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  • 2024-07-19 发布于河北
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自锁螺母振动失效原因分析及预防案例分享

在航空发动机的设计、制造、使用及维护过程中,螺纹联接的安

全和防松问题日益突出,自锁螺母特别是高温自锁螺母因其可靠的抗

振防松、可重复使用功能成为航空业应用最为广泛的螺纹联接件。自

锁螺母利用非圆形收口在螺母拧紧以后,收口处胀开,利用收口的回

弹力使得旋合螺纹相互压紧,产锁紧力矩,起到联接防松的作用。

高温合金尤其是GH2132以其良好的高温强度和抗氧化、抗腐蚀性能,

优异的抗疲劳和抗蠕变性能,以及极佳的断裂性能和组织稳定性,成

为现代国防建设和国民经济发展中不可替代的关键材料。

以往关于自锁螺母研究大多集中在材料相关性能的探究,对其制造件

失效的研究甚少,尤其对自锁螺母失效案例报道极少。本研究以某自

锁螺母在振动试验中收口处开裂为研究对象,采用体视检查、断口微

观分析、能谱分析、金相组织分析及显微硬度检测等方法,确定了自

锁螺母裂纹产的原因,并提出了相应的预防措施。

一、试验过程及结果

1.1外观检查及微观分析

(1)外观检查

对自锁螺母振动失效件采用体视显微镜外观检查发现,收口部位

裂纹分布具有较强的规律性:裂纹均出现在短轴的收口部位并贯穿至

内螺纹;裂纹呈细直线状,起始于直口顶端并沿着轴向扩展。如图1

所示。

图1裂纹在收口处外表面形态

(2)微观分析

将打断之后的样件采用金相观察发现,裂纹起始于内螺纹牙底,

并向外侧扩展(见图2)。采用电镜扫描发现螺纹牙底附近组织呈疏

松块状,源区及扩展区可见明显的疲劳弧线,断面上出现晶间开裂和

解理特征,且断面上未见材质缺陷(见图3)o

图2螺纹牙底裂纹金相

MW4

图3螺纹牙底电镜扫描形态

1.2能谱成分分析

对裂纹区域和人工打断区进行能谱成分分析,结果如图4所示。

裂纹区除了存在基体材料的主要元素外,还存在大量的Ag元素,图

3中的A区域螺纹牙底存在大量Ag元素。

能量/keV

图4裂纹区域能谱成分分析

1.3显微硬度检测

分别对打断样件的收口裂纹处及非收口部位由表及里直至螺纹

牙底进行显微硬度分析,距表面不同距离处的显微硬度变化曲线如图

5所示。其中产品正常硬度范围为281-357HV,由硬度曲线可看出,

非收口部位硬度值正常,收口处显微硬度值明显高于非收口部位。对

于收口部位而言,距离内外表面0.4mm内的显微硬度明显高于心部

硬度值。

♦裂纹附近硬度♦非收口附近硬度

A

500

W

400

300

思200

100

00.20.40.60.81.01.21.4

测量位置/mm

图5显微硬度测量曲线

1.4金相组织分析

如图6、图7所示,自锁螺母的微观组织无过热、过烧现象,晶

粒大小均匀,无粗晶或细晶带状组织。另外,组织中非金属夹杂物正

常,无超过材料标准规定的杂质。

图6螺母金相组织

图7螺母金相非金属夹杂物

、裂纹成因分析

2.1材质及热处理分析

对螺母的金相组织及非金属夹杂物分析表明,材料的组织无过热、

过烧现象,晶粒大小均匀,无粗晶或细晶带状组织。非收口部位显微

硬度也符合相关技术条件要求。同时,螺母断口处未发现材质缺陷,

即此次螺母失效与产品的材质及冶金质量无直接关系。

2.2裂纹性质及形成时间分析

通过对裂纹区的断口分析可知,裂纹由螺纹牙底萌,裂纹微观

形貌为明显的疲劳条带、纤维状,断面上出现晶间开裂和解理特征,

可以判断出裂纹的性质为疲劳断裂。

人工打断区螺纹

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