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机组凝结水氢电导率超标原因分析与排查

结合机组凝结水氢电导率超标原因分析,介绍河南某电厂机组凝结水氢电

导率超标后的处理案例,总结经验,制定对策,以供参考。

标签:凝结水氢电导率超标原因不锈钢管泄漏射水抽气器

一、概述

河南省南阳市某电厂两台125MW机组,投产于上世纪九十年代末期。生产

用水取自龙王沟、冢岗庙水库、水质类似。来水预处理后经一级除盐加混床进入

除盐水箱,由除盐水泵补入凝结器内。GB12145-2008标准规定:125MW机组汽

水质量:凝结水DDH≤0.3μS/cm,YD≤1.0μmol/L。实际运行中,凝结水YD控制

在0,一旦有YD,由运行人员加锯末堵漏,当≥1.5μmol/L,停凝结器半边查漏

堵管,确保汽水合格率。

该电厂#1,2机组凝结器型号:N-7100-6,型式:单壳体对分双流程表面式,

冷却水管12076根。原设计管材为HSn70-1-As,2008年,因铜管耐腐蚀性差,

泄漏频繁,#1,2机组先后在当年6、10月份更换为有缝TP304螺纹管。2008

年11月-2014年1月,#1,2机组凝结水DDH、YD大部分时间能够保持在合格

范围内,自2014年1月以来时有超标,部分时段达水质异常三级处理值,对机

组的安全运行构成隐患。该电厂技术人员根据现场设备性能,系统设置,科学分

析,排查处理,控制了凝结水氢电导率的合格率。

二、机组凝结水氢电导率超标原因分析

1.除盐水电导超标:除盐水箱密封球层高度不足,隔离空气效果不佳;运行

监督操作不当等导致除盐水超标。

2.原水有机物含量升高:水库水位下降,水质浓缩,有机物含量升高。现有

的水处理系统对有机物的去除能力有限,带有大量有机物的除盐水被补入凝汽

器、进入锅炉后发生高温分解产生低分子有机酸,导致水汽氢导异常升高。

3.循环水漏入凝结器汽侧,导致凝结水电导超标。

3.1凝结器冷却水管泄漏,导致循环水进入凝结器汽侧;冷却水管疲劳断裂;

冷却水管受热冲击产生裂纹或断裂;低加振动或汽轮机低压缸末级叶片断裂,损

伤冷却水管;冷却水管腐蚀产生泄漏;冷却水压超限,冷却水管损坏产生泄漏;

冷却水管管板胀口泄漏都会导致电导超标。

3.2备用射水抽气器空气逆止门不严,生水顺抽空气管道进入凝结水泵入

口,导致凝结水电导超限,出现硬度。

该原因比较罕见,但该电厂确实发生过,具体分析在后面案例中再详细说明。

三、现场凝结水氢电导率、硬度超标处理案例

1.案例一:循环水进水温度低,不锈钢管断裂,凝结水硬度突升,电导严重

超标。

1.1事件描述:

2009年2月6日4:00,该电厂#2机组凝结水氢电导由0.18μS/cm升高至

0.84μS/cm,硬度最高达到1.8μmol/L,加锯末效果不明显,决定前夜高峰后停半

边查漏。18:30,硬度突增至25μmol/L,氢电导也升至5.1μS/cm。根据经验,

当即停凝结器乙侧循环水,硬度迅速下降至6.0μmol/L,确认乙侧有泄漏,遂解

列乙侧,打开乙侧凝结器水侧人孔门后,机组真空由-0.0962Mpa直线下降至

-0.0936Mpa,漏气明显,目测即确认并堵塞了一根漏管,漏气点消除后,#2机

真空即恢复至正常值。继续排查,有两根管微量泄漏,堵管后恢复乙侧循环水。

20:20,#2凝结水YD下降至0.5μmol/L,DDH降至0.36μS/cm,22:00,#2机

凝结水YD下降至0,DDH降至0.21μS/cm,恢复正常。

2009年2月18日此类事件又一次出现,此次为甲侧凝汽器泄露,堵管两根,

恢复正常。

该电厂#1,2机组凝结器不锈钢管更换时间分别在2008年6、10月份,运

行时间不长,先后出现2次泄漏,导致凝结水水质指标均达到三级处理值,表明

一定会在水汽系统中形成腐蚀和结垢。严重影响机组的安全经济运行。需查明原

因,立即遏制水质超标现象。

1.2原因排查及处理:

更换凝汽器管后,#2机组一直保持正常运行状态,未发生过锅炉灭火、汽

轮发电机跳闸事件,未发生循环水中断、超压等异常,判断不锈钢管泄漏断裂的

主因不是运行方式的选择不当或参数超限,那么与不锈钢管本身以及安装工艺是

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