- 1、本文档共11页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
辊压机系统整体优化改造方案
粉磨电耗约占水泥综合电耗的60%~70%,因此粉磨系统的节能降耗,是水泥企业降本增效的重中之重,辊压机粉磨效率高、电耗低、产量高,在水泥行业得到了普遍应用。但是,辊压机在应用中依然存在着挤压效果不佳、工作状态不良、进料控制差、智能化程度低等问题,影响了辊压机性能的发挥。本文介绍了一种辊压机整体升级改造技术,为用户提供辊压机优化升级、提产降耗的解决方案。
1、辊压机存在问题的分析
(1)辊压机出料口的细粉含量反映了挤压效果的优劣,很多企业没有做这个分析,忽视了这个因素。一般辊压机出料口粉体细度是0.9mm筛余在40%~50%,0.08mm筛余在75%~90%;而德国伯利休斯的辊压机出料口粉体细度是0.9mm筛余在33%,0.08mm筛余在64%,所以国产辊压机大多没有达到理想效果,具有较大的提升空间。
(2)辊压机液压系统是提供动辊压力挤压物料的关键设备,由油站、油缸、蓄能器(氮气囊)、溢流阀、压力表、电磁阀、油路、控制柜组成。
气囊大小、管路都要根据油缸大小进行计算,气囊2大1小并联,相当于3个都是小气囊,大气囊失去作用。
气囊压力分别设置为8MPa、10MPa、12MPa,在某一个区间只有一个气囊起作用,另外2个气囊不起作用,此差压理论首先由德国人提出,后来在实践中由于物料变化过大,没有实现其预期效果,后来没有再使用。
氮气囊压力一般设置在系统最低压力的60%~80%较为合适,其目的为了保证系统处于最低工作压力时,气囊与启闭阀之间可以保持一定的安全距离。但系统工作状态要现场检测才能确定,如果油温过高或过低,都说明其不在良好的工作状态。
(3)辊压机辊缝的控制有两种方式:恒压力控制和恒辊缝控制。无论哪种方式,从液压的原理看都是有局限性的,因为压力始终波动,辊缝也始终波动,压力表反应时间为200毫秒,通过压力表显示来控制油泵加、减压,再控制油缸压力,通过油缸压力控制辊缝,出现滞后和压差过大的问题,不利于辊压机稳定运行和挤压效率发挥。
(4)许多企业对辊压机的进料装置进行了改造,目前改进的进料装置可以控制开度,但尚做不到两个方位控制,流量调节幅度有限且难以精确稳定控制,且另外两个方位无法调节。
(5)目前提出的辊压机系统智能化控制技术较多,但真正应用的很少。原因在于采集的数据不能真正反映实际情况,通过数据控制难以实现目标,特别是辊压机系统。
2、辊压机技术升级措施
(1)更换辊压机进料装置,采用新型四曲线进料装置控制进料(专利技术),两个方位调节控制,合理控制物料流量,另外两个方位可以调节左右辊缝偏差,将辊缝偏差控制在±5mm以内,降低物料对辊压机的冲击,易于形成稳定的料层。
(2)更换辊压机液压系统,油站、溢流阀、压力表、蓄能器(氮气囊)、阀件组合、增加阻尼调节阀,行程调节阀(专利技术),使得液压系统柔性、刚性可调可控;在研发过程中进行了大量的现场测试,使用专用高精度测压装置(1000Hz)采集测试数据分析,运用专用仿真软件及复杂的数学计算模型,最终成功研发出双通道可调阻尼的抗振调节机构,使液压系统刚、柔合理,此项技术拥有两项专利,仿制难度极大。
(3)改进辊压机液压PLC和进料装置四方位的控制,采用恒功率控制,便于中控操作;配置西门子SIMATICS7-1200,结合西门子SINAMICS驱动产品及SIMATIC人机界面产品,CPU标配的以太网接口支持PROFINET、TCP、UDP、ModbusTCP等多种工业以太网通信协议。通过数学建模,在研发过程中整合了大量现场数据,运用专用仿真软件及复杂的数学计算模型完善了此项技术,并在实践中得到证明。
下方上图为现场检测辊压机油缸压力(绿色)曲线始终低于气囊压力(黄色)曲线,导致辊缝撑开很小,很难撑开到理想辊缝。
下方下图为改造后辊压机油缸压力(绿色)曲线围绕气囊压力(黄色)曲线,正常工作,达到辊缝波动退快进慢,提高挤压效率。
3、辊压机升级改造效益
(1)通过以上改造,辊压机液压系统柔性可调可控,辊缝波动由原来的退慢快进改为退快慢进,挤压效率提高,出辊压机细粉含量比原来提高3%~7%。
(2)采用恒功率控制方式,运行功率在额定功率的85%±5%,入磨比表面积提高40~80m2/kg;提高台时产量10%~20%,如对提高台时产量没有需求,可提高辊压机做功,降低磨机做功,吨水泥综合电耗可降低2~3kWh。(3)对液压压力、辊缝、开度、仓位、台时产量数据进行有效采集和有效控制,实现辊压机系统的智能化控制。辊压机改造的总体效益一般可达1000万元以上(包括设备稳定性、节约电耗、系统稳定性、降低熟料用量等因素产生的综合效益)。
4、案例介绍
(1)巢湖恒信水泥有限公司该公司辊压机自2020年8月改造至今效益明显,台时产量由原来的200t/h提高到290t/h,
文档评论(0)