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ME-C主机是在MC主机基础上升级改进而来,引入了更多智能化控制系统,ME-C主机具有低负荷经济性、工作稳定性与智能管理,得到广泛应用。
ME-C机型排气阀工作可靠、噪声小,但排气阀控制系统、液压驱动系统及空气密封结构发生故障概率较高。
液压控制系统故障会干扰信号传输,导致排气阀行程出现故障;驱动系统与空气密封结构部件发生故障,就会导致排气阀空气弹簧室上方液压活塞与空气室内压力发生变化,引起排气阀关闭行程延迟,甚至引起部件撞击,影响船舶安全航行。
周卓建[1]研究了MANB&WME-C电喷主机,主操作面板(MainOperatingPanel,MOP)界面偶发性出现气缸排气阀关闭过慢报警,且警报很快自行恢复现象,结合故障分析提出排气阀故障预防及工作曲线分析。
窦天君[2]研究了主机型号WARTSILA6RTFLEX-48T-D的1100TEU集装箱船,在新船试航过程中,主机车速由SLOW加速至FULL时报警系统发出气缸关闭行程过长报警并触发主机降速故障现象,通过分析排气阀的关闭逻辑与影响排气阀动作的机械原因,最终查明问题原因。
张玉龙[3]研究了MANB&WME-C主机,主操作面板经常出现某缸排气阀关闭过慢或过快报警,严重时会出现排气阀异常的敲击声响,分析排气阀敲击机理,提出故障解决措施。
孙立云[4]研究了ME-C主机与MC主机的区别,分析了主机型号MANB&W7S80ME-C8.2大型油船主机气缸排气阀行程短警报,主机自动慢车现象;根据主操作面板故障诊断分析,找出导致排气阀行程短的原因。
(为了方便大家查阅以上资料,我们会在推送时间把部分PDF版本原文发到船机帮技术交流群里,请大家准时接收!)
本文针对主机型号为MANBW6G50ME-C排气阀关闭过慢报警故障现象,对排气阀拆卸检查,找出故障原因,对排气阀部件进行修理更换,解决排气阀关闭行程过慢与敲击故障;同时对排气阀空气密封结构进行改进,阻止燃气上窜,减轻排气阀阀杆腐蚀和磨损,实现排气阀稳定的工作。
一、故障现象
某船主机型号为MANBW6G50ME-C,额定功率8000kW、额定转速82.5r/min,某次航行过程中,该船No.1缸与No.3缸先后发生排气阀关闭过慢报警故障。
No.1缸排气阀故障现象:
No.1缸排气阀关闭过慢报警,并伴有敲击声,主机控制空气压力降至0.6MPa,主机自动减速,随后将主机控制空气压力调高至0.7MPa时,报警消失;
但是No.1缸排气阀关闭行程还是比其他气缸低,敲击声仍然存在。
把控制空气压力增加到0.75MPa时,No.1缸排气阀关闭恢复正常,随后把控制空气压力恢复到0.7MPa,但是仔细观察可看到主机控制空气压力有波动。
根据轮机员反应,No.1缸排气阀行程长期低于其他缸,正常航行时No.1缸排气阀行程与其他气缸一致,但是主机运行30h后,No.1缸排气阀行程就会降低,低于其他气缸排气阀行程。
No.3缸排气阀故障现象:
No.3缸排气阀关闭过慢报警,主机自动减速,主机控制空气压力正常,轮机员下机舱自动复位,主机恢复正常转速。
检查No.3缸排气阀发现启闭油管和燃油高压油管均有正常脉动,排温正常,排气阀升程和其他缸无明显差异。
20min后主机又发出同样报警,主机减速,不到1min主机又自动复位,并自动加车至正常转速。
通过现场观察判断,故障可能发生在No.3缸排气阀探头,于是停车更换探头,启动主机后正常运转,故障暂时消失。
第2天,No.3缸排气阀出现同样报警,主机自动减速,刚开始几次报警后很短时间主机自动复位,主机恢复到正常转速,后来报警就无法自动复位。
检查MOP电脑,No.3缸每次报警时电流数值和排气阀升程数值不一样,初步判断可能是控制系统或者排气阀机械故障。
二、排气阀工作原理与结构
1、工作原理
ME-C和MC实现主机排气阀开关原理相同,都是通过压缩排气阀液压油缸里面液压油顶开排气阀,通过空气弹簧关闭排气阀。
二者区别在于ME-C机型取消了MC机型上的传动凸轮机构,采用0.2MPa~0.3MPa伺服液压油经过燃油喷射阀执行器(FuelInjectionValveActuator,FIVA)后驱动排气阀活塞,排气阀打开和关闭过程由安装在排气阀油缸体上的位置传感器监测,并转换为电流信号或者位移形式显示。
图1ME-C排气阀结构原理图
如图1所示,ME-C机型主机排气阀开启,FIVA阀芯上移,向执行机构提供压力油,驱动2级活塞上行。
1级活塞提供克服空气弹簧室内气体压力与空气弹簧压力的动力,2级活塞提供排气阀其余行程驱动力。
高压油管内的液压油被压缩后推
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