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连续重整装置碱洗塔腐蚀原因分析及改进措施
连续重整催化剂再生烧焦是连续重整的关键工艺。为了保证再生气达到环保要求和减少系统腐蚀,再生气处理采用碱洗工艺,本文从工艺操作、腐蚀机理等方面对连续重整装置再生系统碱洗塔泄漏原因进行综合分析,找到腐蚀泄漏原因并采取针对性措施,为日常操作提供了思路和参考。
某石化80万t/a连续重整装置采用IFP技术,于1997年11月建成投用,2012年检修由60万t/a扩容改造为80万t/a。催化剂再生烧焦是连续重整装置催化剂活性的关键工艺。为了保证催化剂的活性,催化剂烧焦过程中需要不断地注氯。再生烧焦后的放空气体(再生烟气)中含HCl量为500~2500μg/g。法国Axens公司的再生烟气处理工艺采用碱洗方式,虽运行成本低、处理后完全达标,但存在操作复杂、设备易腐蚀、碱洗塔运行效率低等问题,为了保证再生气达到环保要求和减少系统腐蚀,在再生系统设置一套洗涤系统,再生气先在静态混合器中与碱液接触中和,再进入碱洗塔进一步洗涤。再生系统碱洗塔D305主要作用是利用除盐水清洗再生气碱洗之后存在的HCl等腐蚀性离子。碱洗塔顶部喷洒除盐水,而经过碱洗之后再生气从底部进入,在筒体内完成气液交换,达到对再生气的洗涤作用。
一、存在问题
该碱洗塔为立式容器,一共有5层泡罩塔盘,容积为17.5m3,其规格尺寸为φ1900mm×7681mm×16mm。该容器属于一类压力容器,其主要设计参数见表1。
该塔于1997年11月投用,2012年检测发现塔壁裂纹,2013年整体更换了新塔(未更换塔盘),新塔从2016年7月份开始第一次发生塔壁腐蚀穿孔泄漏,一直到2017年停工检修共发生4次泄漏,均采用塔壁包套等临时堵漏。运行过程中从罐底排出的废液(碱液)呈红色,类似于铁锈。腐蚀集中于碱洗罐东、南、西3个方位,圆泡罩塔盘段如图1所示。气体入口孔在塔的北方位,北方位没有腐蚀穿孔现象。
二、原因分析
工艺条件分析
主要工艺流程如图2所示,由于催化剂再生需要注入一定量的氯(二氯乙烷),再生循环气中含烧焦过程中产生HCl等酸性气体,碱液通过P301注入循环气中,经过混合器M308与循环气混合后经冷却器E303进入碱洗塔中下部,在碱洗塔上部注入除盐水,通过5层泡罩塔盘进一步洗去循环气中残留的碱液及少量酸性气体。
在实际的工艺操作过程中,主要通过控制循环碱液的pH值在8~9,以检验对再生循环气地控制碱液对设备的腐蚀。
三、宏观检查
该碱洗罐的气体进入口位置3#一侧外表面没有腐蚀穿孔现象,其余3个方位的筒体均存在腐蚀穿孔现象。碱洗罐的内表面各个方位均附着黄色腐蚀产物。泡罩塔盘和塔盘固定件上均附着黄色腐蚀产物(见图3),泡罩有脱落现象。
采用火焰切割方式在图1所示的碱洗罐第4层塔盘位置取样,取样后照片如图4所示。碱洗罐外表面有油漆涂覆,其中两处为疑似腐蚀穿孔点。碱洗罐塔盘固定件上方的筒体内表面布满黄色锈迹,均匀腐蚀。塔盘固定件下方的筒体内表面腐蚀严重,有大量锈斑和腐蚀凹坑,腐蚀产物呈脆性层状,易剥落。
能谱分析
在图5~6所示的碱洗罐内表面6个位置取样分析。分析结果塔盘固定件上方的筒体内表面腐蚀产物为Fe、O化合物。塔盘固定件下方的筒体内表面多处位置的腐蚀产物中存在Cl元素。腐蚀产物微观形貌呈现多层片状结构,由腐蚀产物的内层向外层分析的结果,结果显示,最里层筒体表面没有Cl元素,由内层至外层Cl元素含量呈现递增趋势,推断是混合气体中的Cl-在疏松的氧化层中积聚。
腐蚀机理分析
按照金属腐蚀机理,碱洗系统中多种介质存在的情况下,会产生以下几种腐蚀。在碱液环境下的直接腐蚀;CO2引起的腐蚀;气体中含氯化氢等介质:对碱洗塔筒体内表面形貌观察分析,腐蚀产物疏松多层,附着性差极易剥落;在能谱分析结果中发现Fe、O、C元素,多处位置的腐蚀产物中存在Cl元素,腐蚀产物内表面(与筒体接触面)除了含铁氧化合物及Cl元素外,还有少量Na元素存在;XRD分析结果表明腐蚀产物成分主要是Fe2O3、Fe3O4、FeCO3等。
根据碱洗系统可能发生的腐蚀情况,结合宏观检查、形貌分析、能谱及XRD结果,判断由酸性混合气体引起碱洗罐内壁腐蚀,气体中Cl未完全被吸收,在器壁凝缩集聚,Cl-破坏金属钝化膜,对金属表面的腐蚀产物膜的破坏作用加剧,从而腐蚀加剧。
四、碱洗系统近年运行情况
该塔此次运行时间仅3年,相比第一台塔运行时间16年相比大大缩短,且腐蚀形态不一样。2014年4月份由于碱洗塔入口混合器填料腐蚀堵塞,更换了填料,填料密度变化可能导致混合效果差。重整催化剂已经使用8年,使用末期性能下降明显,为保证催化剂活性,再生注氯量较正常时增大,注碱量随之增大。目前判断碱洗系统效果唯一的手段是控制循环碱液的pH值,方法比较粗糙。如果系统出现波动或者处理量的变化,没有精确地调节
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