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热模式空气流量计的故障诊断

热膜式空气流量计的故障诊断

摘要本文主要介绍了热膜式空气流量计的作用、结构及工作原理,阐述了热膜式空气流量计故障的诊断与检测方法,并且列举了热膜式空气流量计故障诊断案例1例。

关键词空气流量计,故障诊断,检测

1热膜式空气流量计的作用

空气流量计(MAF)用以直接测量发动机运转时吸入的空气量,并转变成电信号送给发动机ECM。此信号用于计算所有与转速和负荷有关的功能。

2热膜式空气流量计的结构

空气流量计装在空气滤清器后面,主要由防护网、采样管、热膜电阻、温度补偿电阻和控制电路组成。热膜电阻和温度补偿电阻安装在进气管道中,控制电路板安装在流量计下方。进气管连接侧的防护网用于防止回火和脏物进入空气流量计。其构造如图1所示。

图1热膜式空气流量传感器结构图

3热膜式空气流量计工作原理

热膜式空气流量计工作原理如2图所示。热膜电阻(发热体)RH和进气温度计(又称温度补偿电阻)RK与精密电阻RA、电桥电阻RB共同构成惠斯登电桥。集成电路A用于控制热膜电阻电流,使进气温度与热膜温度相差100℃。RH和RK均置于进气通道中的取气管内。发动机工作进气时,热膜电阻RH通电产生热量被进气空气流吸收带走,因而热膜温度下降。空气流量越大,热膜损失的热量越多,要保持进气温度(RK的温度)与热膜温度(RH的温度)相差100℃,集成电路A将根据进气温度和空气流量的大小,加大或减小通过热膜电阻RH的电流,使两者温度差保持恒定。当热膜电阻的电流通过精密电阻RA时,便在RA上产生电压降,此电压降随着热膜电阻通过的电流(亦即空气量)的变化而变化,这样就可以根据其输出电压U0,检测出空气流量。怠速工况时,空气流量较小,传感器输出电压较低,大负荷时空气流量大,输出电压较高。空气流量计向ECU提供一个0.3~4.5V的电压信号。

图2热膜式空气流量传感器电路原理图

RK—温度补偿电阻RH—热膜电阻RA—精密电阻RB—电桥电阻

4热膜式空气流量计故障诊断及检测

4.1进气系统外观检查及故障码读取

观察进气系统的真空软管无松动、老化、脱接,检查空气流量计插头无松脱情况下,用解码器进行读码,有故障码,则需检修空气流量计及其线路,如果没有故障码,则读取数据

的空气,测量空气流量计插座针脚3和针脚5,电压应瞬间上升至2.8V回落。不能满足上述条件,可以判定空气流量计有故障。

就车测试:起动发动机至工作温度,将数字万用表调至直流20V档,测量空气流量计针脚5的放开信号,红表针置于空气流量计针脚5,在黑表针置于空气流量计针脚3,怠速时应显示电压1.5V左右;急加速应显示2.8V变化。若不符上述要求,在电源电压与参考电压完好的前提下,可以确定空气流量计已损坏,需要更换。

5故障案例

故障现象:一辆帕萨特B5GSI轿车,行驶中缓慢加速时发动机工作正常,但急加速时发动机加不上油,还伴有“回火”现象。

使车辆在原地慢慢加热,发动机转速上升到4200r/min,然后回到3500r/min,继续加油,转述回升到4200r/min,然后又跌落到3500r/min,如此反复,即发动机3500~4200r/min之间“游车”。急加油发动机反应迟缓,转速上升至4500r/min后就加不上油了,还伴有“回火”现象,感觉好像油泵供油不足或是进气系统漏气。

故障诊断:接上燃油压力表,测量燃油系统压力正常,说明油泵工作正常。怀疑燃油滤清器堵塞,但更换新的燃油滤清器后工作现象依旧。检查进气系统管道,没有漏气现象。

连接X431解码器读取故障码,显示发动机有5个故障码,即:“00561-混合气调整值超过调整极限”、“01249-1缸喷油器N30断路或短路”、“01250-2缸喷油器N31断路或短路”、“01251-3缸喷油器N32断路或短路”、“01252-4缸喷油器N33断路或短路”,均为偶发性故障。

用仪器清除故障码后再次起动发动机检测,“00561”号故障码仍然存在。查阅资料,引起该故障的可能原因有:

(1)燃油压力过低;

(2)喷油器堵塞或失效;

(3)空气流量计G70有故障;

(4)活性碳罐电磁阀N80卡死;

(5)至三元催化转化器的排气管路堵塞。

进入发动机数据块002组,观察各传感器的数据显示(显示内容包括发动机转速、发动机负荷、喷油脉宽、空气质量流量),主要观察喷油脉宽和空气质量流量数据。经观察,怠速时的数据正常(喷油脉宽为2.00~5.00ms,空气质量流量为2.0~4.0g/s),加速一段时间后再回到怠速转速,发现空气流量计的数据有时超过范围。

清洗喷油器和节气门。检查火花塞和高压线,都正常;检查活性碳罐电磁阀N80及排气管道,也

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