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案例1道岔曲基本轨折断的处理
1.1基本情况
×月×日,×线路车间在天窗内例行检查时,发现×站上行正线x道岔曲基本轨垂直折断,断
缝17㎜,断缝位于第19根岔枕滑床板与曲基本轨轨底着力点处,距尖轨端
8.4m,现场实测轨温1℃。车间主任立即将断轨情况报告工务段调度,工务段长、主管副段长
迅速赶赴现场,同时工务段调度将情况上报工务处。根据现场情况,工务处组织工务段研究制定了采
用急救器、单面夹板加固的紧急处理方案,经主管局长批准并报部运输局基础部后,工务段立即组织
实施。加固处理后,限速80km/h开通道岔直向并安排人员添乘检查,邻线限速160km/h。
为做好永久处理,路局组织现场调查,召开由运输、工务、电务、生产厂家等单位参加的专题
会议,研究确定更换基本轨施工方案、放行列车条件和开通后添乘及现场检查安排。次日天窗内更换
道岔基本轨,开通后第一列(确认车)限速160km/h,确认车通过后,工务、电务人员上线检查,第
二列限速200km/h,第三列限速250km/h,第四列起限速300km/h,随后要点30min工务、电务上线
检查确认设备状态良好后,于13时17分恢复常速。
该道岔为60㎏/m钢轨18号长轨埋入式无砟道岔(左开),位于350km/h区段,由新铁德奥公
司生产,折断的曲基本轨轨型为VRC60,长度24.596m,锁定轨温23℃。
1.2原因分析
现场检查该道岔,几何尺寸无超限,联结零件状态良好,曲基本轨轨底上表面有滑床板压痕,
经金相分析确定该压痕为疲劳源,是引起曲基本轨断裂的主要原因。
1.3处理方案制定和审批
(1)检查分析
一是断轨后检查轨下基础状态良好,联结零件齐全有效,几何尺寸无超限,断缝拉开17㎜,且
为垂直断裂,位于尖轨与基本轨密贴段,具备紧急处理限速开通的条件。二是专业技术人员复核备用
基本轨的开向、长度、电务设备安装孔位与现场基本轨相同,工务段组织对基本轨的拆装进行演练,
作业人员、机具、材料等满足更换基本轨的要求。
(2)紧急处理
鉴于现场轨道状态良好的实际情况,在基本轨外侧安装单边夹板,使用三个急救器紧固,轨底
采用方木支垫,道岔直向限速80km/h开通,侧向封锁,由调度所安排调整接发列车进路。开通后,
工务段安排人员现场看守,对急救器状
态、几何尺寸等每趟一检,邻线限速160km/h,确保看守人员人身安全。
(3)永久处理
运输、工务、电务部门共同研究制定了更换基本轨施工方案(包括行车组织、电务配合方案),
即采用宽焊缝焊接、更换等长基本轨。路局组织召开专题会议对施工方案进行审查,完善施工组织,
确定发行列车条件,明确工务段为施工主体,根据会议要求,车务、工务、电务段对施工人员、机具、
材料及安全措施进行部署。
(4)行车条件
紧急处理后,道岔侧向封锁、直向限速80km/h,现场派人看守,邻线限速160km/h。
永久处理后,道岔侧向恢复速度(80km/h);直向第一列(确认车)限速160km/h,确认车通过
后工务、电务人员上线检查,第二列限速200km/h,第三列限速250km/h,第四列起限速300km/h,
至工务、电务上线检查确认设备正常后恢复常速。上线检查时,邻线限速160km/h。
(5)方案审批
车务、工务、电务段共同制定施工方案,运输处组织工务、电务处共同审核,路局主管领导组
织专题研究,审批后报部运输局基础部。
1.4组织实施
(1)线下演练
在备用道岔存放地进行曲基本轨拆装演练(4人用时60min,所用工具:拆装弹性压簧的专用小
撬棍4根,小锤2把,扳手3把)。
(2)轨料吊运
用汽车吊将备用曲基本轨、2根25m60㎏/m钢轨和20根木枕、零配件,装上轨道平板车,按装
载加固方案进行加固(用时120min)。
(3)轨料运输
按调度命令,装好轨料的轨道车从备用道岔存放站出发,经下行线到达该站,轨道车邻线对位
停车。
(4)卸车
在两线间搭好木枕平台,将5根木枕均匀放于平板车边缘和平台间。用绳索将基本轨两端和中
间三点捆牢,每点15人(人员一字排开并站至平板车卸轨的另一面),紧拉缓放(先从一端开始往
下拨,慢慢拨至另一端,拨轨2人)将新轨卸至两线间木枕平台上(工具、人员准备用时25min,卸
轨用时25min,所用工具:撬棍2根,2.
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