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某船主减速器为引进机组,主要功能是传递转矩、匹配转速。
油气分离器为主减速器上的重要设备,位于滑油入口前,滑油经过齿轮、轴承润滑回落入油底壳后会产生大量气泡,由于主减速器自带滑油箱容积较小,滑油循环较快,气泡无法自然消除,含有气泡的滑油会降低润滑效率,影响润滑效果。
故需要在滑油进入减速器前用油气分离器去除气泡。油气分离器采用离心原理,其剖面图见图1。
图1油气分离器剖面图
滑油通过进油口进入油气分离器。
转子高速转动,滑油与气体在转子的转动下分离。
滑油通过出油口进入减速器,气体通过排气口排出。
一、故障现象及勘验
1、故障现象
在清洗该船主减速器油底壳过程中,发现几块长约10mm,宽约1.5mm的金属条。
随即通过观察孔盖观察减速器内部,传动齿轮及滚动轴承未见异常,盘车时也未听见异响。
通过曲率检测得知,金属物的外圈曲率半径为19.50-20.40mm,内圈曲率半径为18.00~19.00mm,厚度为1.40-1.45mm。
综合考虑试件断裂变形与测量误差的影响,判断该金属物原形为外圆直径约40mm的圆环形部件。
对金属物进行如下测试和分析:
①用磁石吸金属物,未能吸起,因此判断其材质为非磁性材料;
②主减速器内最小轴承架厚度与金属物厚度不符,故排除断裂物为轴承保持架的可能;③初步判断故障部位是油气分离器活塞环,活塞环位置示意图见图2。
图2油气分离器活塞环位置不意图
2、勘验
通过拆解油气分离器,发现:
①活塞环的一半留在原位,另一半已经缺失;
②油气分离器前端支持轴承的滚珠、滚道磨损严重;
③油气分离器中挡油环磨损严重;
④油气分离器中端盖轻微磨损。
端盖、轴承及挡油环位置见图3。
图3端盖、轴承、挡油环位置
二、原因分析
经分析,该船是铝合金焊接船体,强度较钢结构焊接船体低,在航行过程,尤其是复杂恶劣的海况中航行,船体振动大、变形大,滚动轴承受到强大的冲击力,导致滚动体损坏,旋转轴轴向定位能力减弱,产生较大轴向振动冲击;
而油气分离器活塞环材质较脆,在受到振动冲击时易发生碎裂,同时端盖与挡油环互相碰撞磨损,产生大量的金属屑附着在滑油过滤器及润滑管路中。
活塞环在出气口反复撞击形成碎块经排气口排出,落人到油底壳中。
通过上述分析得知,该船的自身结构特点及较恶劣的运行状态使滚动轴承损坏,是导致此次故障的主要原因。
三、零件的替换及修理
1、滚动轴承替换
由于原机使用进口滚动轴承,没有随机资料可以查询该轴承的具体参数。
同时国内没有相关备件,若从国外采购,周期至少1年,该船修理工期紧,所以放弃了采购国外原厂轴承的方案。
国产轴承的稳定性、可靠性相对较低,很难保证油气分离器的正常工作,故放弃选用国产滚动轴承的方案。
经过比较,拟选用进口SKF轴承6205进行替换。
计算得知,滚动轴承寿命约为8万h,远大于主减速器的设计寿命1万h,完全满足使用要求,最终决定选用SKF轴承6205。
2、活塞环材料替换
通过目测的方法,我们推测活塞环的材料为铜合金,该材料较脆易碎,在对以往相同的进口产品进行分解检查测绘过程中,回装活塞环时,发生过活塞环断裂的现象。
为了解决此情况,需要更换活塞环材料。
通过分析并与其它型号对比,球墨铸铁材料的耐磨性、韧性满足该船的使用要求。
3、其它零部件修理
1)挡油环磨损严重,已无法继续使用,重新测绘设计并加工新件。
2)端盖轻微磨损,处理磨损部位即可。
3)重新油漆壳体。
4)减速器上的滤器及系统管路需要反复清洗,避免残留金属屑进入减速器导致二次损伤。
四、结束语
该船经修理后,分别进行了陆地系泊试验,海上系泊试验,海上航行试验及各种工况、海况下的试验,主减速器各温度传感器、压力传感器、振动传感器、金属屑传感器显示正常。
重新分解检查油气分离器状态,发现新更换的滚动轴承及活塞环状态良好,满足使用要求。
采用进口优质滚动轴承及更换活塞环材料,提高了油气分离器的可靠性,满足了该船高强度的使用工况,并为后续船舶的维修提供了经验。
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