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石油化工企业火灾爆炸事故案例及其引发原因
•这里只罗列局部发作在国际外石油、化工企业的已发事故〔限定在消费作业时
期及消费作业预备阶段发作的事故〕以及一般未遂事故,并对事故发作的直接缘由停止粗
略划分。
这里只罗列局部发作在国际外石油、化工企业的已发事故〔限定在消费作业时期及消费
作业预备阶段发作的事故〕以及一般未遂事故,并对事故发作的直接缘由停止粗略划分。
1、工程设计失误
1)、设计单位对设计义务看法不深
某沿海企业在海边树立油罐,设计单位因无阅历在设计中未对罐底外壁采取防腐措施。
由于地处海边,化学腐蚀现象严重,假定不对罐底外壁采取防腐措施,那么油罐建成后罐底
将很快被腐蚀穿透,不只油罐将报废,假定油品少量漏失,还会引发严重的次生事故〔如火
灾、爆炸、环境污染等等〕。树立单位在最后一次审查时发现了这个效果,并予以纠正。
某厂在树立一套采用了新技术的装置时,由于企业技术人员没有搞清爽技术究竟新在什
么中央,向设计单位提供了过时的物料数据〔关于老技术来说,这些数据依然可用〕,设计
单位也没有停止仔细审查。装置建成投产后,中心设备每天都处在超温工况下任务。不到一
年就将该中心设备烧坏,只好再花5000多万元停止改造。
辽阳石聚乙烯新线工艺是按老线工艺照搬过去的,而多处设计错误是招致2002年2月2
3日发作爆炸的直接缘由。A、设计单位私自将悬浮液接纳罐的平安阀开启压力从0.3MPa,
改为0.58MPa。视镜是在0.5MPa时分裂后引发爆炸事故的。假设设计不改动新线平安阀
的起跳压力视镜很能够不会破碎,爆炸事故也就不会发作。B、原化学工业部«压力容器视
镜»设计要求规则:视镜最大直径为150mm,最大公称压力为0.8MPa。而设计部门违犯规
则私自选择直径为200mm,公称压力为2.5MPa非标视镜,这种视镜目前国际尚无法消费。
C、厂房是封锁的,这也不契合国度的规范要求;d、将沸腾床引风机的入口设置在聚合釜
的上方,设计上也是错误的。
2)、工艺进程设计不合理
1982年、1993年,分属两个企业的两套催化裂化装置的中间罐先后于发作了爆炸,1993
年1月1日的那次爆炸还引发大火。两次事故相隔近10年,且区分是两个设计单位作的设
计。但这两个设计单位都没有处置好中间罐的工艺设计,都存在假定阀门关不严,不异性质
物料发作串通的能够性。结果,由于阀门关不严,形成不异性质物料的相互混合,致使中间
罐压力急剧降低而发作爆炸。
某分解氨装置,设计时在原料自然气管线与紧缩空气管线之间设计了一个连通阀,招致自然
气窜入空气管线中,发作爆炸。
3)、总图布置设计不合理
有一个企业把乙烯装置的紧急放空口设在空分装置的下风位置,结果在乙烯装置紧急放
空时,空分装置将从乙烯装置放出的烃分子吸入。经紧缩后烃和纯氧在空分装置内相遇,发
作猛烈氧化而爆炸。形成3人死亡、31人受伤,其中1人是被飞出200米外的一块钢板砸
死。
2、由于操作人员的违规操作或各种缘由形成的误操作
在化工消费中,由于人员的违章作业、违章指挥、违犯休息纪律而发作的各类事故所占
比率很高。据有关统计,在曾经发作的各类事故中,由于人员〝三违〞引发的占到75%左
右。其中,仅因操作工开错阀门或没有及时封锁阀门而引发的事故就有多起,并都形成了很
大影响。
而这些由〝三违〞引发的事故,少数表现为设备的破坏。以设备破坏为外表现象的事故,大
约也占到了70%以上。
2006年12月5日抚顺市液化气公司由于操作工没有及时封锁放水阀门,致使49吨液化
气走漏,周围地域就象掩盖在大雾中一样。抚顺市紧急采取措施疏散人员,并将该地域隔离
才没有引发更大的事故。
1997年6月27日,北京西方化工厂罐区,在收油时操作工开错阀门,致使石脑油少量外
溢,遇明火引发爆炸及两次后续爆炸。此次事故共有9人死亡、39人受伤,直接损失1.17
亿元人民币,形成该厂简直全部主要装置停产10个月。
1988年高桥石化的液化气罐区,由于操作工没有及时封锁切水阀门,致使液化气少量走
漏。走漏出的液化气沿管沟流到工厂外的民工寓居地,遇明火引发爆炸,形成多名人员伤亡。
约十年前,荆门石化原油罐区延续两年跑损原油事故,其中一次是也是由于由于操作工没有
及时封
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