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Engineering工程

改善电解锌剥离状况的研究与应用

王从荣,聂巨峰

(葫芦岛锌业股份有限公司工程管理部,辽宁 葫芦岛 125000)

摘要:为了改善传统手工剥锌工艺存在的不足,本文首先分析当前电解锌的剥离状况,通过净化铜镉、净化钴镍、净

化残镉的处理步骤来制定自动剥锌方案。最后,将该方案应用到实践中,观察其效果。应用结果表明,本文提出的自动剥

锌方案能够有效地电解锌,去除杂质效果的良好,反应时间较快,可以推广应用。

关键词:锌冶炼;自动剥锌;剥离

中图分类号:TF813   文献标识码:A   文章编号:1671-0711(2018)03(下)-0209-02

我国是一个锌精矿的净进口国家,由于锌的产量明以下为置换条件:温度控制在55℃左右,溶液体积设

显不足,很多锌材料需要从国外购买,如何提高锌冶炼的定为2L,对应的反应时间设置为55min。在反应的过

产量成为当前首要解决的问题。目前,我国锌冶炼存在的程中,根据吹制铁粉的加入量,决定锌粉粒度,但是

显著问题是电解时电量损耗严重的问题,并且自动化水平不可以超出0.16~2.14mm这个范围,使用的质量为

非常低。因此,亟需深入分析当前电解锌的剥离状况,并0.35g,1次完整的实验时间在25~40min之间,间隔

提出相应的解决方案。本次研究将针对这一问题展开深入5min取样1次。最后,采用自然过滤法,将溶液中的

研究,提出改善电解锌剥离状况的研究与应用。杂质滤除,并用酒精对杂质进行洗涤处理,分析滤渣中

Cu、Cd、Zn的含量,同时分析滤液中Cd、Cu的含量。

1 电解锌剥离状况的分析表1所示,为净化除铜镉结果。

近年来,为了提高锌产量,我国加大了锌产业的投表1 净化除铜镉结果统计表

入资金,但是电解锌剥离的生产现状不令人满意。目前,滤渣成分(%)溶液成分(mg/L)

取样时间(min)

大部分锌公司在电解期间生产的产品以锌皮为主,整个CuCdCuCd

电解过程需要24h,并且所有剥锌的操作为人工操作,1013.6016.2062.497.5

1511.8814.535.6612.2

通常情况下,每天需要花费4h来完成剥锌操作。但是剥

2011.9814.753.227.28

锌工作开展得不是很顺利,偶尔会遇到难剥的情况,导2512.5515.100.170.94

致剥锌效率有所下降。在2期电解工段,按照日工作量3014.5518.200.0770.86

来计算,难剥的锌皮会有45~95张。最近

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