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滤池气密试验

1.主要参数

进水水质(mg/l)∶

COD100-1000BOD550-350SS50-350TKN15-60NH3-N1

0-40

出水水质(mg/l)∶

COD40BOD520SS20NH3-N10TKN15

容积负荷NS∶2-6kgBOD5/(m3.d)4-12kgCOD/(m3.d)

NS取值与进水、出水水质密切相关。有机物容积负荷越高,出

水中有机物剩余浓度也越大。例如,城市污水要求出水

BOD510-20mg/l,NS可取3.5-5.0,当要求出水BOD55-10mg/l时,

NS则应降为2.5-3.2。当NS3时,NH3-N的去除受抑制,NS4时,

NH3-N的去除受明显抑制。有硝化脱氮要求时,还应考虑硝化负荷,

一般为0.3-0.8kgNH3-N/(m3.d)。故应根据原水性质及处理要求选取

合适的NS值。

水力负荷∶3-6m3/m2.h

去除率∶COD90%BOD590%NH3-N90%SS90%

滤料∶滤料选择除粒度、密度、空隙率、机械强度、化学稳定性、

不含毒、害物质等方面的要求外,最重要的是比表面积。比表面积越

大,单位滤料中生长的微生物量越多,生化处理效率越高。材质可用

轻质陶粒、无烟煤、石英砂、塑料等,以园形轻质陶粒滤料较佳。粒

径3-6mm,滤层厚度2.5-4.5m。

冲洗强度∶水4-10l/m2.s,气12-20l/m2.s,滤层膨胀率约10%。

冲洗方式∶长柄滤头配水配气。先气洗3-5min,然后气水联合洗

3-5min,最后单水洗3-5min。通过冲洗把滤层内截留的污泥及老化的

生物膜排出,但冲洗强度不可过大,以保留足够的活性生物膜,为下

一周期生化处理能力的恢复创造条件。冲洗耗水量为滤水量的

7-10%。

曝气∶为微生物提供生长繁殖所需的溶解氧,并有搅动滤层,促

进老化膜脱落更新的功能。需氧量约0.42-0.8kgO2/kgBOD5,可用

安装于滤板面上的穿孔管或空气扩散器(曝气头)配气。为防止水倒

流,反冲洗空气干管及曝气干管的管底应局部抬高至滤池最高水位之

上500mm。

工作周期∶24-48h

单格过滤面积∶50-100m2

2.池型

为了保证反冲洗效果,单池面积不宜太大(≤100m2),平面上通

常采用矩形,单侧配水配气,纵横向长度比1∶1.2-1∶1.5,纵向(短

边)长≤8m并应在横向(长边)前端沿全长设配水配气室均匀地配

水配气。进水孔位于滤池底板面上。进气孔顶应与滤板底持平或稍低,

孔径(50-80mm)不宜过大。某工程设计池横向两端各一米多长无进

水进气孔,滤梁顶面又无平衡孔;进气孔位于滤板底下300mm处,

孔径d100mm,导致反冲洗时滤池两侧由于滤梁阻隔没有反洗空气通

过,中部则发生严重的射流,布气显然无均匀可言。

3.滤板、滤梁

曝气生物滤池滤板、滤梁的设计施工要求与给水V型滤池相同,

滤梁设计除了保证纵向强度外还应具备必要的横向刚度,以抵御滤板

安装时可能发生的水平力的作用。滤板、滤梁的强度应比池体砼提高

一级,其制作、安装的精度要求很高,一般土建单位难以达到,应交

由专业厂家用专用钢模生产。滤板宜采用卧式模具,每次生产一块,

脱模时间为24h(夏季高温时应不少于16h即两天三脱模)。为缩短

制作、安装周期,有人曾采用ABS板材制作底模整体现浇滤板,但

因底模凹凸不平,配气配水不够均匀,且造价与预制相比增加

50-100%。某单位采用立式模具,据称每次可生产五块。但模具内气

体排除困难,所产滤板气泡很多,强度很低;钢筋位置难固定,露筋

多;滤板边缘密实度更低,毛刺、缺损、掉

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