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第31卷第2期材料科学与工艺Vol.31No.2
2023年4月MATERIALSSCIENCEANDTECHNOLOGYApr.2023
DOI:10.11951/j.issn.1005-0299
汽车侧围前连接板冲压成形质量优化研究
李晶
(闽西职业技术学院信息与制造学院,福建龙岩364000)
摘要:针对汽车侧围前连接板的成形质量缺陷问题,本文通过有限元软件分析工艺参数对成形质量的影响,并完成拉
延模面的回弹补偿。首先,以最大城薄率和最大回弹量为评价目标,采用正交实验对压边力、模具间隙、冲压速度和摩擦
系数4个工艺参数进行分析,获得彩响成形质量最大的因素为压边力,冲压速度次之,确定最优工艺参数为:压边力
300kN、模具间隙1.20mm、冲压速度90mm/s、摩擦系濒0.11;其次,采用节点位移法对拉延模面进行2次回弹补偿,将
零件的回弹量控制在允许范围内;最后,将最优工艺参数和回弹补偿面应用于现场实验,测得试模件的最大减薄率为
14.64%,最大正负回弾量为1.2544mm/-1.3270mm,试模件的最大减薄率和最大回弹量均在允许范围内,实验结果
与仿真分析结果相近,验证了本实验方案的可行性。研究表明:通过优化工艺参数能够有效控制减薄、起皱和拉延不足
等缺陷,并能够在一定程度上城少回弾量;通过对拉延模进行回弹补偿可以有效地控制回弹量。
关键词:冲压成形;工艺优化;正交实验;回弹补偿;质量控制
中图分类号:TG386文献标志码:A文章编号:1005-0299(2023)02-0090-07
Optimizationforstampingformingqualityoffrontconnecting
plateofautomobilesidepanel
LIJing
(SchoolofInformatioandManufacturing,MinxiVocationalTechnicalCollege,Longya364000,China)
Abstract:Consideringtheformingdefectsoffrontconnectingplateofautomobilesidepanel,thispaper
analyzestheinfluenceofprocessparametersonformingqualitythroughfiniteelementsoftware,andcompletes
thespringbackcompensationofthedrawingdiesurface.First,takingthemaximumthinningrateandthe
maximumspringbackastheevaluationtargets,fourprocessparametersincludingblankholderforce,diegap,
punchingspeed,andfrictioncoefficientwereanalyzedbyorthogonaltests.Thegreatestinfluencingfactorof
formingqualitywasblankholderforce,followedbystampingspeed.Theoptimalprocessparameterswere
determinedas:blankholderforce300kN,diegap1.20mm,stampingspeed90mm/s,andfricti
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