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第45卷第4期煤化工Vo1.45No.4

2017年8月CoalChemicalIndustryAug.2017

粗苯工段排渣操作的优化及技改效果

陈铁军2,李宁2

(1.华北理工大学,河北唐山064400;2.迁安中化煤化工有限责任公司,河北唐山064400)

摘要迁安中化公司针对粗苯工段的排干渣污染较大,排湿渣洗油消耗较大且易堵输送管道的问题,优化

排渣方式,以排湿渣的方式,实现排干渣的效果。在排渣过程中,通过调整再生器排渣时温度,确定最优排渣温度控

制在230℃~233。C,可使循环洗油质量得以改善,确保粗苯回收工艺顺畅。同时降低洗油消耗,并保证稳定的粗苯

收率。生产实践证明,再生器排渣温度控制在最优温度时,循环洗油恩氏黏度(E)可稳定在1.6,生产吨苯洗油消

耗可稳定在50kg左右。

关键词粗苯,排渣,洗油,再生器,温度

文章编号:1005—9598(2017)一04—005203中图分类号:TQ522文献标识码:B

引言粗苯生产中存在的问题

焦油洗油吸收法为较成熟的回收焦炉煤气中苯族1.1循环洗油质量变差

烃的方法],在回收操作过程中,影响洗苯效率的因素根据吸收规律,吸收剂和溶质的分子量越接近,

可分为确定因素(洗油种类、洗油循环量及洗苯塔结越容易互溶,吸收越完全。在洗苯和脱苯的循环过程

构)和调整因素(吸收温度、循环洗油质量和贫油含苯中,洗油由于受煤气中粉尘及有害杂质的污染,且在

量)。循环洗油质量是影响洗苯效率的一个重要因素。反复加热冷却过程中产生聚合反应,质量恶化,不仅

迁安中化煤化工有限责任公司(简称中化公司)吸收效率降低,还可能造成填料塔的堵塞[2]。循环洗

一二期工程焦炭生产能力共220万t/a,2003年投油的质量与新洗油的质量及再生器的再生效果密切

产,配套粗苯回收工段采用焦油洗油洗苯,由于设备相关。

老化、系统换热效率差,生产吨苯的洗油消耗在7Okg1.1.1新洗油质量控制

左右,洗油消耗大,增加了粗苯生产运行成本。为此,中化公司洗油质量控制指标及使用洗油情况列

采取了改造措施。于表1。

表1中化公司洗油质量指标及使用洗油情况

密度(20℃)含萘质量230℃前馏270℃前馏300℃前馏l5℃时恩氏黏度水分

/kg·m分数/%出量/%出量/%出量/%结晶物(E)/%

指标控制范围1030~1060≤15≤3≤5O≥9O无结晶≤1.5≤1

入厂洗油指标10503.308293.0无结品1.140.1

从表1可知,人厂洗油的270℃前馏出量偏高,送至再生器进行再生,通过控制再生器顶部的反应温

其他指标均在控制范围内,能够保证洗苯运行正常。度,使洗油中的不饱和化合物聚合,作为高沸点残渣

1.1.2再生器排渣方式对洗油质量的影响排出,循环洗油得到更新。再生器的操作温度是发挥

在富油进入脱苯塔前的管路上,引出部分富油,再生器效率、保证循环洗油质量的关键因素[3-4]。

收稿日期:2017-03—24

作者简介:陈铁军(1979一),女,河北唐山,助理T程师,在读硕士,2005年本科毕业

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