万卷书 行万里路 1、加强设备启、停操作时的检查工作,设备启动前认真做好启动前的各项 检查工作,设备启动后应确认设备运行正常,设备停运后应仔细检查确已隔离或 备用。 2、改进制粉车间 NS 开关中配 ST522 装置的抽屉柜,在空开脱扣或未合闸 时,应在 PLC 画面报故障或其它可以提醒运行人员。 3、加强人员培训,提高综合判断、分析问题的能力。 4、改进运行操作,在磨机系统启动时,应至少提前一小时启动磨机系统附 属设备。

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