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1、存在的问题
我公司余热锅炉自2012年建厂使用至今,存在的设计缺陷逐渐暴露出来,对系统的经济性和稳定性造成威胁,我公司通过一系列的改造,彻底解决了上述问题。下面从三个方面逐一介绍。
(1)AQC锅炉底部原设计为U型底,使用过程中积灰较严重,存灰量约50t,锅炉自重增加,导致支撑梁焊缝开裂(见图1、图2),积灰堆积严重时会掩埋顶部换热管,发生爆管(见图3、图4)。
图1锅炉积灰严重
图2支撑梁焊缝开裂
图3换热管被掩埋
图4换热管爆管
(2)中温沉降室顶部为Q235钢板制作,外部为彩钢瓦岩棉保温,保温效果及防腐效果差,顶部腐蚀后漏雨现象较为严重(见图5、图6)。
图5彩钢瓦岩棉漏水
图6顶部被腐蚀
(3)旁路阀原为五轴百叶阀,叶片之间的搭接缝隙多,泄漏面积较大,漏风率高达7%,导致大量热风从旁路泄漏,造成热量损失。
2、改造措施
1)对锅炉底部的改造
清除锅炉底部积灰,并在底部铺设角度为30°的铁板,落灰可以直接顺铁板滑落,这样就不会存在积灰现象;底部用槽钢支撑,增加滑道强度(见图7)。
图7锅底清灰铺铁板
2)对沉降室的改造
去除沉降室顶部杂物,在顶部覆盖保温岩棉后再覆盖焊接厚度为5mm的不锈钢板,既保温又防腐,漏雨问题得到彻底解决(见图8)。
图8沉降室顶部加钢板
3)对旁路阀的改造
将五轴百叶阀更换为双轴百叶阀,减少了叶片之间的搭接缝隙,进而减少了泄漏面积,泄漏量由7%降低为3%,大大减少了热量损失。
3、改造效果
此次改造不但经济且有效降低了系统热量损失,不仅使锅炉系统的经济性和稳定性大大提高,也大大降低了工人的劳动强度,实践证明此次改造是可行的,其他存在同样问题的企业可以参考。?
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