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1事故经过
1.1第一次耐火砖损坏情况
2021年3月检修窑内更换了窑口浇注料和0.6~48.0m耐火砖,其中0.6~1.6m为硅莫砖,1.6~34.0m为碱性砖,34.0~48.0m为硅莫砖。3月16日10:18点火,17日10:18投料,4月30日15:30在窑筒体33.8m处突然出现425℃高温,面积约一块耐火砖,现场通过轴流风机进行辅助降温,筒体温度下降至325℃左右,5月1日10:00此处出现筒体温度上升情况,最高达580℃,且高温面积有扩大,达到两环约三块砖,公司立即决定停窑。
进窑检查耐火砖情况,发现33.2~33.8m筒体2点钟位置2环约1m2耐火砖脱落,脱落位置前、后各一环存在爆头现象,爆头最大深度115mm。耐火砖脱落位置存在扭曲现象,34.0~36.6m筒体1~3点钟区域13环硅莫砖存在扭曲现象,30.6~34.0m筒体1~3点钟区域碱性砖扭曲,33.8~34.0m筒体3点钟位置5块砖纵向断裂,2点钟位置10块砖爆头(见图1)。对损坏部位耐火砖进行了挖补,挖补过程中发现硅莫砖存在横向及纵向裂纹(见图2)。
图1窑内耐火砖损坏情况
图2硅莫砖损坏照片
抢修期间,检查回转窑机械参数,Ⅰ档、Ⅱ档、Ⅲ档冷态轮带顶部间隙分别为19mm、25mm、17mm,运行期间滑移量分别为18.55mm、14.27mm、21.42mm,Ⅱ档冷态顶间隙略微超标。此次未对轮带间隙进行调整,耐火砖的异常损坏判定为砌筑质量问题。
1.2第二次耐火砖损坏情况
2021年12月检修,对35.2~44.9m筒体进行更换,窑内更换窑口浇注料和0.6~48.0m耐火材料,其中0.6~1.8m为硅莫砖,1.8~37.0m为碱性砖,考虑到上次耐火砖损坏,将碱性砖延长到37m,并提高了25~37m碱性砖的品位。2022年1月因错峰生产停窑检修,发现33.6~37.0m区间,即碱性砖与硅莫砖交界处向前17环约300块碱性砖存在不同程度扭曲断裂现象,其中34.2~37.0m区间耐火砖扭断,形成明显斜线,36.0~37.0m区间耐火砖扭曲断裂严重,与2021年5月耐火砖损坏位置和情况基本相同(见图3)。
图32022年窑内耐火砖损坏情况
检修期间检查机械运行状况,测量Ⅱ档轮带冷态间隙为24~25mm,Ⅱ档滑移量为14mm左右,Ⅱ档轮带冷态间隙略微超标,但滑移量正常。从砖的损坏情况可以判定是机械应力过大所致,公司组织对耐火砖损坏部位的筒体(33.0~35.2m)厚度进行测量,发现33.8m处筒体厚度较薄(与2021年5月1日掉砖同部位),筒体最薄处仅26.4mm(原设计厚度40mm),磨损量高达34%。
2采取措施
因检修时间限制,筒体来不及更换,经公司技术部门研讨对33.2~34.0m筒体圆周方向采用筋板进行加固处理(见图4)。同时对Ⅱ档轮带间隙进行调整,将38mm浮动板和2mm调整垫片更换为40mm浮动板,调整后测量冷态下轮带顶间隙为21~23mm。为了避免频繁转窑对挖补砖的再次损坏,将窑内挖补工作改至垫板和筋板处理结束后进行。
图4薄弱筒体加筋板和更换轮带垫板
2022年5月区域协同停窑,临时处理后的耐火材料已连续运行了75d,停窑检查发现此次挖补部位耐火砖完好,无扭曲、断裂现象(见图5),完全满足回转窑的后期运行要求。
图52022年5月停窑检查照片
3原因分析
(1)Ⅱ档轮带后筒体厚度处于过渡部位(筒体厚度由厚变薄),机械应力较为集中,由于筒体具有一定的弹性,应力在耐火砖上进行集中释放,导致耐火砖剪断、扭曲,这是造成此部位耐火砖异常损坏的主要原因。
(2)较大的筒体椭圆度形成较大的环向交变应力,加之轴向交变应力在轮带附近的筒体叠加,造成窑内衬体在纵向和环向上的压缩挤压和拉伸,使窑衬之间出现缝隙,破坏了窑衬的稳定性,这是导致耐火砖异常损害的另一客观原因。
4处理措施
(1)定期、规范对回转窑筒体厚度进行测量,每1m位置取一个截面,每个截面环向45°测量一个点,建立筒体厚度记录档案,当筒体厚度降至原厚度的70%时,可考虑更换。对于出现过的筒体高温点,要重点测量筒体厚度。
(2)在出现掉砖红窑时,要严格遵守“红窑必停”的原则,防止回转窑筒体出现局部永久性氧化和变形,从而避免因筒体变形产生的应力聚集剪断耐火砖现象。
(3)关注轮带滑移量,控制各档滑移量在合理的范围,当热态下滑移量超出24mm,操作上要及时进行调整,将其控制在合理范围之内。
(4)当冷态下轮带间隙超出24mm(经验值)时,要通过增加垫片或更换浮动垫板的方式来调整轮带间隙,确保轮带间隙在上限值的80%左右(经验值)。
(5)定期对回转窑筒体中心线和椭圆度进行检测和调整,避免椭圆度过大对耐
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