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接触网故障案例分析;发生时间:2012年6月28日
发生地点:Z北南环线29#
定性:责任严重设备故障
;2012年6月28日3时36分,由于ZZ北站南环线29#杆定位器线夹开裂松脱垂落(图1),使得该定位点处拉出值超限,导致由东往西经过此处的10801次(SS6B—6005#)电力机车受电弓钻弓,引发ZZ北开闭所294断路器跳闸,重合闸不成功。;;1.ZZ北站南环线29#杆定位线夹开裂,在震动和曲线半径受力较大的双重作用下松脱垂落,使得该定位拉出值超限,导致由ZZ北Ⅲ场往田心站方向运行经过此处的10801次电力机车受电弓钻入承力索与接触线之间,拉翻受电弓。
2.根据《铁道部电气化工程局第二工程处XX电气化引入武广电气化引入ZZ枢纽工程田心车站接触网竣工平面图》(ZZ枢网竣-05号)ZZ北南环线系1998年XX电气化引入武广电气化引入时开通,运行时间12年。
3.ZZ北南环线29#定位线夹开裂处有新、旧断痕,其线夹本体无厂名、厂标。其有环夹板和无环夹板采用牌号为Qsi1-3的硅青铜材质定位线夹,螺栓采用牌号为0Cr18Ni9的不锈钢,螺母和弹簧垫圈采用牌号为1Cr18Ni9的不锈钢。
;4.29#杆处于曲线中心位置,曲线长度L=546.19m,曲线半径R=250,小半径曲线定位线夹受力较大。
;5.现场测量39#-28#拉出值、导高进行测量均未超标。
6.南环线29#杆最近一次检修记录:2011年8月16日对该处设备进行检修,检修人:A、B,未发现异常。
7.最近一次巡视时间:2012年6月23日;巡视人:A、B、C,巡视设备无异常。
;综合以上信息分析,导致本次弓网故障的原因为:
1.使用无厂标的定位线夹是导致本次故障的主要原因。
2.施工工艺不达标是重要原因。根据松脱的定位线夹来看,线夹的受力面可能装反,受力面(带螺纹侧线夹部份)朝向支柱侧。在曲线半径小、张力较大的情况下,螺帽松动即有可能导致其从定位处脱落。
;3.设备运行环境较差。该定位处于小半径曲线中心,受力较大(如图2),且过车频率较高,震幅较大是导致其脱落的原因之一。
4.ZZ供电车间检修不到位。ZZ供电车间2011年8月16日对该处定位进行了检修,根据定位线夹开裂的新旧痕迹分析,该处定位??夹已存在较长时间,而检修未能及时发现此处无厂标的线夹,最终导致这一类隐患问题没有及时得到发现和遏制。
5.对材质不合格产品清理不到位。此次发生开裂的定位线夹为无厂名厂标线夹,此类定位线夹在我段管内原XX线上多次出现开裂,段也进行过专项检查和更换,但通过此次故障来看,ZZ供电车间未吸取教训,对线夹有无厂标不重视,导致未对其进行更换。;1.严格上网零部件质量把关,坚决杜绝无厂标零部件随意上网。
2.加强集中修相关文件的学习。一是严格按照《普速线接触网集中修实施方案》要求做到“逐杆、逐螺栓、逐部件”要求进行检修,不得缺项、漏项。二是严格按照《集中修作业指导书》要求进行检修,对线面装进行整治,按标准力矩25N.m对定位线夹反的定位线夹及时螺栓进行紧固。;3.加强日常的业务学习和各类事故的演练,提高抢通意识和抢通能力,根据现场情况,采取最快的抢修手段,灵活的变通方法,确保忙而不乱,井然有序。
4.规范设备检修和普速线生产管理。按设备预防性维修的要求,认真落实设备周期检修,落实设备包保制度,提高检修质量,确保设备缺陷能及时发现和处理,确保设备处于可控状态。
;图1:南环线29#定位线夹开裂处有新、旧断痕,该线夹无厂名、厂标。;图2:该定位处于小半径曲线中心,受力较大;七、责任追究;(3)技术科主管工程师对现场技术指导不力,负有管理责任,按干部严重失职行为予以考核。
(4)安调科主管普速线接触网安全员,日常监管不到位,负有一定的管理责任,按干部一般失职行为考核。
(5)技术科科长对检修监控不到位,负有一定的管理责任,按干部一般失职行为给予考核。副科长因到任不足一个月,免于考核。
;接触网故障案例分析;2010年2月6日13点2分,G1031、G1033动车组分别在XX-XX区间XX隧道发生弓网故障。
G1033受电弓被打脱,接触网T73、T75定位管、定位器被打落,停电1小时24分。
经调查:
73号杆处β型开口销脱落,定位管及定位器整体下垂,侵入受电弓限界,造成弓网事故,并连续造成6架受电弓严重损坏。;1.施工安装工艺不规范。施工时人为外力过分掰开β销,破坏了β销的弹性,导致β销不能满足弹力夹紧销钉的要求。
2.对设备零部件的细节重视不够,前期介入、设备验收及设备平推整治中对各类开口销、β销的状态检查没有明确规定。
3.β销弹力失
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