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事故案例/案例分析
送风机喘振磨煤机跳闸锅炉灭火停
机事故案例分析
2003年1月11日4时54分,#6机组开始由220MW向
250MW升负荷,5时20分机组负荷升至250MW,20、30、40
磨运行,10磨计划检修给煤机浆叶轴,未投入运行。6时00分,
#6机组继续升负荷,6时10分升至280MW,总风量288kg/s,
主汽流量260kg/s,一次风母管风压8kpa,二次风母管风压
2.8kpa,炉膛负压-0.1kpa,煤火检指示100%正常,#1送风机
动叶开度61.4%,出口风压5.25kpa,电流125A,#2送风机动叶
开度66.9%,出口风压5.08kpa,电流143A。此时20、30、40磨
煤量均为11kg/s,总煤量33.1kg/s,第二排长吹正在投入,主汽
压力16.8MPa偏低(正常为17.32Mpa),及时减少供热负荷,
EV阀开度由5.8%关小至5.1%。6时21分40秒,#2燃烧室发出
燃烧热容量高报警信号,启动10磨密封风机,准备投入10磨。
【事故经过】
6时22分39秒,10磨密封风机投入,6时22分49秒一次
风母管风压设定值由8.0kpa设定为8.3kpa,准备逐渐提高一次
风压投10磨。6时23分08秒,#1送风机电流由125A降至107A,
出口风压由5.25kpa降至3.44kpa;#2送风机出口风压由5.08kpa
降至4.61kpa,电流143A,开度66.9%,二次风母管风压由2.8kpa
降至2.5kpa。6时23分13秒,#1送风机电流由107A降至85A,
出口风压降至3.05kpa,开度63.6%;二次风母管风压降至
1.955kpa,同时#1送风机喘振信号最大报警发出。自6时23分
11秒开始,44、33、34、32、21、41、24煤火检开始摆动,6
时23分23秒30磨跳闸;6时23分31秒、36秒42、23煤火检
信号相继消失,6时23分36秒20、40磨跳闸,锅炉灭火。
【灭火原因分析】
此次锅炉灭火直接原因为#1送风机运行超出工作区,发生
喘振,导致二次母管风压波动,风压扰动使运行中的磨煤机煤火
检信号受到干扰,煤火检信号消失磨煤机跳闸,锅炉灭火。#1
送风机发生喘振的原因:原因之一为磨煤机运行方式。锅炉相同
工况下3台磨煤机运行,二次风风压比4台磨煤机运行高0.3kpa,
即送风机出口风压相对提高。原因之二为烟风系统阻力偏高。
与同期相比,系统阻力偏高0.5kpa,主要表现在空预器、暖风器
上,原因为锅炉长时间运行空预器及暖风器积灰堵塞。原因之
三为近日相同工况下总风量相对提高。现场取煤样化验低位发热
量为23005kJ/kg,灰分含量8.98%(Aad),全水分16.46%(Mt,ar)。
从运行参数反应出:一级再热器温度频繁超过500℃,锅炉长吹吹
灰频繁投入,一值班及三值班增加了长吹吹灰排数及次数,以降
低一级再热器出口温度及排烟温度,排烟温度最高达到160~
170℃,飞灰量及灰渣量均有增加。
【障碍的性质和责任分析】
1.发电部值班人员,对当时锅炉满负荷情况下,磨煤机的
运行方式对二次风压的影响预想不充分;对近日连续燃用神混煤
和伊混煤造成锅炉总风量增加的因素考虑不周;对两台送风机出
口压力偏高,没引起足够的重视和分析,在准备启动第四台磨煤
机时,使#1送风机偏离工作区,发生喘振,造成锅炉灭火;发
电部领导及专工对锅炉出现的较特殊工况研究不够,运行分析不
深入,未能在现有的技术水平上加以避免。负有本次障碍的直接
责任和主要责任。
2.安生部领导及专工对锅炉出现的较特殊工况产生的条件研究不够,对运行分析指导不利,未能在现
有的技术水平上加以避免;对长时间存在的送风机出口压力高问题,技术措施不利。负有本次障碍的次要
责任。
3.生产系统的领导对季节性投入设备,长时间连续运行烟风系统阻力增大,对送风机安全运行的影响
可能造成的后果指导不利,生产管理还有漏洞。本次障碍负有一定责任。障碍性质:1月11日,#6炉灭
火停机一类障碍
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